缩略图

降低锅炉烟气中的氨逃逸

作者

魏永刚

兰州石化公司公用工程二部 甘肃兰州 730060

1. 锅炉烟气脱硝系统介绍

2014 年锅炉脱硝改造,低氮燃烧系统下层 SOFA 风从二次风道引出,直接喷入炉膛,上层 ROFA 风从二次风道引出,经增压风机增压后喷入炉膛,ROFA 风占二次风总风量的 30% 左右,从而达到锅炉分级配风,低氮燃烧目的。

非选择性催化还原法(SNCR)又称高热脱硝法,它是利用注入的NH3 与烟气中的 NOx 反应生成 N2 和 H2O ;该反应必须在高温下进行将,NOx 控制在 ⩽180mg/Nm3 。其反应式如下:

4NOx+4NH3+O2⟶4N2+6H2O (1)8NH3+6NO2=7N2+12H2O (2)4NH3+5O2⟶4NO+6H2O (3)

上述反应 (1) 在没有催化剂的情况下可以在 这一狭窄的温度范围内进行,而且基本上不与 O2 作用。而反应式(3)则发生在 1200C 以上的温度。

选择性催化还原法 (SCR) 是指在 温度区间,在催化剂的作用下,以 NH3 作为还原剂,有选择性地与烟气中的 NOx 反应并生成无毒无污染的 N2 和 H20 。

其主要反应方程式为:

4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O 8NH3+6NO2=7N2+12H2O

2. 氨逃逸高的原因分析

2.1 部分氨枪堵塞,雾化效果不良

锅炉运行过程中,配合锅炉布袋除尘器反吹、锅炉掉焦等影响,炉膛间断出现正压,烟气中的灰分因正压附着在氨水喷头上,造成喷头堵塞,不仅影响氨喷雾化效果,还会导致喷头烧毁、变形、损坏,影响喷头使用周期,造成氨逃逸较高。氨枪软管接头处存在漏点,影响氨枪运行的稳定性,为保证 NOx 的达标排放,氨水调阀频繁调节,氨逃逸波动较大。

2.2 锅炉投加燃料及二次风分配不匹配,导致燃烧型 NOx 增多

在操作过程中,受锅炉燃料配比、负荷等变化、风门及挡板故障等的影响,造成二次风及加压二次风配比失衡;在燃料切换过程中,容易导致配风与实际需求不符,使炉膛温度场和氧含量发生变化,导致燃烧型 NOx 增多,在此情况下,为保证出口 NOx 合格,临时开大氨水调节阀门,增加喷氨量,会造成氨逃逸升高。

2.3 氨水浓度不稳定导致氨水投加量波动大

20% 左右的氨水加入脱盐水配置成 5%-8% 的氨水,经氨水泵加压后送至三台锅炉氨水喷射系统。在氨水配置过程中脱盐水量由手动截阀控制,很难准确掌握浓度,氨水配置难度较大,加之配制后浓度出现滞后的现象,使氨水浓度不稳定导致氨水投加量波动较大。氨水浓度过低,导致 NOx 反应不充分,烟气 NOx 上升,必须增加喷氨量以抑制 NOx ,氨水消耗过多;氨水浓度过高,加入量过剩,氨逃逸进一步上升,对后续设备造成影响。

2.4 空预器堵塞引起烟气偏流

空预器积灰堵塞导致烟气偏流,造成一部分烟气与氨水反应不充分、另一部分烟气中氨水过剩。

2.5 干气压力波动大影响氮氧化物和氨逃逸

干气压力波动较大,当干气压力迅速上升时,由于干气热值较高,炉膛温度也随之迅速升高,热力型氮氧化物随之增加;当干气压力下

降时,在炉膛燃烧区形成富氧,氮氧化物的生成量迅速上升,为了保证出口氮氧化物的达标排放,增加喷氨量,最终导致氨逃逸升高。

3 . 氨逃逸高的对策实施

3.1 优化锅炉配风,确保燃烧稳定,降低氮氧化物生成量,减少氨水喷射量。

3.1.1A/B 锅炉煤气混烧时,合理分配燃料量及锅炉燃烧配风,加大上层燃气量,增加中二次风、下二次风,降低火焰中心,保证 SNCR系统氨水反应温度,减少NOX 及氨水用量;

3.1.2 控制省煤器负压在 -110~-130pa ,提高烟气流速,减少反应器积灰,增强反应效果。

3.2 优化氨水喷射系统和氨气系统配比,精准调节。

3.2.1 超低排放改造后,投用氨气系统,调整喷氨格栅,使氨气分布均匀,增强氨气和氮氧化物反应效果;

3.2.2 锅炉气体专烧时,关闭 SNCR 系统氨水调节阀,使用 SCR 系统喷氨格栅调节阀控制烟气中 NOX,降低氨逃逸;煤气混烧时,先用SNCR 系统氨水调节阀,控制 NOX 在 300mg/Nm3 以下,再用 SCR 系统喷氨格栅调节阀,控制 NOX 在 50mg/Nm3 以下,减少氨水喷射量,降低逃逸氨;

3.2.3A/B 锅炉投煤前期,对氨水喷枪雾化效果进行检查,对雾化效果差的喷头进行更换,并对前墙五支氨水喷枪压力进行调平,将各氨枪流量调至 0.05m3/h 、压降在 100KPa ,确保氨水的雾化效果,减少烟气中逃逸氨。

3.3 检修期间对设备进行消缺,提高设备完好性,为降低氨逃逸创造条件。

3.3.1A 炉窗口检修期间,检查了 A 锅炉四角喷燃器小风门及ROFA、SOFA 挡板,消除四角小风门(1# 角 A4、A5,2# 角 A1、A2、C2,3# 角 A3、A5,4# 角 A2、A4),ROFA、SOFA 挡 板(TN-01P119、TN-01PV121)机械缺陷;

3.3.2 对 A/B 锅炉过热器、省煤器、SCR 反应器、空预器积灰进行了人工清理作业,清除尾部受热面积灰,提高SCR 系统脱硝效果;

3.3.3B 锅炉检修期间更换了燃气燃烧器,为提高四角切圆效果,稳定锅炉燃烧,减少氮氧化物波动,稳定喷氨量奠定基础。

4. 结论

锅炉烟气中的氨逃逸明显下降,节约氨水用量,减缓空预器堵塞,锅炉换热效果增强,排烟温度减低,锅炉热效率提高。有效降低了锅炉烟气中的氨逃逸,减缓了锅炉后系统设备的腐蚀和堵塞,同时也保证了电除尘和布袋的安全运行,延长了设备的使用寿命,间接节省了锅炉设备的检修费用,经济效益长期有效可观。有效降低了锅炉烟气中的氨逃逸,后系统脱硫装置中废水氨氮降低,减缓雨排装置处理压力,废水达标排放,具有良好的环保效应。

参考文献

[1] 胡荫平.电站锅炉手册.中国电力出版社,2005

[2] 周立新,诸毅,陈朝东.工业脱硫脱硝技术问答 . 化学工业出版社

[3]《公用工程二部动力锅炉区域A / B锅炉装置操作规程》2024版