缩略图

工厂变压器经济运行方式优化研究

作者

赵正卿 段愿 石延军

陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 陕西省延安市 716000

一、引言

在工业生产中,电力是不可或缺的能源,而变压器作为电力转换和分配的核心设备,其运行效率直接关系到工厂的能源消耗和生产成本。随着能源价格的上涨以及环保要求的日益严格,工厂对变压器经济运行的关注度不断提高。传统的变压器运行方式往往存在负载率不合理、功率因数偏低、设备老化等问题,导致电能损耗较大,能源浪费严重。因此,研究工厂变压器经济运行方式的优化,对于降低工厂能耗、提高经济效益、实现可持续发展具有重要的现实意义。​

目前,国内外学者在变压器经济运行方面已开展了大量研究,提出了一些优化方法和技术。但在实际应用中,由于不同工厂的生产工艺、用电负荷特点存在差异,优化策略的适用性也有所不同。因此,需要结合工厂的具体情况,深入分析影响变压器经济运行的因素,制定针对性的优化方案。

二、影响工厂变压器经济运行的因素

2.1 负载率​

变压器的负载率是指实际负载功率与额定功率的比值,是影响变压器能耗的关键因素。变压器存在一个经济负载率范围,通常为 40%-70% 。当负载率过低时,变压器的空载损耗占比过大,导致运行效率降低;当负载率过高时,变压器的负载损耗急剧增加,同样会使效率下降。例如,某工厂一台额定容量为 1000kVA 的变压器,在负载率为 30% 时,效率仅为 85% ;当负载率提高到60% 时,效率提升至 92% 。

2.2 功率因数

功率因数是衡量电力系统有效利用电能的重要指标,它反映了电路中有功功率与视在功率的比值。工厂中大量使用的异步电动机、电焊机等感性负载会导致功率因数偏低,使变压器的无功损耗增加,降低变压器的运行效率。同时,功率因数偏低还会导致电力系统的线路损耗增加,影响供电质量。例如,当功率因数从 0.7 提高到 0.9 时,变压器的无功损耗可减少约 40% 。

2.3 变压器选型

变压器的选型是否合理对其经济运行有着重要影响。如果变压器的额定容量过大,会导致长期处于低负载率运行状态,增加空载损耗;如果额定容量过小,则无法满足工厂的用电需求,容易出现过载运行,增加负载损耗。此外,变压器的型号和能效等级也会影响其能耗水平,高效节能型变压器虽然初期投资较高,但长期运行的能耗更低,经济效益更显著。

2.4 运行维护

变压器的运行维护状况同样会影响其经济运行。定期对变压器进行巡检、维护和检修,及时发现并处理设备故障和隐患,可保证变压器始终处于良好的运行状态,减少因设备问题导致的能耗增加。例如,变压器油的质量下降会影响其绝缘和冷却性能,导致变压器过热,增加能耗。

三、工厂变压器经济运行方式优化策略

3.1 基于负载动态调整的优化

工厂的用电负荷往往随生产计划和工艺流程的变化而波动,因此需要根据负载的动态变化调整变压器的运行方式。通过安装智能监控系统,实时监测变压器的负载情况,当负载率低于经济运行范围时,可停运部分变压器,将负载集中到一台或几台变压器上,提高负载率;当负载率过高时,可投入备用变压器,分担负载,避免过载运行。

例如,某工厂有两台额定容量均为 800kVA 的变压器,正常生产时总负载约为 1000kVA。在采用动态调整策略前,两台变压器同时运行,每台变压器的负载率约为 62.5% ,处于经济运行范围。但在夜间低谷时段,总负载降至400kVA,此时若仍两台同时运行,每台的负载率仅为 25% ,效率较低。采用动态调整策略后,夜间停运一台变压器,仅保留一台运行,负载率提高至 50% ,单台变压器的能耗降低了约 15% 。

3.2 功率因数补偿优化

提高功率因数是降低变压器无功损耗、提高运行效率的有效措施。工厂可采用并联电容器进行无功补偿,根据负载的变化自动投切电容器组,使功率因数保持在 0.9 以上。在选择电容器时,应根据工厂的无功负荷大小和变化特点,合理确定电容器的容量和分组方式,避免出现过补偿或欠补偿的情况。

3.3 变压器组合运行优化

对于拥有多台变压器的工厂,可通过合理组合变压器的运行方式,实现经济运行。根据不同的负载情况,选择不同容量的变压器组合,使总负载率处于经济运行范围。例如,当负载较小时,运行一台小容量变压器;当负载中等时,运行一台大容量变压器或两台小容量变压器;当负载较大时,同时运行多台变压器。

3.4 变压器更新与技术改造

对于运行年限较长、能效等级较低的变压器,应及时进行更新换代,选用高效节能型变压器。高效节能型变压器采用了新型铁芯材料和绕组结构,具有空载损耗和负载损耗低的特点。虽然初期投资较高,但长期运行可带来显著的节能效益。

此外,还可对现有变压器进行技术改造,如更换铁芯、绕组或冷却系统等,提高其运行效率。某纺织厂将两台运行 15 年的 S7 型变压器更换为 S13 型高效节能变压器,改造后,单台变压器的空载损耗降低了 60% ,负载损耗降低了30% ,年节约电费约 5 万元。

四、工厂变压器经济运行优化效果分析

以某汽车零部件加工厂为例,该工厂拥有两台 1250kVA 的变压器,主要为生产车间的数控机床、冲压设备等供电。在优化前,变压器的平均负载率为45% ,功率因数为 0.82,年电能损耗约为 8 万 kWh

通过实施以下优化措施:一是根据生产班次和负载变化,动态调整变压器运行台数,在夜间和周末低谷时段停运一台变压器;二是安装自动无功补偿装置,将功率因数提高至 0.95 ;三是对变压器进行定期维护,清理冷却系统,确保散热良好。

优化后,变压器的平均负载率提高至 60% ,年电能损耗降至 5.2 万 kWh,较优化前减少了 35% ,年节约电费约 3 万元。同时,由于功率因数的提高,工厂还获得了电力部门的功率因数奖励,进一步提高了经济效益。

五、结论

工厂变压器经济运行方式的优化是降低工厂能耗、提高经济效益的重要途径。影响变压器经济运行的因素主要包括负载率、功率因数、变压器选型及运行维护等。通过采用基于负载动态调整、功率因数补偿、变压器组合运行、设备更新与改造等优化策略,可显著提高变压器的运行效率,降低电能损耗。实际案例分析表明,这些优化措施具有良好的应用效果,能够为工厂带来可观的经济效益。

参考文献

[1] 程宝芳 , 李贺昌 , 沈军 , 等 . 大型钢铁厂电力系统经济运行实践 [J]. 冶金动力 ,2016,(09):55-56+62.DOI:10.13589/j.cnki.yjdl.2016.09.017.

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