缩略图

低硅铁水炼钢生产实践

作者

马强

凌源钢铁股份有限公司

摘要:某钢厂冶炼作业区在转炉冶炼低硅铁水时化渣困难,难以形成泡沫渣,造成炉衬侵蚀严重、三粘、脱P效果差等问题。通过对低硅铁水冶炼造渣机理进行分析,找到问题所在,优化造渣制度和供氧制度、制定留渣操作法。实现低硅铁水少渣炼钢,解决了低硅铁水冶炼带来的诸多不利影响,并且降低了石灰消耗和钢铁料消耗。

关键词:低硅铁水 造渣制度 供氧制度

前言:高炉降低铁水硅的质量分数可为企业带来巨大的经济效益,高炉铁水硅的质量分数降低0.1%,可以提高产量1.0%-1.5%,焦比降低4kg/t~5kg/t。高炉低Si冶炼已成为高炉炼铁的必然趋势和必要工艺。虽然低硅铁水对降低炼钢石灰消耗、钢铁料消耗等起到积极作用,但低硅铁水在冶炼前期成渣速度慢、中期严重返干,后期磷含量较高,在一定程度上增加了后吹概率,严重影响转炉运行质量和使用寿命,并且生产出的钢水质量也较低。同时,低硅铁水入炉还会增加原料消耗量,无法满足企业节约成本和可持续发展需求。 除此之外,低硅铁水在冶炼过程中容易堵塞下料口、氧枪或者烟道,需要人员按时清理,不仅增加工作人员劳动强度,还会降低生产效率。为了避免这一问题,需要针对性采用工艺优化措施,切实改善化渣效果,有效提高转炉利用率。

1. 低 Si 铁水及石灰理化指标

铁水温度1250℃~ 1350℃,平均 1290℃, 化学成分见图1,炼钢用石灰理化指标见表2。

2. 低 Si 铁水造渣机理分析

吹炼前期,由于铁水的氧化、废钢带入的铁锈及上炉留下的炉渣中含有一定量的 FeO 等因素,使渣中 FeO含量很快达到较高值,有利于石灰的熔化。但由于低 Si 铁水Si 含量较一般铁水中的 Si含量低,Si氧化仅需 1~2min,此时炉内温度较低,C的氧化优先于Fe的氧化,吹入的氧气和炉渣中的 FeO 较早参与了脱碳反应 。炉渣中的 FeO 含量快速降低,熔化中的石灰因脱碳反应提前,致使高熔点的硅酸二钙大量生成并且将石灰块包裹住,使石灰熔化进程中断,导致初渣难以形成高FeO的泡沫渣,降低了前期脱磷效率。吹炼中期,随着脱碳反应继续进行,炉膛温度上升,进入碳氧化期,碳氧反应加剧,由于此时脱碳速率很大,吹入的氧气和炉渣中的 FeO 都参与脱碳反应 ,炉渣中的FeO含量达到最低值,按原操作规程,此时应加入第二批石灰以降低炉膛温度抑制碳氧爆发性反应,导致炉渣变得粘稠,出现返干现象,氧枪无法埋在泡沫化的炉渣中,此时容易因金属喷溅造成冷钢粘氧枪及冷钢粘烟罩等事故。同时炉衬也缺少泡沫渣的保护, 直接受到高速氧气流及高温烟气流的冲刷,加快炉衬的侵蚀速度,不反增加耐材的消耗,还增加补炉护炉时间。 吹炼后期,随着脱碳反应进行,钢液中的碳含量逐渐降低,铁氧化生成的FeO量大于碳氧化消耗的FeO量,炉渣中FeO含量开始增加,石灰继续熔化,形成高碱度、高氧化性炉渣,有利于脱磷反应 。但此时炉池搅拌能力较弱,导致钢渣界面反应不活跃,同时由于铁水Si含量较低,炉渣量减少,所以即使吹炼后期形成了高FeO含量的高碱度终渣,炉渣的脱磷能力仍然比冶炼正常Si含量铁水时更弱,导致钢水终点磷含量高。

3.转炉工艺优化

3.1渣料加入制度优化

根据铁水 Si 含量和石灰理化指标,二级模型自动计算石灰用量并实时调整。第一批石灰加入量由 2/3 调为 1/2,提高前期炉膛温度和 FeO 含量,促进泡沫渣生成和前期脱磷;中期加入第二批石灰时加 200kg 炼钢除尘泥球,补充 FeO、降炉膛温度、抑碳氧反应速率,防返干、回磷、粘枪粘罩;后期提早加完渣料,增加反应时间。

3.2供氧制度优化

前期以高枪位化渣,降低碳氧反应速度,增加 Fe 氧化和 FeO 含量,提前期脱磷效率;中期先降枪位防 FeO 过高喷溅,见返干迹象再提枪位稳 FeO 含量;末期降枪位加强熔池搅拌,防高枪位导致 FeO 过高引发问题。

3.3优化留渣操作

出钢后加调渣剂溅渣护炉,终渣特性良好,倒出约 1/2 炉渣后加废钢,再兑铁水。先加废钢可防喷溅、预热废钢,留渣操作利用终渣特性促进初渣形成。

4. 优化后效果

4.1脱磷效果

优化后脱磷效果比优化前提高 8.8%,C 和温度与优化前接近,一倒三命中提高 5%。

4.2石灰耗及钢铁料耗

炉渣量由 122.3kg/t 降至 114.5kg/t,石灰耗由 34.7kg/t 降至 30.2kg/t,钢铁料耗由 1064.3kg/t 降至 1062.6kg/t。

4.3氧枪寿命

优化前氧枪喷头寿命 700 炉左右,实际常不足 500 炉,主要因炉渣返干烧枪和冷钢粘枪割漏,优化后平均氧枪寿命由 512 炉提高到 650 炉。

5. 结论

(1)低硅铁水炼钢可以减少转炉炼钢渣量、 降低石灰耗、降低钢铁料耗 , 带来明显的效益;

(2)低硅铁水炼钢成渣困难 , 脱磷效率低, 而且炉渣容易返干,造成粘枪、粘烟罩;

(3)低硅铁水炼钢留渣操作,利用炉渣中的 FeO, 促进石灰熔化 , 以提高脱磷效率和减少粘 氧枪、粘烟罩等事故;

(4)低硅铁水炼钢吹炼前期应适当提高枪位 ,使渣中保持适量氧化铁 ,促进石灰熔化。终点确保降枪时间和枪位高度,加强搅拌,降低炉渣中FeO含量,提高Fe的收得率,保证钢水成分及温度均匀。

参考文献:[1] 刘效森,王念欣,贾崇雪,等 .济钢120t转炉留渣操作工艺的实践[J].河北冶金,2010(04):20+27-28

[2]魏志强,李勇,李健.转炉低“Si”炼钢的生产实践[J].天津冶金2012(5):6-8

[3]杜书波,孙宗辉,苗刚,等.氧气顶吹转炉留渣操作可行性研究 [J].山东冶金(3):37-39.