燃煤机组SCR脱硝系统运行优化与氨逃逸控制策略
黄永刚
新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司 新疆石河子市 832000
摘要:燃煤机组的选择性催化还原(SCR)脱硝系统是控制氮氧化物(NOx)排放的关键技术,其运行的优化和氨的逃逸控制是确保系统高效稳定运行的重要环节。先对SCR脱氮技术基本原理进行阐述,然后从优化氨氮摩尔比,氨气和烟气掺混,保持催化剂性能和控制烟气参数波动等方面提出SCR系统运行优化策略。同时以氨逃逸为研究对象,从氨逃逸的监测预警方法,控制措施和超标应急处理方案等方面进行论述,目的在于通过多层次的优化和控制策略,本实用新型有效减少了氨逃逸的发生、提高了脱氨效率、保证了燃煤机组的环保合格运行。
关键词:SCR脱硝;运行优化;氨逃逸控制
引言
随着环境保护法律越来越严格,如何控制燃煤机组排放的氮氧化物(NOx)已经成为一个迫切需要解决的难题。由于选择性催化还原(SCR)技术具有高效和稳定的脱硝特性,它在燃煤机组中得到了广泛地应用。但SCR系统运行中氨逃逸问题既会影响脱氮效率又会产生二次污染。所以如何对SCR系统进行优化操作和氨逃逸的有效控制就成了提高脱氮系统性能的一个关键。在阐述SCR脱氮技术原理的基础上,对系统运行优化策略和氨逃逸控制措施进行深入探究。
一、SCR脱硝技术原理
选择性催化还原(SCR)脱硝技术是一种通过向烟气中喷射氨气或尿素溶液,并利用催化剂将氮氧化物(NOx)还原为无害的氮气(N2)和水(H2O)的脱硝方法。原理是根据催化剂表面氨气和烟气NOx进行还原反应。具体地讲就是氮氧化物和氨气经催化剂作用在高温下分解成氮气、水等。这一工艺主要是在催化剂活性中心上进行,其速率与效率受到催化剂种类,反应温度以及氨气用量等诸多因素的影响。SCR脱氮技术以其脱氮效率高、运行灵活、适应性好等特点在燃煤电厂,工业锅炉及其他设施上得到了广泛的应用,并已成为降低NOx的主要途径之一。
二、燃煤机组SCR脱硝系统运行优化策略
(一)氨氮摩尔比优化控制
氨氮摩尔比(NH3/NOx)被认为是影响SCR脱硝效果的核心参数之一。合理氨氮摩尔比可以有效提高NOx还原效率和避免氨逃逸问题。一般情况下氨氮摩尔比太大时NOx还原效率就会偏低;过高时会造成氨逃逸和环境污染加剧。为使SCR系统达到最优运行状态,必须首先对烟气NOx浓度和氨水喷入量进行精确监控,并采用自动控制系统对氨水投加量进行实时调整,以保证氨水和NOx浓度维持在合理配比。另外通过调节反应温度及催化剂活性可进一步提高脱氮效率。合理优化氨氮摩尔比既可以提高脱氮效率又可以减少氨气消耗和运行成本。
(二)氨气与烟气混合优化
由于氨气分子和烟气中NOx分子须在催化剂表面进行化学反应,因此混合效果的好坏直接影响到脱氮反应效率。为使氨气和烟气混合工艺达到最优,通常采用调整喷氨装置位置,喷氨方式和完善烟道设计。选择喷氨地点时,要保证氨气能均匀地分布于烟气流动全过程;喷氨方式中使用高效喷氨装置或者空气辅助喷氨技术能够提高混合效率。另外在烟道设计中还需考虑流体力学特性以减小湍流死角使氨气和烟气能充分接触并混合均匀。氨气和烟气的完全混合,是保证SCR脱氮系统有效工作的又一重要条件。
(三)催化剂性能维护与优化
