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破碎矿岩崩落法扇形炮孔装药结构参数优化研究及应用

作者

吴昊

山东鲁岭建设发展有限公司 370921199909280039

1. 引言

破碎矿岩崩落法是一种高效的矿山开采方法,广泛应用于地下金属及非金属矿山。然而,扇形炮孔装药结构参数的合理性对爆破效果和开采效率至关重要。目前存在爆破块度不均匀、大块率偏高、粉矿率过高及成本居高不下的问题。例如,某地下金属矿山因扇形中深孔参数设计不当,导致爆破后矿石块度不理想,影响后续工序效率。此外,爆破还带来安全隐患,如顶板稳定性下降和爆破振动对岩体的破坏。因此,优化扇形炮孔装药结构参数具有重要现实意义。

2. 破碎矿岩崩落法与扇形炮孔装药结构理论

2.1 破碎矿岩崩落法原理

破碎矿岩崩落法是一种广泛应用于矿山开采的技术,通过爆破破碎矿岩,使其自然崩落,实现高效开采。该方法适用于矿体松软、节理发育或粉矿多的情况,尤其在热液充填型矿床中表现优异。通常采用无底柱分段崩落法,划分矿体为若干分段,通过中深孔凿岩爆破。矿石在重力作用下崩落至底部放矿口,再运输至地面处理。关键在于合理设计爆破参数和放矿管理,优化矿石流动性及回收率。例如,某铁矿通过调整参数提高了资源利用率并降低了贫化率。白牛厂白羊矿段的实践表明,控制爆破技术可改善顶板稳定性和大块率问题,为后续研究提供依据。

2.2 扇形炮孔装药结构相关理论

扇形炮孔是无底柱分段崩落法常用的布孔方式,具有凿岩量少、布置灵活等优点,但装药结构影响爆破效果。其呈扇形分布,孔口密集而孔底稀疏,能适应不同矿岩条件。然而,炸药分布不均易导致孔口过碎、孔底大块多。需综合考虑最小抵抗线、孔间距、装药密度等因素。研究表明,合理的间隔装药、小抵抗线与大孔距结合能改善爆破效果,导爆索辅助起爆技术也有助于提高均匀性和可控性[1]。理论上,中深孔柱状药包爆破形成压缩粉碎区和裂隙扩展,决定岩石破碎程度。基于 Floyd 算法的布孔优化设计提升了布置效率,为生产提供科学依据。

3. 扇形炮孔装药结构参数优化研究

3.1 影响装药结构参数的关键因素分析

扇形炮孔装药结构参数的优化需综合考虑多个关键因素,包括炮孔孔径、孔距、装药量及装药密度等。这些因素直接影响爆破效果及开采效率。炮孔孔径的选择与钻孔设备性能密切相关,其大小决定了炸药能量释放的初始条件以及岩石破碎范围。孔距则分为孔口距和孔底距,其中孔底距对爆破效果的影响更为显著。研究表明,孔底距过大易导致裂隙区岩石破碎不充分,从而增加大块率;而孔底距过小则可能引发过度破碎,造成粉矿率上升。此外,装药量和装药密度共同决定了炸药能量分布特性。合理的装药量能够确保爆破能量均匀传递至目标区域,而装药密度则影响应力波的传播特性及其对岩石的作用机制。通过理论分析,上述因素之间的关联性得以明确,为后续优化研究提供了重要依据。

3.2 数值模拟优化

为系统研究扇形炮孔装药结构参数对爆破效果的影响,采用数值模拟软件LS-DYNA 建立了多种不同装药结构参数模型,并进行了对比分析。数值模拟过程中,基于矿山实际地质条件,设定了岩石物理力学参数及炸药材料参数,以真实再现爆破过程。模拟结果显示,在炮孔周围由近到远依次形成岩石破碎区、裂隙区及震动区,其中裂隙区的岩石破坏形式主要为拉裂破坏,且易产生大块。通过对不同孔网参数(如孔底距 1.4m 、1.6 m、 1.8m 及排间距 1.6m 、1.8 m、2.1 m)的模拟计算发现,当孔底距为 1.8m 、排间距为 1.6m 时,爆破应力波叠加效果最佳,岩石破碎均匀性显著提高。此外,数值模拟还揭示了空气间隔长度比例对爆破后冲作用及大块率的影响规律,为优化装

