缩略图

打包液压伺服独立控制系统构建研究

作者

饶如祥 李桃连

福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 福建 龙岩 364102

摘要:打叶复烤生产线的最后一个工序是打包工序,打包的核心是液压系统,预压打包液压系统运行多年,现存在油液渗漏、运行不稳定、加工效率低及能耗较高等一系列问题。紧紧围绕省公司发展规划和战略方向,着力做好“七匹狼”品牌原料保障全价值链,持续做好“稳链、补链、强链”工作。为此,项目组通过对于打包液压伺服控制系统深入的分析和研究,研究出一种打包液压伺服控制系统,提高打包液压系统的稳定性,降低油污的风险,提高成品片烟的纯净性。

关键字:打叶复烤、打包工序、液压系统、伺服控制、能耗

1 引言

自动称重预压打包液压系统是烟草打包用YK17A-26A型预压打包生产线专用液压站。是满足新型预压打包工艺要求的关键部件,包括:KY17A三联液压立式预压机、两台KY26A龙门液压立式打包机(复压机)的动力和液压控制等部分。通过控制系统实现预压机两用一备,打包(复称复压)生产线一用一备的功能。

通过多年生产运行发现打包液压系统存在油液渗漏、运行不稳定、加工效率低及能耗较高等一系列问题。现阶段,公司大力推进高质量发展,大力提升设备性能和保障工艺水平,精益求精,打包液压系统对于片烟的装箱和储存质量有着重大影响,液压系统的安全高效运行极为重要,为此本项目针对上述的突出问题开展深入的分析和研究,确定打包液压伺服控制系统方案,最后应用于打包系统。

2 原因分析

通过项目组成员的研究和讨论,原因分析如下:

能耗高、噪声大:在保压时液压油输出油液几乎全部溢流,由于预压打包机液压站采用传统的异步电机定量泵液压系统,工作时整个液压系统一直保持运行,当液压执行元件需要动作时,通过调节液压阀将油液输送到执行元件,实现预压打包过程,而溢出的油液必然会造成能耗的增加;

预压压力不足:在电机功率既定情况下预压压力难以提高,在面对需要较高预压压力的下低次烟时会出现无能为力的情况;

阀件磨损严重、系统杂质较多:由于需要大量的控制阀件来实现液压系统的各种功能,阀件运行时间长,磨损的概率大大增加,同时动作切换的液压冲击明显,管道振动较为严重,活塞杆冲蚀和撞击较为常见,进而加剧了杂质产生和系统油液的渗漏。

3 过程及分析

3.1总体思路

通过主要的优化思路是新增伺服电机与伺服控制器,同时省去原有系统的调压阀、溢流阀;对液压管路进行改造,形成伺服控制器——伺服电动机——油泵——压力传感器系统间的闭环控制方式。

在原有的液压打包程序基础之上,重新进行伺服控制系统相关的电气控制程序设计与调试,使电气控制程序与伺服控制设备配套。同时针对伺服系统新增人机操作界面,使操作更加人性化,可以根据加工烟叶的等级选择所需的参数,分别对应普通烟叶加工和低次烟加工。

3.2改造方案

本项目的主要方案是:拆卸原有打包液压系统伺服控制的机械和电气设备设施,新增1套打包液压系统伺服控制系统及其所有的设备设施,主要包含预压、复压和液压站的进出和连接等所有管路更换;重新制作1个新油箱,配套5个油泵和5个伺服电机、3套预压机调压阀阀块、3套预压机控制回路阀块、2套打包机安全阀、2套打包机动作阀块,以及配套的其它零部件;配套新增所有电气线路、电气元器件和控制装置,以及控制程序等改造。

a、按照重新设计制作三联预压打包伺服液压站。配置5台伺服电机、5台螺杆泵。

b、重新设计制作预压机安全阀块3套,预压机动作阀块3套,集成主油缸的动作控制和提升缸的动作控制。两组控制系统中间加上单向阀插件控制,避免两组油缸窜油,造成安全事故。主油缸动作阀块采用盖板式插装逻辑阀控制,满足大流量高响应的要求。提升油缸控制采用螺纹插装阀加滑阀的控制,实现换向和防止油缸下滑的控制,速度控制通过电控上调节油泵的转速来进行控制。

c、重新设计制作复压机安全阀块2套,复压机动作阀块2套,控制复压机主油缸的动作。

d、更换所有油管,规范管道布置,理顺管道位置,做好管道标志,方便进行管理;从液压站阀块出口到管道连接采用高压胶管总成,从硬管管道连接到工作油缸油口采用高压胶管总成,减少管路的振动传递;硬管管道从头至尾两端有法兰连接,中间取消法兰连接,减少液压渗漏点,从而减少安全隐患。加强管道的管夹固定,避免管道运行振动。预压机管道制作后,需用液压油进行冲洗,保证管道清洁后才能重新接管,调试,运行。

e、预压打包阀块和安全阀连接的管道采用油管相互接通,然后在接通的油管上安装两个球型截止阀,正常状态下球阀处于关闭状态,每一联预压机独立控制。当某一联伺服控制系统出现故障时,打开对应的球阀,剩余的一组伺服系统可以正常对两联预压机提供液压油,保持系统正常工作。

f、调整预压打包生产线电气控制系统,适合新改造的液压系统的动作控制,加强动作节点的缓冲控制,避免产生液压振动冲击。电气控制系统需编制两套液压控制程序,正常程序为三联独立控制程序,另一套为当某一联伺服系统出现故障时,由对应的两联伺服系统供三联预压机阀块的工作的控制程序。

3 成效

通过构建打包液压伺服独立控制系统,降低了能耗和噪声,简化液压控制系统,减少控制阀件,提高控制精度和稳度,减少设备故障点和磨损点;理顺和优化液压管路,方便设备维护保养;实现动力系统共享,出现故障时便于切换;降低油箱油温,减少冷却系统能耗。