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Frontier Technology Education Workshop

闭式冷却塔在整流变电站中的节能潜力与运行能效评估

作者

董晓辉

包头铝业动力厂 内蒙古 包头 014000

一、引言

随着电力行业的快速发展,整流变电站在工业生产、电力传输等领域的应用愈发广泛。整流器作为整流变电站的核心设备,在运行过程中会产生大量热量,若不能及时有效散热,将导致设备温度升高,影响其运行性能,甚至引发故障,造成严重的经济损失。传统整流器冷却系统多采用水风冷却器,依赖单一风冷方式,且需人工手动控制水温,不仅冷却效果有限,还存在能耗高、人工成本大等弊端。

在 “双碳” 目标背景下,节能减排成为电力行业发展的重要方向,整流变电站冷却系统的节能升级迫在眉睫。闭式冷却塔作为一种高效、节能的冷却设备,采用风冷与水冷相结合的组合冷却方式,搭配智能控制系统,能够根据环境温度与设备需求灵活调整运行模式,有效解决传统冷却系统的痛点。

二、整流变电站冷却系统改造背景与内容

(一)改造背景

整流所机组原有整流器冷却系统采用水风冷却器,在长期运行中暴露出诸多问题:其一,冷却方式单一,仅依靠风冷,无法适应不同季节的环境温度变化,夏季高温时冷却效果不足,导致整流器水温偏高;其二,水温控制依赖人工手动操作,工作人员需随时启停风机调整温度,不仅劳动强度大,还难以保证水温控制的精准性与稳定性;其三,设备能耗较高,系统配置24 台 3kW 工频风机,工频风机始终处于满负荷运行状态,能源浪费严重,不符合节能减排要求。

(二)改造内容

本次改造的核心是将机组整流器冷却系统的水风冷却器全面替换为闭式冷却塔,并非简单的设备更新,而是对整个冷却系统的优化升级,具体涵盖三方面内容:一是冷却方式升级,由单一风冷改为 “风冷 + 水冷” 组合方式,并支持夏季、冬季模式切换;二是控制方式优化,由手动控制改为 “设定温度自动控制 + 特殊情况手动控制”的双重控制模式;三是设备配置调整,将 24 台3kW 工频风机替换为 2 台 5.5kW 变频风机与 1 台3kW 喷淋泵,通过变频技术实现风机转速自适应调节。

三、闭式冷却塔在整流变电站中的节能潜力分析

节能潜力是评估闭式冷却塔应用价值的核心指标,本文以整流所机组改造项目为依托,通过对比改造前后冷却系统的能耗数据,结合设备运行原理,从设备配置优化、运行模式调整两方面深入分析闭式冷却塔的节能潜力。

(⟶) 基于设备配置优化的节能潜力

传统水风冷却器系统依赖大量工频风机实现散热,在同样环境温度15℃,若保持整流柜出口水温维持在35℃以下,以单台机组为例,改造前冷却系统需启动 1 台 18.5kW 主水泵与 12 台 3kW 工频风机,每小时耗电量为: (18.5+12×3 ) ×1=54. 5kWh;改造后,系统启动 1 台 18.5kW 主水泵、1 台 3kW 喷淋泵与 1 台 5.5kW变频风机(运行频率 20HZ,实际功率为额定功率的 40%) ),每小时耗电量为:( 18.5+3+5.5×40% ) ×1= 23.7kWh。单台机组每小时即可节电 30.8kWh,节能效果显著。

(二)基于运行模式调整的节能潜力

闭式冷却塔支持 “风冷 +κψ 组合冷却方式,并可根据季节切换运行模式,进一步挖掘节能潜力。夏季环境温度高,冷却需求大,系统开启水冷(喷淋泵)与风冷(变频风机)协同运行,通过水的蒸发散热增强冷却效果,此时虽启动喷淋泵增加部分能耗,但可降低变频风机的运行负荷,避免风机满负荷运行;冬季环境温度低,冷却需求小,系统关闭水冷功能,仅依靠风冷即可满足冷却需求,冬季仅风冷运行模式可减少喷淋泵约4 个月的运行时间,减少喷淋泵运行产生的能耗。