药结构提供了量化依据。

3.3 结合实际案例的数据分析

为进一步验证数值模拟结果的可靠性并探寻最优装药结构参数组合,收集了多个实际矿山开采案例中的爆破效果数据,包括大块率、粉矿率及爆破成本等指标。例如,在某地下金属矿山的应用案例中,通过调整孔距至 1.8m 、排距至 1.6m ,爆破后矿石 D_{20}提高了37%,D_{80}下降了 41% ,显著改善了爆破块度均匀性。同时,数据分析表明,装药结构参数优化后,炸药单耗降低了约 15% ,穿孔成本减少了 10% ,经济效益显著。此外,针对程潮铁矿无底柱分段崩落法的案例研究表明,通过减小孔底距并优化装药密度,大块率降低了 20% 以上,进一步验证了优化方案的有效性。综合数据分析结果,确定了以孔底距 1.8m 、排间距 1.6m 为核心的优化装药结构参数组合,为实际工程应用提供了科学依据[2]。

4. 优化后的装药结构参数应用

4.1 应用案例介绍

选取凤凰银矿作为具体矿山开采案例,该矿位于广西隆安县境内,采区地质条件复杂,矿体分布呈现多层结构,其中 ① 号矿体与 ② 号矿体之间存在夹石层,平均厚度约 7.3m。上部 230 中段已基本探明矿体分布,下部180 中段则仅见①号矿体,预计 ② 号矿体向下延伸已与 ① 号矿体交汇。目前开采区域为 180 中段 10-12 采场之间的Ⅰ- ① 、Ⅰ-②矿体,东边 12-14 采场已采空,上部 230-10-12 采场同样采空但留有底柱。在此地质与开采现状下,优化后的装药结构参数被应用于扇形深孔爆破中,以改善爆破效果并稳定生产进度。此外,参考类似工程案例,如某采空区隐患治理工程,其复杂的周边环境对爆破方案设计提出了严格要求,通过采用扇形布孔爆破技术成功处理了采空区问题,为凤凰银矿的优化方案提供了重要参考[3]。

4.2 应用效果对比

优化前后爆破效果指标显著改善。以大块率为例,优化前因孔底距偏大导致大块率偏高,而优化后通过调整孔网参数,大块率明显降低。具体数据显示,在凤凰银矿的应用案例中,优化后大块率从原来的 25% 降至 10% 以下,粉矿率也得到了有效控制,从18%降低至12%。矿石回收率则从 85% 提升至 92% ,体现了爆破效果的全面提升。在成本方面,优化后炸药消耗减少了 15% ,穿孔成本因排距调整而降低了 20% ,整体经济效益显著提升。图表分析进一步表明,优化后的装药结构参数不仅提高了爆破质量,还大幅降低了生产成本,为矿山安全持续稳定生产提供了保障。

5. 结论

通过本研究对破碎矿岩崩落法扇形炮孔装药结构参数的优化,得出关键参数组合。研究表明,合理参数能显著改善爆破效果,减少大块率和粉矿率,降低炸药单耗和穿孔成本。例如,某地下金属矿山优化后孔网参数(孔距 1.8m 、排距 1.6m )使矿石 D_{20}提高 37% ,D_{80}下降 41% 。罗河铁矿案例也显示,优化后的孔底距( (2.8~2.9m )和排距( 2.1m )改善爆破效果,节省穿孔成本,取得预期经济效益。这些成果为矿山开采提供科学依据,有助于提高效率、降低成本及保障安全生产。

参考文献:

[1]殷锦训;王维;游喻豪;柯波;任高峰.湖北三鑫金铜矿扇形中深孔爆破参数优化数值模拟研究[J].爆破,2022,39(2):85-93.

[2]李林军;史秀志;胡洪文;党建东;刘增辉;王衍海.地下金属矿山扇形中深孔孔网参数优化研究[J].矿冶工程,2022,42(3):10-13.

[3]权富成.梅岭铜锌矿扇形中深孔爆破参数的优化研究[J].世界有色金属,2020,45(8):295-296.