大湾水平井气井射孔暂堵工艺技术优化与应用
袁国红
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 四川达州 635000
内容摘要:普光气田大湾区块水平井开发中,针对储层渗透率差异大、硫化氢含量高、暂堵稳定性要求严苛等问题,优化了纯凝胶暂堵剂配方及施工工艺。通过调整粒径级配(粗细比6:4)、悬浮稳定剂(XF-1加量0.5%-1%)和分段塞注入技术,解决了水平段暂堵剂沉降、高渗层封堵强度不足等难题。现场应用4口井表明,暂堵压力达29-38MPa,有效保障了酸压管柱安全下入,为高含硫气藏开发提供了技术支撑。
关键词:裸眼水平井;裸眼水平井;硫化氢;凝胶暂堵剂;悬浮稳定性;分段酸压
1技术难点
1.1悬浮稳定性要求高:水平段长(最长1215.5m),暂堵剂易沉降导致封堵不均。
1.2 高渗层占比大:Ⅰ、Ⅱ类储层占比80%以上,需大粒径凝胶(孔隙度8.9%)。
1.3 需无硬颗粒限制:纯凝胶材料暂堵强度低(最高6MPa),需优化配方。
2 暂堵剂优化
2.1 暂堵材料配比优化:粗细凝胶比例6:4,提升大孔隙封堵能力。(图1)
相对于普光水平井暂堵来讲,纯凝胶暂堵剂形成的封堵强度较弱,且消耗的暂堵浆相对要多近1倍。
2.2悬浮稳定性能优化:XF-1加量0.5%-1%,静切力7-15Pa,平衡悬浮与流动性(表1)。
2.3用量计算:用量=R2πHΦ+井筒存留及附加量优化,І、Ⅱ、Ⅲ类产层厚度和孔隙度(表2)。
3 施工工艺
3.1暂堵浆配制工艺
高渗段增加暂堵剂浓度,水平段控制悬浮性。根据高含硫气井单井的储层物性,针对不同井的特点,采用多段塞方法注入孔隙地层暂堵剂用量,将暂堵剂推到地层,留在井筒内的段塞可少加或不加暂堵剂,提高暂堵浆悬浮能力来减缓气侵速度。
3.2 挤注过程控制工艺
暂堵浆的挤注是暂堵施工过程的关键环节,其施工安全是挤注工艺控制的重中之重,需要对暂堵施工前配套设备检查,暂堵施工中压力等进行严格控制。
(1)地面设备试压:水泥车、地面管汇试压,试压值不小于50MPa。
(2)套管试压:试压要求达35MPa,确保套管承压达到暂堵施工要求;暂堵施工过程中的挤注压力控制在30MPa左右。
(3)替浆过程控制:正替暂堵浆至筛管上方200~300m处,以排量300~500L/min及时将暂堵浆顶替到位。在暂堵浆的性能满足与压井液混浆段无沉淀的情况下,通过将暂堵浆正替至筛管上方200~300m处,可以进一步防止混浆段部分暂堵材料的沉降,避免堵塞筛管造成后续挤注施工不通畅,进一步提高作业的安全系数;在保证安全的情况下,控制排量在300~500L/min之间,尽量迅速及时地将暂堵浆顶替到位,防止射孔后过多的硫化氢气体气侵至套管内,腐蚀氢脆管柱。
(4)挤注施工及压力控制:替浆结束,关套管闸门,正挤暂堵浆和压井液,计算准确所需压井液至筛管的用量,在最高施工压力不大于地破压力和套管试压值的情况下,以压力循序渐进、少挤多次,小排量100L/min注入蹩压为原则,使封堵层逐渐形成,防止压力过快上升,憋漏地层;控制压力与泵入量之间的关系,以压力变化范围、幅度来决定泵入量,停泵,观察稳压情况,决定是否继续挤注(根据压力变化确定蹩挤量),预定稳压根据附加一定的当量液柱压力决定,一般附加0.02~0.03 g/cm3(根据现场实际调整确定);暂堵施工完成后,继续关井至压力自然扩散2小时以上,然后缓慢开井,以2MPa/次的方式进行分段缓慢泄压至零,防止出现返吐现象,影响暂堵效果,记录施工压力变化情况。
(5)洗井:挤注结束后用压井液或钻井完井液进行洗井,将剩余暂堵剂余量洗出井筒,确保后期酸压-生产管柱下入施工安全。
3.3 暂堵安全措施及预案
(1)设备试压≥50MPa,套管试压35MPa;挤堵过程中因管线、井口刺漏,必须停泵泄压整改。
(2) H₂S监测>10ppm时立即启动应急,当硫化氢含量大于10ppm时,井场施工人员必须带好空呼;硫化氢分压大于0.21KPa时,应立即压井;现场配备急救药品。
(3)洗井彻底反排暂堵剂,防管柱堵塞,洗井液进出口液量、性能一致;原则是保护气层。起管柱时边起边灌。防止暂堵剂卡射孔管柱,降低浓度减少环空暂堵剂颗粒的堆积。
(4)施工前认真检查动力系统,传动系统,起升系统,确保在施工中发生意外时,及时处理。
(5)配制封堵浆前,配液罐内干净无杂物,配液罐的搅拌机,水泥车试运转,确保运转良好,施工过程的连续。认真检查井口阀门、封井器开关灵活,密封可靠。
(6)施工过程中,施工人员不得站在高压管汇区和高压部件可能飞离的方向,非工作人员禁止进入施工现场。
(7)施工作业产生的废液排入泥浆池中,不得随地排放。
4 现场应用
水平井暂堵技术在大湾区块4口水平井成功应用,有效地封堵射孔产生的裂缝,确保后期作业施工安全,施工统计见(表3)。
4.1 单井投产层段为飞一、二井段,跨度较大,最大达到1215.5m,根据钻井过程泥浆密度实际应用及试气井段地质特性,通过室内调整配制暂堵浆配方试验,充分调整暂堵浆的流动性、悬浮稳定性、抗温能力、封堵能力,能够有效满足现场施工要求。
4.2 暂堵施工压力较高,分析主要是地层原因;为了确保暂堵效果,施工中采取反挤的方法,降低了施工压力,可尽量多的注入暂堵浆,减少浪费提高封堵效果。
4.3 通过暂堵施工效果分析,控制气体上窜速度,①首先要确保暂堵剂进入地层,并在近井壁地带形成有效的暂堵层,减缓气浸速度。②要确保压井液密度能够平衡地层压力,形成正压差,才能更好控制气体上窜速度。
5 大湾水平井暂堵认识
5.1大湾水平井暂堵段长,最长达1216m,Ⅰ、Ⅱ类储层比例较高,孔隙度大。
5.2为适应作业要求,大湾水平井采用纯凝胶材料作为暂堵剂,相对于普光水平井,该类暂堵剂消耗暂堵浆量大,形成暂堵层承压强度弱,室内最高为6MPa。
5.3 XF-Ⅱ加量为0.5%~ 1%时,静切力为7Pa-15Pa,具有较高悬浮能力且能流动,可满足管柱下入暂堵段要求。
5.4 水平井暂堵技术在大湾区块4口水平井成功应用,凝胶暂堵剂可封堵各类空隙,确保后期试气作业安全,为大湾投产提供强有力的技术支撑。
6 参考文献
【1】《屏蔽暂堵技术中暂堵剂粒径的优化选择》断块油气田;1996年06期 杨同玉,张福仁,单位:胜利石油管理局采油工艺研究院
【2】《低渗透油藏渗流机理及开发技术研究》,邱勇松,单位:中国科学院研究生院(渗流流体力学研究所)