缩略图

基于可靠性提升的水电站球阀密封结构技术改造与效果评估

作者

徐乙心

中国大唐集团桂冠电力川汇公司 610074

一、引言

水电站作为重要的能源供应设施,其设备的可靠性直接关系到电力生产的稳定性和安全性。球阀作为水电站水轮机进水管道系统中的关键设备,承担着截断水流、调节流量等重要任务。密封结构是球阀的核心部件之一,其性能优劣直接影响球阀的密封效果和整体可靠性。然而,在长期运行过程中,受水流冲刷、压力波动、磨损等多种因素影响,球阀密封结构易出现泄漏、损坏等问题,不仅降低了水电站的发电效率,还可能引发安全事故。因此,对水电站球阀密封结构进行技术改造,提升其可靠性,具有重要的现实意义。

二、水电站球阀密封结构现状及问题分析

(一)现有密封结构形式

目前,水电站常用的球阀密封结构主要有金属硬密封和橡胶软密封两种形式。金属硬密封球阀通常采用不锈钢或合金钢等材料制成密封副,具有耐高温、耐磨损等优点,适用于高温、高压和含颗粒介质的工况。橡胶软密封球阀则以橡胶材料作为密封元件,依靠橡胶的弹性变形实现密封,其密封性能好、泄漏量小,但在高温、高压和强腐蚀环境下,橡胶易老化、变形,导致密封失效。

(二)存在的问题

泄漏问题:无论是金属硬密封还是橡胶软密封,在长期运行后都可能出现泄漏现象。金属硬密封球阀的泄漏主要是由于密封面磨损、划伤,导致密封副之间的间隙增大;橡胶软密封球阀则因橡胶老化、变形,失去弹性,无法紧密贴合密封面,从而产生泄漏。

密封结构寿命短:受水流冲刷、泥沙磨损以及介质腐蚀等因素影响,球阀密封结构的使用寿命往往较短。频繁更换密封结构不仅增加了维修成本和停机时间,还影响了水电站的正常发电。

可靠性不足:现有密封结构在面对复杂工况时,如压力波动较大、水流含沙量较高的情况下,难以保证稳定的密封性能,导致球阀的可靠性降低,增加了水电站运行的安全风险。

三、基于可靠性提升的密封结构技术改造方案

(一)新型密封材料的选用

高性能橡胶材料:针对橡胶软密封易老化、变形的问题,选用新型高性能橡胶材料,如氢化丁腈橡胶(HNBR) ).6 。HNBR 具有优异的耐油、耐热、耐老化性能,其耐温范围可达 150C-180C ,且在高温下仍能保持良好的弹性和密封性能。与传统橡胶材料相比,HNBR 的抗老化性能提高了 30%-50% ,有效延长了密封结构的使用寿命。

表面处理技术优化金属密封材料性能:对于金属硬密封材料,采用表面处理技术,如热喷涂陶瓷涂层、离子渗氮等。热喷涂陶瓷涂层可在金属表面形成一层硬度高、耐磨性好的陶瓷膜,提高密封面的抗磨损和抗腐蚀能力;离子渗氮能使金属表面形成氮化层,增加表面硬度和疲劳强度,改善密封性能。经表面处理后的金属密封材料,其硬度可提高 2 - 3 倍,耐磨性提高 5 - 8 倍。

(二)密封结构优化设计

改进密封副结构:在金属硬密封球阀中,采用双密封副结构,即在原有的密封副基础上,增加一道辅助密封副。当主密封副出现泄漏时,辅助密封副可起到备用密封的作用,提高密封的可靠性。同时,优化密封副的接触形式,采用线接触或窄面接触代替传统的面接触,减小密封面的接触应力,降低磨损。

优化橡胶软密封结构:对于橡胶软密封球阀,改进橡胶密封件的形状和安装方式。采用唇形密封结构代替传统的平板密封结构,唇形密封可利用介质压力自动增加密封比压,提高密封效果。同时,在橡胶密封件的安装部位增加支撑结构,防止橡胶在压力作用下发生变形和挤出,增强密封的稳定性。

(三)增加密封监测与维护装置

泄漏监测系统:安装泄漏监测传感器,实时监测球阀密封部位的泄漏情况。传感器可采用超声波泄漏检测仪或压力差泄漏监测仪,当泄漏量超过设定阈值时,系统自动发出报警信号,提醒工作人员及时进行处理,避免泄漏进一步扩大。

