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高炉煤气冷凝水回收水泵选型优化

作者

郭秀丰 李晓伟 朱玮华

江苏永钢集团有限公司 江苏省苏州市张家港市 215628

摘要:高炉煤气冷凝水因含有氯离子、硫离子等酸性物质,导致冷凝水PH2-5之间,酸性冷凝水导致设备损坏和寿命缩短。通过材质对比、密封改进和系统适配性优化,提出水泵选型方案,解决腐蚀泄漏、效率低下等问题,并基于某钢厂案例验证其经济性与可靠性。

Summary:The condensate water of blast furnace gas contains acidic substances such as chloride ions and sulfur ions, which leads to equipment damage and shortened lifespan between PH2-5. Through material comparison, sealing improvement, and system compatibility optimization, a pump selection plan is proposed to solve problems such as corrosion leakage and low efficiency, and its economy and reliability are verified based on a case study of a certain steel plant.

1、引言

高炉煤气是炼铁过程中产生的副产品,主要成分包括CO、CO2、N2、H2和CH4,其中CO含量约25%。高炉煤气经冷却后形成冷凝水,水中含有H2S、SO2等酸性气体及Cl-,这些成分会导致管道设备严重腐蚀。研究目标是建立选型优化模型,延长泵的使用寿命并降低能耗,从而提升设备的运行效率和可靠性。

2、高炉煤气冷凝水特性分析

(1)高炉煤气冷凝水回收意义

高炉煤气冷凝水含氯离子、硫离子等酸性物质,具有强腐蚀性,能腐蚀管道和金属表面,缩短设备寿命。冷凝水中可能含有有害重金属和化学物质,长期接触对健康有害。合理回收冷凝水不仅能减少水耗、废水排放,还能提高能源利用效率。因此,回收利用冷凝水是防止水体污染和提高资源利用的重要措施。

(2)高炉煤气冷凝水酸腐蚀原因

高炉在冶炼过程中,焦碳及喷煤中S通常形成SO2、SO3、H2S入煤气,高炉煤气中CO2占比约15%,部分CO2与煤气中的H2O反应形成酸。

SO3+H20→H2S04

SO2+H20→H2SO3

CO2+H20→H2CO3

酸与管壁中的铁反应使铁氧化。

Fe+2H-1→Fe2++H2

电化学腐蚀

含有酸性离子的煤气冷凝水呈现电解液特性,与设备铁元素构成原电池造成电化学腐蚀。

3、冷凝水回收泵选型优化

存在问题

某钢厂高炉煤气冷凝水存在大量氯离子,冷凝水PH值长期处于2-6之间,具有很强的腐蚀性,造成水泵经常性腐蚀损坏。

某钢厂高炉煤气冷凝水采用液下泵回收,由于高炉煤气冷凝水的腐蚀性,对回收水泵造成腐蚀,从现象看主要腐蚀点在水泵叶轮锁紧螺母处。

液下泵工作原理

液下泵是一种立式安装、泵体浸没在液体中工作 的特殊离心泵,广泛应用于化工、冶金、环保等领域,尤其适合输送腐蚀性、含颗粒或高温液体(如高炉煤气冷凝水)。

液下泵的核心部件包括:

泵体 :浸没在液体中,含叶轮、导流壳等水力部件。

长轴(立式轴) :连接电机与叶轮,传递动力。

轴承系统 :包括液下轴承(浸液润滑)和上部轴承(油脂润滑)。

密封装置 :防止液体沿轴泄漏(如机械密封、填料密封)。

电机 :通常安装在液面上方,通过长轴驱动叶轮。

液下泵的独特优势

无泄漏风险:泵体浸没在液体中,轴封仅需处理少量泄漏,安全性高。

自吸能力强:无需灌泵,启动时自动排气,适合含气液体。

抗堵塞设计:可配置开式叶轮或涡流叶轮,输送含颗粒介质(如含焦油冷凝水)。

节省空间:立式结构,无需额外安装底座,适合槽罐或深坑内使用。

由于液下泵泵体浸没在液体中,长时间受酸性腐蚀性液体影响,叶轮螺母腐蚀损坏,导致叶轮脱落,水泵无法工作。或者液体腐蚀螺纹导致轴腐蚀磨损,工作液沿泵体流到轴承处,导致轴承进水锈蚀,水泵无法工作,泵体损坏。

解决方案

1、泵体材质优化。由于普通碳钢不耐酸腐蚀,需对高炉煤气冷凝水回收水泵进行选型优化。查阅资料发现,316L不锈钢和2205双相钢具有良好的耐酸腐蚀性,可以采用上述材质进行优化。

虽然2205双相钢具有优秀的耐酸性,但价格较高,不具备性价比。

鉴于以上不锈钢性能及价格比较,决定采用316L不锈钢作为高炉煤气冷凝水回收泵泵体材料。

2、泵体结构优化。原液下泵泵体采用普通泵体结构,下支撑轴承安装在叶轮上部,最低启动液位处,轴承浸泡在工作液中,机械密封损坏后,轴承进水腐蚀,导致轴承损坏、泵体无法工作。

对水泵结构形式进行优化,改成无密封化工液下泵,取消叶轮处轴承,避免轴承长时间浸泡在工作液中,由于腐蚀造成的轴承损坏,泵体无法正常工作。

成本对比 :

初始投资:316L不锈钢泵比碳钢泵高30%,但寿命周期成本(LCC)降低60%。

投资回收期 :约1年(通过节能与维护费用节省)。

通过对高炉煤气冷凝水回收泵泵体材质和泵体结构进行优化,水泵采购成本增加了50%,水泵使用寿命由原来的3个月,延长到9个月,使用寿命延长了2倍,水泵维护次数减少了10次/年,取得了一定的经济效益。

结论:通过对高炉冷凝水回收泵泵体材质和结构优化,延长水泵使用寿命,减少水泵维护次数,取得了经济效益。

参考文献

高炉煤气冷凝水腐蚀性治理 王学明,陈廷军,刘旭明,赵俊杰,张继,李振波 中国钢铁年会 2011年