催化剂作为SCR脱硝系统中最核心的组成部分,催化剂性能的好坏直接关系到脱硝效率及稳定性。随操作时间增加,由于积灰、积碳或者催化剂中毒、催化剂表面活性会丧失一部分。所以对催化剂进行性能维护和优化是确保SCR系统能够长时间稳定工作的一个重要环节。一是要定期对催化剂活性及结构状况进行检测,并采用化学分析或者物理检测手段对其性能进行评价;二是可采用反吹和化学清洗方法去除催化剂表面积灰和积碳使其活性得以恢复。三是在设计阶段可选用更耐用和抗污染催化剂材料以提高催化剂寿命。
(四)烟气参数波动控制
SCR脱硝系统的运行效果与烟气中的多种参数(例如,温度、湿度、氧浓度)密切相关,而这些参数在实际运行中常常存在波动。烟气参数波动会造成脱氮效率下降,氨逃逸加剧或者催化剂失活等。所以,对于烟气参数的波动进行控制是SCR系统优化运行最主要的策略之一。通过设置实时监测仪器可对烟气中温度,湿度和氧浓度进行准确监测并接入控制系统自动调节。操作上可设定合理控制范围,烟气参数超过预设范围后可适时调节氨水喷入量或者反应温度保证氨水反应稳定。此外,通过适当的烟气预处理措施,例如减少烟气中的水分含量,也有助于减轻烟气参数波动对系统性能的不良影响。
三、燃煤机组SCR脱硝系统氨逃逸控制策略
(一)氨逃逸监测与预警
在SCR脱硝过程中,氨的逃逸是一个普遍存在的问题,这不仅导致氨气资源的浪费,还可能对环境带来进一步的污染。所以对氨逃逸进行监测和预警就成了确保SCR系统能够正常工作所必须采取的措施。为对氨逃逸情况进行实时监控,SCR系统排烟口可设置氨气浓度传感器对烟气中氨浓度进行在线监测来判断氨气超标情况。另外,综合考虑烟气NOx浓度、氨氮摩尔比和反应温度、构建预警模型对氨逃逸趋势进行预先预测。当检测到有氨逃逸危险时,该系统能够自动开始报警和调节有关参数,例如减少氨水喷入量和降低氨水反应温度,以避免氨水逃逸过量。
(二)氨逃逸控制措施
为有效地控制氨水逃逸,必须先对氨水喷入量进行优化,以保证氨水和NOx浓度配比合理。氨气过多不仅会加大逃逸风险,而且会影响催化剂寿命。所以维持适当的氨氮摩尔比对氨逃逸具有重要意义。此外,还可以通过调节SCR系统的操作环境,例如反应的温度和烟气的流速,来降低氨的逃逸风险。实际操作时定期对催化剂活性进行检测,避免催化剂因积灰或者中毒导致选择性丧失,同时还有利于降低氨逃逸等问题出现。采取上述控制措施后,氨逃逸现象得到了有效减少,SCR脱氮系统运行效率得到了全面提高。
(三)氨逃逸超标应急处理
氨逃逸超过标准后必须马上采取应急措施。一是应停止或降低氨水喷入量以免过多氨气流入烟道进一步加重逃逸现象。二是对SCR系统各运行参数尤其是氨氮摩尔比、反应温度等进行考察,以保证系统运行在最佳状态。这时,催化剂也应被检验以评价是积灰、积碳还是中毒引起反应效率下降。对于催化剂的问题可考虑反吹或者清洗的作业。三是要加强氨逃逸监测以保证氨逃逸恢复正常。若问题长期存在,则可开动备用设备或者对工艺进行调整,以免环境污染超标。
结束语
总之,燃煤机组SCR脱氮系统优化及氨逃逸控制对确保机组高效平稳运行至关重要。从氨氮摩尔比,氨气和烟气混合,催化剂性能和烟气参数波动等方面进行细化控制可显著提高氨逃逸效率。同时建立健全氨逃逸监测预警机制和制定高效的应急处理方案是解决氨逃逸超标的关键。在实践中,要根据机组的运行状况和环保要求灵活地调整优化策略以保证SCR系统一直保持最佳的工作状态。唯有如此,燃煤机组才能够在符合环保要求前提下可持续发展。
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