复杂条件下油溶性聚氨酯堵漏剂发泡性能研究
刘晨 李沫汝 朱喆聪
城盾隧安(武汉)地下工程有限公司 湖北武汉 430080
油溶性聚氨酯作为一种高性能堵漏材料,已成为本公司抢险作业及隧道结构维保的标准物资。该材料在正常工况下表现出优异的性能:起发时间通常不超过 20 秒,凝固时间 ⩽60 秒,发泡体积膨胀率可达 20 倍以上,且具备 B2 级阻燃性能,离火即熄。其遇水膨胀凝固的特性,能通过聚合反应形成立体封闭式包围型结构固体,在突发性漏水、渗水及涌水涌砂等险情中,可最大程度缓解或抑制险情。
1. 问题的发现
在油溶性聚氨酯堵漏剂的长期应用实践中,其在常规环境下的优异性能已得到充分验证,但复杂工况下的性能波动逐渐引起关注。最初,抢险作业人员在冬季粉砂质土层抢险过程中,观察到聚氨酯浆液发泡缓慢、发泡倍率减小、反应不充分等,未发泡的浆液常随渗漏水一同流溢。正常情况下几分钟即可完成发泡的材料,在该类工况下有时甚至需要几十分钟才起始发泡,远超正常反应周期,严重制约应急抢险的时效性,通过对事故现场记录的分析,发现该类问题主要集中在冬季低温、粉砂质土层、高水压及高土压等复杂环境中,且未发泡浆液流失现象与水流速度存在一定关联。
2. 影响因素初探
为排查问题根源,初步推测低温降低反应活性导致发泡延迟;粉细砂颗粒阻隔聚氨酯与水接触;高水压及水流速度冲刷浆液中断反应。将低温、粉细砂颗粒、水压及水流速度列为影响因素。后续实验验证这些因素与发泡异常的关系,观察不同温度、颗粒含量、水压及水流速度下的发泡情况,明确影响程度。
3. 实验
3.1.实验材料
本实验所用核心材料为油溶性聚氨酯灌浆材料,由主剂和副剂组成,实验中按照主剂与副剂质量比 10:1 的比例进行配制。实验涉及的其他材料包括模拟粉砂质土层环境的砂(粒径特征符合现场典型粉细砂特性)以及水(模拟工程中的渗漏水环境)。
3.2.实验装置与参数设置
实验采用定制化模拟实验装置,主要由注浆系统、进水系统、出水系统、含砂注入系统及搅拌系统构成。装置参数设置如下:注浆口高度 10.8cm ,进水口高度 9.5cm ,出水口高度 19.0cm ;进砂速度调节为 2.7L/min ,对应每分钟进砂重量 4.08kg ;出水速度设置为 11.52L/min ,每分钟出水重量 11.34kg ,其中每分钟流出水含砂重量0.504kg ,流出每升水的含砂量 0.027L, 。
3.3.实验方案设计
为探究不同环境因素对油溶性聚氨酯发泡性能的影响,本实验采用控制变量法,在不同实验条件下开展对比实验,具体实验方案如下:
3.3.1.12 月 6 日实验(环境温度
):
实验 1(聚氨酯 + 水 + 砂):模拟粉砂质土层环境,在注浆过程中同时注入水和砂,观察聚氨酯在该条件下的发泡情况。
实验 2(聚氨酯 + 水):作为对照实验,仅注入聚氨酯和水,不加入砂,对比分析砂对发泡性能的影响。
3.3.2. 12 月 7 日实验(环境温度 21∘C ):
实验 3(聚氨酯 + 水 + 搅拌):模拟水流扰动环境,在注浆过程中对混合体系进行搅拌,观察聚氨酯发泡效果。
实验 4(聚氨酯 + 水 + 搅拌):增加注浆量和注浆时间,进一步探究持续搅拌对聚氨酯发泡性能的影响。
实验 5(聚氨酯 + 水 + 搅拌 + 出水口加过滤网):在出水口设置过滤网,模拟工程中的封堵措施,观察其对聚氨酯发泡及堵水效果的改善作用。
3.4.实验过程及现象记录
12 月 6 日实验(环境温度 19qC )
实验 1(聚氨酯 + 水 + 砂):注浆量 1100ml ,注浆时间 2min30s⨀ 。
现象:注浆后 4min 观察,砂与发泡体界限清晰;中层发泡体含微量砂,下层砂 含量随深度递增。发泡体底部水位范围 12-18cm ,发泡倍率 ≈10
实验 2(聚氨酯 + 水对照):注浆量 1100ml ,注浆时间 2min30so 。
现象:注浆 1min40s 后发泡体达桶顶,停止进水后发泡体下沉 2.5cm ,复水后回 升。近注浆口发泡体含水,远端不含水。水位范围 15-19cm ,发泡倍率 ≈10
