某 B737-700 飞机 AUTO FAIL 灯间歇点亮事件排故复盘
蒋俊
北京飞机维修工程有限公司重庆分公司 重庆市 401120
Keywords ∵ standard troubleshooting workflow; CMM decoding; OEM technical support; ageing aircraft; intermittent wiring fault
1 事件回顾

2 排故流程与常见误区
2.1 标准流程(AMM/FIM)为何失效?
· 跳步:工作者执行 CPC BITE 时,未记录故障代码即清除历史信息,导致前期完全忽略“060”代码线索。
· 过度依赖 LRU 更换:6 次排故中 5 次直接更换 CPC,陷入“CONTRLLRU FAIL”思维定式。
· 静态量线陷阱:线路导通性、绝缘性正常,但老龄飞机间歇性短路在静态条件下无法暴露。
2.2 正确姿势
1. 先读码、再清码:任何 BITE 前先用笔记本 / 拍照记录全部 Faultumber + Maintenance Message。

2. 交叉验证:更换 LRU 前确认件号、软件版本一致,避免不同构型带来“伪故障”。
3. 动态测试:参考 AMM 20-70-24-200-801,对怀疑线束做 wire shaketest,模拟真实振动、温度循环。
3 深挖附件资料:CMM 与 NVM 译码
3.1 CMM 的隐藏线索
CMM 对 060 代码描述为:“AUTO_UNDER_TEST_CTR_CTR_OUT wraparoundfail”。技术支援通过 CPC 内部功能框图进一步解读:
· 信号定义:离散量,GND=TEST 状态,OPEN= 正常。
· 环路机理:CPC1 送出→CPC2 回绕→CPC1 自检。任一点中断即报 060。
结论: 060≠CPC 本体故障,而是交联线路问题。
Ground Mode。
3.2 NVM 译码的价值
提示:车间测试台无振动、温度梯度,往往“测试正常”,NVM 才是“现场黑匣子”。
附件修理机构对拆下的 3 部 CPC 做 NVM Readout :
数据佐证:故障只在地面电源转换 / 滑跑阶段触发,与线路间歇开路高度吻合。
· 21933-01AC SN 0796212 :Leg-0、Leg-2 均记录 Code 60,且全部
· 21933-01AD SN 1560421 :同样出现 Code 60,空中零记录。
4 借力 OEM :波音技术支持的闭环

体会:
· 提交 SR 时附上 NVM 原始数据、故障时间轴、已执行步骤,可显著缩短 OEM 响应时间。
· 对老龄机,OEM 更愿意支持一次性整段换线而非逐点修复,避免二次拆装。
5 经验与建议

6 结论
B2612 事件表面是“一条线”的问题,实质是流程、工具、资源三位一体的协同缺失。
· 严守标准流程才能不遗漏关键线索;
· 深挖 CMM & NVM 才能听懂附件的“弦外之音”;
· 主动拥抱 OEM 才能让全球经验为我所用。
未来,老龄机队间歇故障将愈发频繁,唯有把每一次排故都转化为知识资产,方能在安全与效益之间找到最佳平衡点。
参考文献:
[1] B737NG AMM 21-31-00, 20-70-24-200-801
[2] B737NG FIM 21-31 Task 801
[3] CPC CMM 21933-01AD Rev.09
[4] Boeing SR 5-2612-202507-XX