甲醇制氢装置成本优化策略研究
王润
重庆建峰新材料有限责任公司 408017
1. 生产工艺介绍
甲醇生产流程中,上游乙炔装置产生的合成气首先经过原料气压缩机进行升压处理,随后进入预处理工段。在该工段, C2H2 、 C2H4 、O2 加氢转为 C2H6 、 H2O 完成净化。净化后的合成气被分为两部分:一部分进入制氢系统,用于生产高纯度氢气(副产物);另一部分则进入甲醇合成工序、精馏工序,用于生产甲醇(产品)。
2. 影响成本因数
2.1 原辅料单耗组成
甲醇生产过程中涉及的主要原辅料包括:生产水、 3.6Mpa 蒸汽、0.45Mpa 蒸汽、氮气、脱盐水、天然气、合成气、冷凝液、电和循环水。这些原辅料在甲醇生产成本中占据重要比例,其消耗量的控制对降低生产成本具有直接影响。
2.2 单耗占比分析
通过对甲醇生产成本的分析,发现合成气的单耗成本占比最高,达到 65.57% ;其次是 3.6Mpa 蒸汽的单耗成本,占比为 20.95% 。因此,从降低生产成本的角度出发,优化合成气和 3.6Mpa 蒸汽的使用效率是关键。通过精准控制这两项原辅料的消耗,可以显著降低甲醇生产的整体成本,从而提升生产过程的经济性和可持续性。
2.3 甲醇装置副产物
在甲醇生产过程中,除了主要产品甲醇外,还会产生多种副产物,主要包括 2.0Mpa 蒸汽、 0.45Mpa 蒸汽、甲醇燃料废气、副产氢气以及锅炉给水。这些副产物的合理回收和利用对于提高生产效率和降低成本具有重要意义。
2.4 副产物单产占比分析
通过对甲醇生产过程中副产物的成本占比进行分析,发现氢气的单产成本占比最高,达到 46.64% ;其次是 0.45Mpa 蒸汽的单产成本,占比为 33.7% 。这表明,在甲醇生产的副产物中,氢气和 0.45Mpa 蒸汽的经济价值较高。因此,通过优化工艺,增加氢气和 0.45Mpa 蒸汽的产量,不仅可以提高资源利用率,还能显著提升装置的经济效益。
2.5 主要成本影响因数分析
⑴合成气单耗
在甲醇生产成本核算中,合成气是生产氢气和甲醇的关键原料。然而,副产氢气的经济效益低于甲醇。而且氢气产量受 BDO 装置需求的制约,其用量直接影响甲醇的产出。因此,合成气消耗量会随氢气产量波动,进而影响整体成本。
⑵ 3.6Mpa 蒸汽单耗
在甲醇装置的正常运行中, 3.6Mpa 蒸汽主要用于以下几个关键工段:原料气预处理、合成压缩机以及制氢工段(经减压后使用2.5Mpa蒸汽)。在节能降耗的实际操作中,通过对合成压缩机和制氢工段的工艺参数进行优化调整,可以有效降低蒸汽的使用量,从而实现节能目标。
⑶ 氢气单产
氢气的使用量,主要受 BDO 装置影响,BDO 装置使用多少,甲醇制氢装置生产多少。故可以其他方式达到节能降耗的作用,例如通过提升氢气收率、回收 BDO 装置的置换氢气来降低合成气的消耗,进而实现降低成本的目的。
⑷ 0.45Mpa 蒸汽单产
此部分蒸汽单产主要是合成压缩机副产蒸汽、连续排污罐副产蒸汽、中低变废锅副产蒸汽。可以通过增加副产蒸汽,降低成本,但是其中合成压缩机副产蒸汽增加必定导致 3.6Mpa 蒸汽单耗增加故不太经济。
3. 降低甲醇生产成本措施
结合装置实际情况,主要从以下几个方面进行调整优化。
3.1 合成气单耗控制
⑴更换 PSA 程控阀
