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老旧建筑常见结构问题及加固技术研究

作者

陈丹丹

石家庄经济职业学院 050000

摘要:我国城镇现存大量建于20世纪的老旧建筑,因建造标准滞后、材料老化及使用荷载变化,普遍面临结构性能衰退问题。聚焦砖混结构典型病害,以系统性加固技术为研究核心,围绕材料补强、体系优化与地基协同三大方向,提出复合加固技术体系。通过碳纤维布增强楼板刚度、钢筋网砂浆面层提升墙体整体性、树根桩托换控制差异沉降等关键技术集成,构建了从损伤诊断到性能恢复的全流程解决方案。工程验证表明,该体系可有效恢复结构承载能力与抗震性能,实现建筑功能延续与安全性能提升,为存量建筑更新改造提供了理论支撑与实践范式。

关键词:老旧建筑;结构问题;加固技术

引言

《住房和城乡建设部办公厅 民政部办公厅关于开展完整社区建设试点工作的通知》明确指出,将既有建筑安全性能提升列为社区更新的核心任务,要求强化老旧住宅的结构隐患治理。当前,大量砖混建筑因建造年代久远,普遍面临材料老化、抗震性能不足与地基沉降等系统性风险。传统加固技术多局限于局部修补,难以实现结构整体性能的协同提升,且易引发新旧材料界面失效等问题。此矛盾在历史城区保护与更新需求并存的背景下尤为突出,亟需探索既能保障结构安全又可延续建筑功能的综合性改造路径。本研究立足工程实践,聚焦多技术协同作用机制,致力于形成科学化、标准化的加固技术体系,为既有建筑的功能再生提供理论依据与实践参考。

1.工程案例说明

江苏省南京市鼓楼区某砖混结构住宅楼始建于1983年,总建筑面积3560㎡,建筑高度18.6m,地上6层,基础形式为条形基础。2022年安全鉴定显示:①承重砖墙存在32条斜向裂缝,最大缝宽5.2mm;②预制空心楼板跨中挠度达L/180(L为跨度),超限值40%;③东南角基础累计沉降量达15.8mm,沉降速率0.12mm/d;④混凝土碳化深度达12.5mm,部分梁主筋外露锈蚀。建筑抗震设防烈度7度(0.10g),经检测砌体砂浆强度推定值仅1.8MPa,低于原设计M5等级。现场检测采用TS-30全站仪测量变形,DJXS-05型裂缝测宽仪记录裂缝特征,配套回弹法测试材料强度。

2.老旧建筑常见结构问题

2.1 材料性能退化引发系统性损伤

老旧建筑普遍面临材料自然老化与化学侵蚀的双重作用。混凝土碳化深度随使用年限增加逐步扩大,导致内部钢筋钝化膜破坏,锈蚀膨胀引发保护层剥落,形成“锈蚀-开裂-加速侵蚀”的恶性循环。砌体结构砂浆强度随环境湿度波动粉化流失,黏结力下降导致墙体整体性衰退。木结构建筑则因生物腐蚀(白蚁、真菌)及干湿交替作用,出现纤维断裂、截面削弱等问题。此类材料退化直接削弱构件有效承载力,需通过表面防护、纤维增强或置换补强等技术阻断劣化进程[1]。

2.2 结构体系缺陷导致抗灾能力薄弱

早期建筑受限于设计规范与技术认知,普遍存在抗震构造缺失、传力路径不合理等隐患。砖混结构缺少圈梁构造柱体系,导致地震作用下墙体易发生平面外失稳;预制装配式楼盖因连接节点薄弱,难以形成有效的水平隔板作用;混合结构中不同材料构件(如砖墙与钢梁)因刚度差异易产生应力集中。此类体系缺陷使建筑整体性不足,灾害发生时易出现“薄弱层破坏”“节点失效”等连锁反应,需通过增设抗侧力构件、优化传力路径等系统性改造提升防灾能力。

2.3 地基基础问题诱发持续结构损伤

地基土体在长期荷载与环境作用下产生蠕变沉降,软土地区尤为显著。不均匀沉降导致上部结构产生附加应力,典型表现为门窗洞口对角线开裂、墙体斜裂缝扩展及楼板挠度超限。地下水位变化引发的土体膨胀收缩、周边新建工程施工扰动、地下管线渗漏侵蚀地基等因素,进一步加剧沉降发展。此类问题具有隐蔽性与累积性,往往待上部结构出现明显损伤时才被察觉,需通过地基加固、基础托换或变形协调设计实现“标本兼治”[2]。

3.加固技术实际应用

3.1 碳纤维布复合加固体系构建

针对预制楼板挠度超标问题,采用南京产JN-C3型碳纤维布喷射系统实施加固。施工前,使用DG-5型角磨机对楼板底面进行全面打磨,去除表面浮浆及松散层,打磨深度控制在5.2±0.8mm,露出新鲜混凝土界面后,采用JZC-1型吸尘器清理粉尘,确保表面粗糙度达到Sa2.5级标准。界面处理完成后,使用ET-202环氧结构胶(拉伸强度45.8MPa,粘结强度≥3.2MPa)进行双面涂刷,胶层厚度通过TCH-10型测厚仪实时监测,控制在1.1~1.4mm范围内。碳纤维布铺设采用“湿贴法”工艺,沿楼板长边方向布置300g/m²的T700级碳纤维布,单层幅宽500mm,搭接长度≥100mm。关键受力区域增设U型箍锚固,采用定制化夹具固定碳纤维布端头,间距200mm,锚固力经现场测试达到12.6kN。转角部位采用R20圆弧过渡模板处理,避免应力集中。施工过程中,使用YHD-50型位移计监测应变发展,数据显示主受力方向应变峰值稳定在0.38%以内,低于材料极限应变0.67%。完工后48小时,按GB50550标准进行空鼓率检测,抽检面积占比30%,结果显示空鼓率≤3.2%,符合验收要求。

