有色金属冶炼行业高压电机变频调速系统的节能控制技术研究
和继高
云南金鼎锌业有限公司 云南省怒江州 671400
0 引言
有色金属冶炼过程涵盖采矿、选矿、熔炼、精炼等多个高耗能环节,其中高压电机作为风机、水泵、压缩机等设备的核心动力源,能耗占比通常超过行业总能耗的 60% 。然而,传统工频运行的高压电机普遍存在“大马拉小车”现象——电机额定功率与实际负载需求不匹配,导致效率低下、电能浪费严重。随着变频调速技术的成熟,通过调节电机转速以适应负载变化,成为解决上述问题的重要途径。本文结合有色金属冶炼行业的工艺特点,探究高压电机变频调速系统的节能控制原理、技术难点及工程应用策略,旨在为行业节能降耗提供可落地的技术方案。
1 有色金属冶炼行业高压电机能耗现状与问题分析
1.1 行业能耗特征
有色金属冶炼属于流程型制造领域,其高压电机负载类型复杂,主要包括:风机/ 水泵类负载,负载转矩与转速平方成正比( ),存在显著的调速节能空间;压缩机类负载,对转速稳定性要求高,需在调速过程中保证工艺气体压力的连续性;传动类负载,负载变化频繁,传统工频启动时电流冲击大,不仅损耗电能,还加剧电机机械磨损。
1.2 传统工频运行的痛点
效率损耗突出,电机实际运行功率远低于额定功率时,功率因数下降,铜损、铁损占比升高,综合效率较额定工况下降 10%-15% ;工艺适配性差,冶炼工艺参数调整时,传统方式通过调节阀门、挡板实现,节流损耗占比可达 20% -30% ,而电机始终处于满速运行状态;设备寿命短,工频启动的大电流冲击会导致电机绕组绝缘老化加速,轴承磨损加剧,据行业统计,传统高压电机平均维修周期比变频调速电机缩短 30% 以上。
2 高压电机变频调速系统节能控制技术原理与设计
2.1 变频调速节能核心理论
变频调速技术主要是控制电机转速与电源频率之间的相互作用,从而达到控制电机转速的目的[1]。根据电机转速公式 (其中f 为电源频率,p 为电机极对数,s 为转差率),通过改变输入电源频率 f 可平滑调节电机转速。对于风机、水泵等平方转矩负载,其功耗公式为,当转速从额定值降至时,功耗可降至,节能效果显著。
2.2 变频调速系统硬件架构设计
2.2.1 核心设备选型
变频器, 针对高压场景(6kV/10kV),采用单元串联多电平变频器,具有输入谐波少( THD<5% )、输出波形质量高、对电机绝缘要求低等优势,适配冶炼现场复杂的电磁环境;传感器,配置电流互感器、电压传感器(线性度⩽0.1% )及温度传感器(分辨率 0.1% ),实时采集电机运行参数;控制器 , 选用高性能 DSP+FPGA 双核心控制器,实现变频调速算法的高速运算(控制周期⩽100μs )和故障快速响应(保护动作时间 <2ms )。
2.2.2 系统拓扑结构
设计“高压开关柜—变频器—电机—负载”的主回路拓扑,配置旁路切换装置,确保在变频器故障时电机可无缝切换至工频运行,不影响冶炼工艺连续性。同时,设置独立的冷却系统(水冷 / 空冷),将变频器柜内温度控制在40℃以下,保障设备长期稳定运行。
2.3 节能控制算法优化
2.3.1 模糊 PID 控制模型构建
传统 PID 控制在负载剧烈变化时易出现超调量大、调节时间长的问题,针对冶炼工艺中负载的非线性、时变性特征,引入模糊PID 算法[2] :
输入变量:采集电机实际功率P 与设定功率的偏差e 及偏差变化率ec ;
模糊规则库:建立 e(负大、负中、负小、零、正小、正中、正大)和 ec(负大、负中、负小、零、正小、正中、正大)的 7×7 模糊规则表,通过模糊推理实时调整PID 参数,实现对电机转速的精准控制;
输出变量:变频器给定频率f,结合功率闭环控制,使电机功率始终跟踪负载需求,避免“过驱动”能耗。
2.3.2 多目标协同优化策略
在节能控制的同时,兼顾设备安全与工艺稳定。软启动控制,启动时频率从 0Hz 线性上升,电流限制在 1.2 倍额定电流以内,减少启动冲击;当电机电流超过 1.5 倍额定电流时,触发“降频保机”策略,频率每 10ms 下降 0.5Hz ,直至电流回落至安全区间;与冶炼 DCS 系统通信,接收工艺参数,自动调整电机转速,实现“工艺需求—负载响应—能耗优化”的闭环联动。
3 工程应用与节能效果验证
3.1 应用场景——某铜冶炼厂熔炼炉通风系统改造
选取某铜冶炼厂 10kV/2000kW 熔炼炉通风机作为改造对象,原工频运行时,通风机转速恒定为 980r/min ,通过调节入口挡板控制风量,实测平均功耗
1800kW ,功率因数 0.78 。改造后采用高压变频调速系统,结合模糊 PID 控制算法,实现风量随熔炼阶段(加料期、氧化期、还原期)动态调整:
加料期:需大风量冷却,频率设定 45Hz (转速 930r/min ),功耗 1450kW ,功率因数 0.92 ;
氧化期:风量需求降低,频率设定 35Hz (转速 700r/min ),功耗 850kW ,功率因数 0.91 ;
还原期:风量中等,频率设定 40Hz (转速 800r/min ),功耗1100kW,功率因数 0.93 。
3.2 节能效果分析
(1)能耗对比:改造后年运行时间 7200h ,年均功耗较工频模式下降 22% ,年节电量约 (1800-1150) \time s7200=4.68 \times 10^6
,按电价 0.6 元/kWh 计算,年节约电费 280.8 万元;
(2)设备寿命:启动电流从 12000A(工频)降至 2500A(变频软启动),轴承振动幅值从 12mm/s 降至 4mm/s ,电机维修周期从 6 个月延长至 12 个月,年维修成本下降 40% ;
(3)工艺提升:风量调节精度从 ±10% 提升至 ±3% ,熔炼炉温波动范围缩小至
,减少了因风量不稳定导致的炉体侵蚀,延长了耐火材料寿命。
结语
有色金属冶炼行业高压电机的变频调速节能控制技术,通过精准匹配负载需求与动态调节策略,实现了能耗降低、设备延寿与工艺优化的多重效益。研究表明,基于模糊 PID 算法的变频调速系统可使高压电机综合能效提升 15%- 25% ,有效破解传统工频运行的“大马拉小车”与节流损耗问题。未来,随着人工智能与可再生能源技术的深度融合,进一步挖掘“源—荷”协同控制潜力,完善全生命周期能效管理体系,将为行业绿色转型提供更具前瞻性的技术路径,助力“双碳”目标在高耗能领域的落地实施。
参考文献
[1] 高刚 , 何学玲 . 变频调速技术在电石冶炼配料系统中的应用 [J]. 化工管理 .2021(22):58-59+94.
[2] 蒋文昊 . 基于模糊 PID 算法的重型龙门机床多电机驱动控制研究 [J]. 机械管理开发 .2025,40(03):207-209.