(三)节能率计算与潜力评估

若机组全年运行时间按 7000 小时计算(北方冬季气温较低),单台机组每年可节电 30.8×7000=? 215600kWh,按工业用电均价 0.5 元 /kWh 计算,每年可节约电费约 10.78 ,同时减少碳排放(按每 kWh 电对应0.262kg 二氧化碳计算)约 97 吨,兼具经济与环境效益,充分体现了闭式冷却塔在整流变电站中的巨大节能潜力。

四、闭式冷却塔在整流变电站中的运行能效评估

运行能效是衡量闭式冷却塔实际运行性能的关键,本文从冷却效果、运行稳定性、自动化水平三方面,结合改造前后的运行数据,对闭式冷却塔的运行能效进行全面评估。

(一)冷却效果评估

冷却效果直接影响整流器的运行安全,改造前,受水风冷却器设计局限、使用年限长、环境温度变化等因素影响,整流器水温常年控制在 40℃-45℃,接近整流器运行上限温度,长期高温运行易导致设备绝缘老化、故障概率增加。改造后,闭式冷却塔通过智能温度控制,将整流器水温稳定控制在 35℃,温度波动范围小于 ±1C 。不仅有效降低了设备因高温产生的故障风险,还能提升整流器的运行效率,减少因温度过高导致的功率损耗。从冷却效果来看,闭式冷却塔的散热能力显著优于传统水风冷却器,运行能效大幅提升。

(二)运行稳定性评估

闭式冷却塔通过两方面提升系统运行稳定性:一是控制方式优化,由手动控制改为自动控制,减少人为操作失误对系统运行的影响,水温可根据设定值自动调整设备运行状态,避免因人工启停风机不及时导致的水温波动;二是设备冗余设计,配置 2 台 5.5kW 变频风机,正常运行时 1 台工作、1 台备用,当工作风机出现故障时,备用风机可自动投入运行,确保冷却系统不中断,避免因冷却失效导致的机组停机。

改造后,机组整流器冷却系统未出现因水温失控或设备故障导致的停机事件,设备运行故障率较改造前下降 80% 以上,运行稳定性显著提升。

(三)自动化水平评估

自动化水平是衡量现代工业设备运行能效的重要指标,传统水风冷却器需工作人员 24 小时监控水温,并手动启停风机调整温度,不仅人工成本高,还难以实现实时、精准控制。闭式冷却塔配备智能控制系统,可实现水温自动检测、设备自动启停等功能,工作人员仅需在特殊情况下进行手动干预,劳动强度大幅降低。

同时,智能控制系统可实时采集冷却系统的运行数据,并通过数据可视化平台展示,方便工作人员实时掌握系统运行状态,及时发现并处理潜在问题。自动化水平的提升,不仅减少了人工成本,还提高了系统运行的精准性与可靠性,进一步优化了运行能效。

五、结论

本文以整流所机组闭式冷却塔改造项目为研究对象,对闭式冷却塔在整流变电站中的节能潜力与运行能效进行了全面评估,得出以下结论:

闭式冷却塔通过设备配置优化(变频风机替代工频风机)与运行模式调整(季节自适应运行),节能效果显著,兼具经济与环境效益,节能潜力巨大。

闭式冷却塔的冷却效果优于传统水风冷却器,可将整流器水温稳定控制在 35℃,降低设备故障概率,同时提升运行稳定性(故障率下降 80% 以上),大幅优化了运行能效。

闭式冷却塔能够有效解决传统整流器冷却系统存在的冷却方式单一、能耗高、自动化水平低等问题,为整流变电站冷却系统的升级改造提供了可行方案。