在线维护装置:设计在线维护装置,如密封面自动补偿装置和橡胶密封件在线更换装置。密封面自动补偿装置可根据密封面的磨损情况,自动调整密封副之间的间隙,保持良好的密封性能;橡胶密封件在线更换装置可在不停机的情况下,快速更换损坏的橡胶密封件,减少停机时间,提高水电站的运行效率。

四、技术改造后的效果评估

(一)密封性能评估

泄漏量测试:在技术改造完成后,对球阀进行泄漏量测试。采用高精度的流量测量仪器,在不同工况下测量球阀的泄漏量。测试结果表明,改造后的球阀泄漏量明显降低。以某水电站为例,改造前金属硬密封球阀在额定工况下的泄漏量为 5-8L/min ,改造后泄漏量降低至 1-2L/min ;橡胶软密封球阀改造前泄漏量为 3-5L/min ,改造后泄漏量小于 1L/min ,满足了水电站对球阀密封性能的要求。

密封可靠性试验:进行密封可靠性试验,模拟水电站的实际运行工况,对球阀进行长期的开关试验。试验结果显示,改造后的球阀在经历 5000 - 8000 次开关循环后,密封性能依然良好,未出现明显的泄漏现象。而改造前的球阀在 3000- 5000 次开关循环后,就可能出现泄漏量增大的情况,表明改造后的密封结构可靠性得到了显著提升。

(二)使用寿命评估

通过对改造后球阀的长期运行监测,统计密封结构的更换周期。结果显示,采用新型密封材料和优化设计的密封结构后,金属硬密封球阀的使用寿命从原来的 3 - 5 年延长至 5 - 8 年,橡胶软密封球阀的使用寿命从 2 - 3 年延长至 4 - 6年。使用寿命的延长,有效减少了维修次数和停机时间,降低了维修成本。

(三)经济效益评估

发电效率提升带来的经济效益:由于改造后的球阀密封性能提高,减少了水流泄漏,提高了水电站的发电效率。以某装机容量为 100MW 的水电站为例,改造后发电效率提高了 3%-5% ,每年可增加发电量 1000 - 1500 万度,按照当地电价 0.5 元 / 度计算,每年可增加经济效益 500 - 750 万元。

维修成本降低带来的经济效益:密封结构使用寿命的延长,减少了密封结构的更换次数和维修工作量。据统计,改造后每年的维修成本降低了 30%-50% ,包括密封件采购成本、维修人工成本等。以每年维修成本原本为 200 万元计算,改造后每年可节省维修成本 60 - 100 万元。

(四)安全性评估

改造后的球阀增加了密封监测与维护装置,能够及时发现和处理密封故障,有效降低了因密封失效导致的安全事故风险。泄漏监测系统的应用,使工作人员能够在泄漏初期就采取措施,避免泄漏引发的水淹厂房等重大事故;在线维护装置的使用,减少了因维修导致的停机时间,降低了在停机过程中可能出现的安全风险,保障了水电站的安全稳定运行。

五、结论

通过对水电站球阀密封结构的技术改造,选用新型密封材料、优化密封结构设计并增加密封监测与维护装置,有效解决了现有密封结构存在的泄漏、寿命短、可靠性不足等问题。经过效果评估,改造后的密封结构在密封性能、使用寿命、经济效益和安全性等方面都取得了显著的提升。这不仅提高了水电站的发电效率和经济效益,还保障了水电站的安全稳定运行。在未来的水电站建设和设备改造中,应进一步推广应用这些技术改造方案,不断提升球阀密封结构的可靠性,为水电行业的可持续发展提供有力支持。同时,还需持续关注密封技术的发展动态,不断探索和创新,以应对更复杂的工况和更高的运行要求。

参考文献:

[1]王亚龙,董彦海,王戬,等.水电站用液动球阀结构的分析与改进[J].阀门,2021,(04):237-240.DOI:10.16630/j.cnki.1002-5855.2021.04.015.

[2] 李刚. 水电站进水球阀检修密封锁定装置改造[J]. 水电站机电技术,2023,46(02):30-32.DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2023.02.008.