苏北某城镇污水处理厂工程设计案例分析
王耀龙 岳艳利 梁霍燕 辛红香
1.天津市政工程设计研究总院有限公司,天津3003922.天津建昌环保股份有限公司
1 工程概况
1.1 建设背景与目标
随着城镇化进程加速,苏北某城市特定区域人口密度与生活污水排放量持续增长,现有污水系统因覆盖范围有限、处理负荷饱和,难以满足区域环境治理需求。因此启动本项目,核心目标包括:确保污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)A 标准,污泥实现减量化、稳定化与资源化,臭气排放满足厂界二级标准,构建“污水-污泥-臭气”协同治理体系。
1.2 工程规模与选址
结合区域人口增长预测与污水产生量核算,污水处理厂设计规模确定为40000m³/d。
厂区选址远离核心居民区以降低环境影响,同时临近自然水体便于尾水排放与生态缓冲。总占地面积 4.96公顷(74.4 亩),统筹布局污水处理区、污泥处理区、除臭设施区及辅助管理用房,满足工艺流畅性与运维便利性需求。
1.3 设计进出水水质
本次工程出水执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)中A 标准,主要污染物设计进、出水水质标准要求见下表。
表1 设计进出水水质指标一览表

2 污水处理工艺设计
结合生活污水“有机物浓度高、氮磷污染突出”的水质特征,以及排放标准中对污染物的严格限值要求,本工程采用“预处理+生物处理+深度处理+消毒”的全流程工艺路线,各单元协同实现污染物阶梯式去除。
2.1 预处理单元
预处理单元以“拦截杂质、分离砂粒”为核心功能,为后续生物处理提供稳定进水条件:
粗格栅及进水泵房:粗格栅采用齿耙式格栅除污机,可有效拦截污水中塑料袋、树枝等大粒径悬浮物,避免后续泵体堵塞与设备磨损。进水泵房配置潜水泵组,采用变频控制技术,自动调节运行工况。
关键设计参数:栅隙20mm,栅前水深1.3m
细格栅及曝气沉砂池:细格栅选用机械回转式格栅,栅间隙缩减至5mm,进一步去除纤维、细小杂质等悬浮污染物,提升预处理精度。曝气沉砂池通过底部曝气形成旋流工况,实现砂水分离,同时可去除 15%-20%的有机物。
关键设计参数:栅隙3mm,栅前水深1.15m,过栅流速 0.6m/s ,曝气沉砂池水力停留时间11.4min,水平流速 0.06m/s。
2.2 生物处理单元
生物处理单元是污染物去除的核心环节,采用改良型AAO 工艺强化脱氮除磷效能:
改良型AAO 池:在传统AAO(厌氧-缺氧-好氧)工艺基础上,通过优化水力停留时间与污泥回流比例,显著提升脱氮除磷效果。污水依次经过厌氧区、缺氧区、好氧区,可实现COD、BOD₅、NH₃-N、TP 的有效去除。
关键设计参数:水力停留时间=18.5h,MLSS 4000mg/L,混合液回流比300%,污泥回流比100%。
二沉池:采用辐流式设计,主要功能是分离生物反应池出水中的活性污泥。澄清后的上清液进入深度处理单元,沉淀污泥部分回流至AAO 池维持微生物浓度,剩余污泥排入污泥处理系统。
关键设计参数:设计表面负荷 1.07m3. /(m²·h),沉淀时间 1.5h,固体通量 206kg/(m2·d)。
2.3 深度处理单元
针对生物处理后残留的微量污染物,设置深度处理单元保障出水达标:
中间提升泵房:因二沉池出水水位低于后续处理单元,设置中间提升泵房将污水加压至设计水位,确保污水自流通过深度处理流程。
磁混凝高效沉淀池:通过投加磁粉、聚合氯化铝与聚丙烯酰胺,使污水中悬浮物、胶体颗粒及剩余磷形成高密度絮体。经过处理TP 降至0. 3mg/L 以下,SS 去除率达到90%。
关键设计参数:设计水力负荷 14.27m/h ,磁粉投加量 5mg/L,混凝时间 1.91min,絮凝时间 3.8min。磁粉回收率超过99%。
深床反硝化滤池:采用粒径2-4mm 的石英砂作为滤料,一方面通过物理过滤去除残留悬浮物(使SS≤5mg/L),另一方面利用滤料表面附着的反硝化菌将硝酸盐氮还原为氮气,进一步降低TN 浓度至15mg/L 以下。