通过更换内漏的 PSA 程控阀门,有效减少了工艺气泄漏,进而降低了合成气的使用量,从而显著降低了成本。在 2022 年,仪表人员对 PSA 程控阀进行了全面更换,这一举措在 BDO 装置正常氢气需求的工况下,使制氢装置的合成气使用量减少,增大了甲醇合成的工艺气量,提高了甲醇产量。
⑵非渗透气的利用
通过技术改造,回收膜分离过程中非渗透气中的有用组分,如氢气和一氧化碳(CO),进一步降低了制氢装置对合成气的使用量。但是制氢入口回收非渗透气的量会受中温变化炉床层温度限制,回收过多会导致床层温度过低,影响正常生产。
⑶回收BDO 氢气
通过回收 BDO 的置换氢气至 PSA 进行变压吸附,不仅回收避免了 BDO 装置置换氢气放空,同时也回收氢气,降低制氢装置使用的合成气,增加了甲醇产量。
3.23.6Mpa 蒸汽单耗控制
⑴优化合成透平使用蒸汽量
依托合成压缩机防喘振点的精细整定,在保证机组绝对安全的条件下,将工作裕度压缩至理论防喘振线的“临界安全区”,最大限度回收能量。目前蒸汽耗量已由设计值 23.5t/h 降至 22.3t/h ,实现蒸汽消耗的持续优化与显著节降。
⑵减少制氢装置蒸汽使用量
制氢单元中,水蒸气与一氧化碳按 1:1 摩尔比变换生成 CO2 与H2 。鉴于蒸汽成本权重极高,在确保氢气品质的前提下,以实验数据为基,将汽气比精准下调至 0.85。此举在不影响产品质量的同时,显著削减蒸汽耗量,直接降低甲醇生产成本,装置经济效益随之跃升。
⑶减少原料气预热器蒸汽使用
将原料气预热器温度调节阀完全关闭,极致回收出口工艺气显热,显著削减蒸汽耗量。理论上,若改投低温活性更佳的新催化剂,可进一步降低预热器入口温度并压缩蒸汽需求;惟其造价高昂,经济性不足,故暂缓实施。
3.30.45Mpa 蒸汽单产控制
系统调整提高中低变废锅(回收热量,多产 0.45Mpa 蒸汽;合成压缩机及合成汽包连续排污罐虽也能产 0.45Mpa 蒸汽,但会耗 3.6Mpa 蒸汽或减 2.0Mpa 蒸汽,经济性差,不予采纳。
3.4 副产氢气控制
副产氢量虽受 BDO 用氢刚性约束,仍可借三重手段释放潜力:调整 PSA 程序,精准延长逆放与抽空节拍;排查并消除程控阀内漏,提升氢气收率;回收 BDO 置换氢中的氢气等。由此可减少新鲜合成气消耗,直接降低制氢负荷,并同步释放甲醇增产空间。
4. 后续措施
结合目前装置实际运行情况,还可从以下几个方面进行改进。
⑴回收非渗透气中的氢气。膜回收装置非渗透气中仍含 24.68 % 的氢气,若加以回收利用,可直接削减制氢负荷,进一步压低甲醇成本。
⑵回收解析气中的氢气。增设一套小型 PSA 装置,对解析气中的氢气进行回收,可显著降低甲醇单耗,进一步压缩成本。
⑶ 精准锁定合成系统 CO2 的“黄金窗口”。合成气组成直接影响甲醇合成: CO2 过高,粗甲醇含水激增,精馏负荷与能耗同步攀升;CO2 过低,催化剂活性与转化率双降。亟须依托本装置运行数据,建立 CO2—转化率—能耗三维模型,筛选出兼顾高产与低耗的最优 CO2 区间,为工艺卡边操作提供量化标尺。
5. 总结
锁定原辅料与副产物,实施靶向优化,甲醇制氢成本已显著下探。长期成本战需统筹兼顾、久久为功:合成气单耗、 3.6Mpa 蒸汽单耗、氢气收率、 0.45Mpa 蒸汽单产四大指标成本占比高,唯有持续深挖这几个节能潜力,叠加装置创新改造,方能把甲醇成本压至极限。