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汽轮机热力系统参数调整与节能降耗实践分析

作者

吴继强

华电漯河发电有限公司 河南漯河 462000

引言

在能源需求日益增长和环境保护要求不断提高的背景下,电力行业的节能降耗工作愈发重要。汽轮机作为火力发电厂的核心设备,其热力系统的运行效率直接影响着整个电厂的能耗水平。汽轮机热力系统参数的合理调整是实现节能降耗的关键手段之一。通过对主蒸汽、再热蒸汽、回热系统等参数进行优化,可以提高汽轮机的热效率,减少能源浪费,降低发电成本,同时减少对环境的影响。因此,深入研究汽轮机热力系统参数调整与节能降耗实践具有重要的现实意义。

一、汽轮机热力系统运行现状及参数调整的重要性

(一)运行现状

目前,部分火力发电厂的汽轮机热力系统存在能耗较高的问题。一方面,由于设备老化、运行管理不善等原因,导致汽轮机的热效率下降,能源浪费严重。另一方面,热力系统的参数设置不合理,如主蒸汽压力、温度波动较大,再热蒸汽温度偏低,回热系统抽汽参数不匹配等,影响了汽轮机的运行性能。

(二)参数调整的重要性

参数调整对汽轮机热力系统的节能降耗具有至关重要的作用。合理的参数设置可以提高汽轮机的做功能力,减少能量损失。同时,优化回热系统参数可以提高给水温度,减少锅炉的燃料消耗。此外,参数调整还可以延长设备的使用寿命,降低设备的维护成本。

二、汽轮机热力系统参数调整方法

(一)主蒸汽参数调整

主蒸汽参数包括压力和温度,其调整对汽轮机的热效率有显著影响。在实际运行中,应根据汽轮机的设计参数和实际运行工况,合理调整主蒸汽压力和温度。一般来说,在保证汽轮机安全运行的前提下,适当提高主蒸汽压力和温度可以提高机组的热效率。但需要注意的是,主蒸汽压力和温度不能过高,否则会导致汽轮机部件的应力增大,影响设备的安全运行。因此,需要通过精确的监测和控制系统,实时调整主蒸汽参数,使其保持在最佳范围内。

(二)再热蒸汽参数调整

再热蒸汽可以提高汽轮机的末级叶片的做功能力,减少湿汽损失。再热蒸汽参数主要包括再热蒸汽温度和压力。调整再热蒸汽温度时,应确保其与主蒸汽温度相匹配,避免因温度不匹配导致的热应力增加。同时,要合理控制再热蒸汽压力,以保证汽轮机的安全运行。可以通过调整再热器的喷水量、燃烧调整等方式来控制再热蒸汽参数。

(三)回热系统参数调整

回热系统是汽轮机热力系统的重要组成部分,其作用是利用汽轮机的抽汽来加热给水,提高给水温度,减少锅炉的燃料消耗。回热系统参数调整主要包括抽汽压力、温度和给水温度的调整。应根据汽轮机的热力特性和锅炉的运行要求,合理选择抽汽参数,使回热系统的热效率达到最高。同时,要加强对给水温度的监测和控制,确保给水温度稳定在设计值附近。

(四)凝汽器参数调整

凝汽器是汽轮机热力系统的末端设备,其性能直接影响着汽轮机的真空度和热效率。凝汽器参数调整主要包括冷却水流量、温度和凝汽器真空度的调整。应合理控制冷却水流量,保证凝汽器的冷却效果。同时,要根据环境温度的变化,调整冷却水温度,以提高凝汽器的真空度。此外,还应定期对凝汽器进行清洗和维护,减少凝汽器的污垢热阻,提高其传热效率。

三、汽轮机热力系统参数调整的节能降耗实践案例分析

(一)案例背景

某火力发电厂装机容量为 2×300MW ,汽轮机为亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮机。在运行过程中,发现汽轮机的热效率较低,能耗较高。为了降低能耗,提高机组的经济性,该厂决定对汽轮机热力系统参数进行调整。

(二)参数调整措施

1. 主蒸汽参数调整

主蒸汽参数对汽轮机效率影响显著。本次调整中,通过优化锅炉燃烧调整,精准把控燃料量与风量配比,让燃烧更高效;同时优化汽轮机调节系统,使其能快速响应负荷。经此操作,主蒸汽压力成功从 16.7MPa 提升至 17.2MPa ,温度从538℃升至543℃。

2. 再热蒸汽参数调整

再热蒸汽参数优化可提升汽轮机性能。调整时,对再热器喷水量进行精确控制,调节蒸汽冷却程度;调整燃烧器摆角,改变火焰位置影响加热效果。一番操作后,再热蒸汽温度从 538C 提高到 542C ,且保持再热蒸汽压力稳定,利于汽轮机运行。

3. 回热系统参数调整

回热系统参数优化能降低能耗。此次对回热系统抽汽管道改造,减少蒸汽流动阻力;结合汽轮机工况,优化抽汽参数。经过努力,给水温度从 230C 提高到 235C ,提高了给水焓值,减少锅炉燃料消耗,实现节能。

4. 凝汽器参数调整

凝汽器参数影响汽轮机真空度。调整时,增加冷却水泵流量,确保冷却水有足够流速带走热量;调整冷却塔运行方式,优化冷却效果。最终,凝汽器真空度从 -92kPa 提高到 -94kPa ,降低了排汽压力,提升了汽轮机热效率。

(三)节能降耗效果

经过参数调整后,对该汽轮机热力系统进行了性能测试。测试结果表明,汽轮机的热效率提高了 1.5% ,发电煤耗降低了 5g/ℓ(kW⋅h) )。按照该厂年发电量30 亿kW·h 计算,每年可节约标准煤1.5 万吨,减少二氧化碳排放约3.9 万吨,取得了显著的经济效益和环境效益。

结束语

汽轮机热力系统参数调整是实现节能降耗的重要手段。通过合理调整主蒸汽、再热蒸汽、回热系统和凝汽器等参数,可以提高汽轮机的热效率,降低能耗,减少对环境的影响。本文通过实际案例分析,验证了参数调整的节能降耗效果。在实际运行中,电力企业应加强对汽轮机热力系统参数的监测和控制,根据机组的实际运行工况,及时调整参数,以实现机组的安全、经济、高效运行。同时,还应不断探索和应用新的节能技术和方法,推动电力行业的可持续发展。

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