关键设计参数:滤床深度 1.83m,平均滤速 7.43m/h ,强制滤速 9. 28m/h ,反硝化容积负荷 0.29 kgNO3-N/(m3²d)。
2.4 消毒单元
采用次氯酸钠接触消毒工艺,消毒剂投加量根据出水粪大肠菌群数动态调整(通常为 5-10mg/L) 。通过氧化作用杀灭水中病原微生物,确保出水粪大肠菌群数 ≤ssapprox 1000 个/L,消毒后的尾水经在线监测达标后,可排放至周边水体。
关键设计参数:接触时间30min,投加量5mg/L。
3 污泥处理工艺设计
遵循“减量化-稳定化-资源化”的处理原则,结合国家对污泥处置的资源化导向要求,本工程采用“浓缩-脱水-建材利用”的污泥处理路线。
3.1 污泥浓缩池
来自二沉池的剩余活性污泥含水率高达99.2%-99.5%,采用辐流式浓缩池进行重力浓缩处理,排泥含水率能达到
。显著降低后续脱水处理负荷。浓缩过程产生的上清液回流至污水处理系统前端。
关键设计参数:污泥停留时间15h,进泥含水率99.2%,浓缩后污泥含水率降至97%。
3.2 污泥脱水单元
采用“叠螺脱水+高压带式脱水”二级脱水工艺。
叠螺污泥脱水机:作为一级脱水设备,利用螺旋轴的挤压作用将浓缩污泥脱水至含水率80%-85%。其结构紧凑、不易堵塞,适合处理含固量较低的活性污泥,可连续稳定运行,为深度脱水提供预处理保障。
高压带式脱水机:通过“预压-压榨-剪切”多级处理,将污泥含水率进一步降至60%以下。设备采用变频控制,可根据污泥性质调整滤带张力与运行速度,脱水后污泥呈固态饼状,便于运输与资源化利用。
关键设计参数:绝干泥量6.5t/d,进泥含水率97%,泥饼含水率60%。
3.3 污泥资源化利用
脱水后污泥经检测符合《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB/T25031-2010)要求后,采用密闭车辆外运至指定建材企业制砖。不仅实现污泥无害化处置,还可替代部分天然原料,减少固体废物填埋量。
4 臭气处理工艺设计
依据排放标准中对大气污染物的控制要求,结合臭气源分布特征,采用“差异化收集+生物滤池处理+高空排放”的除臭体系。
4.1 生物滤池工艺
生物滤池作为核心除臭单元,设计处理风量 32500m³/h,滤床高度 1.8m,选用陶粒与木屑混合填料(体积比1:1),填料比表面积≥500m²/m³,为微生物提供充足附着空间。臭气经预湿(湿度控制在 70%)与除尘预处理后进入滤池,填料表面的微生物群落(主要包括假单胞菌、芽孢杆菌等 )通过吸附、降解作用,将硫化氢、氨、有机硫化物等恶臭物质转化为二氧化碳、水、无机盐等无害物质。
该工艺对硫化氢去除率可达92%以上,氨去除率超过 90%,处理后臭气浓度降至800(无量纲,臭气浓度单位)以下,满足有组织排放限值要求。
4.2 尾气排放
经生物滤池处理后的达标尾气,通过1 座高度15m 的排气筒高空排放。排气筒选址于厂区主导风向下风向,远离周边敏感点,利用大气扩散作用进一步稀释尾气浓度,确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度达标。
5 结论
苏北某污水处理厂工程通过科学工艺设计,构建了涵盖污水、污泥、臭气的全链条治理体系。采用的改良型 AAO+磁混凝+深床反硝化滤池工艺可稳定实现出水水质标;“浓缩-二级脱水-制砖利用”的污泥处理路线实现了污泥资源化;生物滤池除臭工艺有效控制了大气污染。工程实施后将显著改善区域环境质量,为城市污水处理设施建设提供“高效处理+资源循环+环境友好”的示范模式。
参考文献:
[1].新型内循环污泥浓缩消化(ICSTD)反应器处理污水厂污泥的试验研究,王详勇,硕士论文,2005;
[2]. 生物过滤法处理城市污水处理厂臭气,屈艳芬、叶锦韶、尹华,生态科学,2005 年1 期
岳艳利为本文通讯作者