对比结果:在相同注浆量、注浆时间和环境温度条件下,实验 1(聚氨酯 + 水 + 砂)与实验 2(聚氨酯 + 水)的发泡倍率均约为 10,发泡效果相当。因此在当前实验参数下,粉细砂颗粒对油溶性聚氨酯的发泡性能未产生明显的不利影响。
12 月 7 日实验(环境温度 21‰ )
实验 3(聚氨酯 + 水 + 搅拌):注浆量 1100ml ,注浆时间 2min25s,持续搅拌。现象:14:57(注浆 50s )观察到桶中出现少量小块颗粒状物质,出水口流出白色混浊水,聚氨酯未发泡即流出。14:58 观察到流出的聚氨酯在地上呈浮沫状并持续发泡;15:00 桶中为零散小块颗粒状发泡体,地上流出的聚氨酯发泡效果差、强度低。
实验 4(聚氨酯 + 水 + 搅拌):注浆量 3300ml ,注浆时间 7min46s ,持续搅拌。
现象:15:14 聚氨酯与水一同流出,水呈白色混浊;15:18 流出的聚氨酯发泡不完全,呈浮沫状,之前流出的在地上持续发泡但效果差、强度低;15:19 桶中有大量颗粒状发泡体;15:20 颗粒状发泡体逐渐变大;15:21 注浆结束并停止搅拌;15:22 桶内聚氨酯停止发泡,颗粒状发泡体成团状粘附在搅拌浆周围,硬化速度慢且强度不高。
实验 5(聚氨酯 + 水 + 搅拌 + 出水口加过滤网):注浆量 2200ml ,注浆时间4min25s,出水口加装过滤网。
现象:15:44(注浆 1 分 30 秒),出水口过滤网上开始有聚氨酯发泡体黏结;15:44-15:46 过滤网上发泡体逐渐增大,出水口水流从持续水流变为持续快速水滴滴出;15:46-15:48 出水口水滴流速逐渐降低;15:50 卸下过滤网发现出水管中有聚氨酯发泡体,堵水效果达成。
对比结果:实验 3 和实验 4 在搅拌(模拟水流扰动)条件下,均出现聚氨酯未充分发泡即流出、发泡体呈颗粒状、发泡效果差且强度低的现象,且实验 4 因注浆量增加和搅拌时间延长,发泡不良现象更为明显。而实验 5 在增加过滤网(模拟封堵措施)后,有效减少了聚氨酯浆液的流失,过滤网上逐渐形成发泡体,最终实现了堵水效果。表明水流扰动(搅拌)是导致聚氨酯发泡性能下降的重要因素,而采取适当的封堵措施可改善发泡效果。
4. 结论
4.1.研究结果
经研究发现,冬季低温、粉细砂土、土压水压及水流速度等因素,在不同程度上都会对油溶性聚氨酯的正常发泡产生影响。其中,高强度的水压水流扰动在实际情况中对发泡效果的影响较为突出,而砂质含量的变化也可能在特定条件下带来发泡性能的明显改变。结合实验和分析来看,这些影响因素并非孤立存在,它们之间存在一定的相互作用,呈现出非线性的关系。在多种因素共同作用时,聚氨酯发泡缓慢、反应不充分的现象更为明显,仅靠控制单一因素难以有效改善整体发泡效果。
4.2.优化方案与可行性预想
针对温度影响,可探索加热注浆管路改善低温反应,提升发泡速度;同时微调配方适应温度。应对水流扰动,改进混合方式如预混合缩短发泡时间,减少浆液流失;采用封堵措施提升发泡效果。规范施工工艺,明确注浆量、压力等参数范围,提高稳定性和可靠性。
参考文献
[1]赵婧,史俊,王汝斌.油溶性聚氨酯堵剂改性及其性能评价[J].化学工程师, 2015, 29(010):61-64.DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20151061.
[2]刘 益 军 , 王 毅 , 赵 晖 , 等 . 聚 氨 酯 灌 浆 材 料 评 述 [J]. 粘 接 ,2005.DOI:CNKI:SUN:NIAN.0.2005-04-015.
[3]秦道川,杨振伟.油溶性单组分聚氨酯灌浆材料的生产与应用[J].中国建筑防水, 2006(8):3.DOI:10.3969/j.issn.1007-497X.2006.08.003.
[4]王 帅 , 陈 鹏 , 耿 佃 勇 , 等 . 油 溶 性 聚 氨 酯 灌 浆 液 的 制 备 方法:CN201310199726.8[P].CN103254403A[2025-08-05].