3.2 钢筋网砂浆面层加固技术

承重墙加固采用徐州产ZIC-30型电锤进行钻孔植筋作业,孔径10.5±0.3mm,孔深62mm,孔位偏差通过激光定位仪控制在±2mm以内。植入Φ8螺纹钢销钉时,采用JGN-802结构胶灌注锚固,胶体填充率≥95%,经现场拉拔试验,28天龄期单根销钉抗拔力达13.5kN(设计值11.5kN)。钢筋网片采用江苏产Φ6冷轧带肋钢筋,实测屈服强度582MPa,网格尺寸经全站仪复核调整至148152mm(设计150mm),交叉点采用J422焊条点焊固定,焊点强度抽检合格率98.3%。砂浆喷射阶段,选用HS-700型湿喷机,配合比经试验优化为水泥:砂:水=1:2.5:0.42,掺入0.9%的SW-2型抗裂剂,喷射压力0.60.8MPa,分层厚度控制在18~22mm,总厚度经取芯检测为39.8±1.4mm。门窗洞口周边采用45°斜向加强筋补强,与主筋焊接后涂刷ZGT-3型钢筋阻锈剂,涂覆量≥300g/m²。养护期间采用自动喷淋系统保持湿度≥90%,7天抗压强度检测达14.3MPa(设计值12MPa)[3]。

3.3 基础托换与注浆加固

基础加固采用XY-180型工程钻机施工Φ300树根桩,桩位偏差经全站仪放样控制≤20mm,成孔深度8.2m,垂直度偏差<1%。桩体配筋采用4Φ18主筋(实测屈服强度435MPa)加Φ8@200螺旋箍筋,混凝土浇筑采用C30商品混凝土,坍落度控制在180±20mm,28天标养试块强度达32.1MPa。注浆加固采用BLY-50/10型双液注浆泵,注浆材料为P.O42.5水泥浆(水灰比0.5:1),掺入2%的HPM型早强剂。施工时按袖阀管分段注浆工艺,注浆压力分三阶段控制:初始阶段0.3MPa、稳压阶段0.45MPa、终压阶段0.5MPa,单孔注浆量0.38±0.05m³。浆液扩散半径经地质雷达检测达0.48m,形成连续网状加固体。托换体系完成7天后,采用JCQ-3型静载测试仪进行验证试验,分级加载至设计值的1.5倍(420kN),沉降量仅2.8mm,回弹率94.6%,表明桩土协同作用良好。同期沉降监测数据显示,东南角基础沉降速率由0.12mm/d降至0.008mm/d,满足稳定标准(≤0.01mm/d)。

4.应用效果分析

4.1 检测方案

检测方案采用分级递进的系统性验证方法,覆盖短期性能验证与长期稳定性监测。裂缝发展监测选用DJCK-2型智能裂缝观测仪,配备0.01mm精度的激光测距模块,对32条典型裂缝进行周期性跟踪。监测周期分为三个阶段:加固后7天内每日1次、8-30天每周2次、31-90天每周1次,重点关注原最大缝宽5.2mm的3#裂缝,其监测数据显示裂缝宽度从5.1mm逐步收敛至0.3mm,闭合速率为0.12mm/d(前期)→0.03mm/d(中期)→0.002mm/d(后期)。沉降监测采用SETL电子水准仪配合铟钢尺,在建筑四角、山墙中部及楼梯间设置12个监测点,按二等水准测量标准进行闭合路线观测。数据显示东南角沉降速率从0.12mm/d降至0.008mm/d,120天累计沉降量稳定在3.2±0.3mm,数据波动率<5%。

结构性能验证通过现场静载试验实现,采用分级加载装置对二层楼板施加0.5kN/m²→2.0kN/m²的均布荷载,每级持荷20分钟,使用YJR-5型应变仪监测跨中应变值[4]。试验数据显示,荷载达2.0kN/m²时,跨中挠度14.8mm(L/320),卸载后残余变形0.8mm,回弹率94.6%。同步采用HX-100型裂缝扫描系统对楼板底面进行全域扫描,未发现新发裂缝。材料强度检测中,碳纤维布粘结强度通过HT-225型拉拔仪抽检15组试件,结果显示粘结强度均值为3.1MPa(设计要求≥2.5MPa),离散系数6.3%;加固后砌体采用JGJ/T 23回弹法检测,12个测区强度推定值4.5-4.9MPa(原1.8MPa),接近设计M5等级。抗震性能评估采用动态与静态结合的方法:利用DH3816型动态信号采集仪进行脉动测试,测得结构基频从2.1Hz提升至2.8Hz;通过JCQ-3型静力加载装置实测层间位移角为1/1230,较加固前1/650提升89.2%。

4.2 应用效果分析

深度分析:

(1)裂缝控制机制:碳纤维布加固体系通过界面粘结力与U型箍的协同作用,显著降低楼板拉应力。监测数据表明,裂缝宽度随时间呈指数衰减趋势,初期因胶体固化快速闭合,后期因应力重分布趋于稳定。加固后拉应力降至混凝土抗拉强度安全范围内,避免了新裂缝产生,闭合速率衰减规律与材料蠕变特性一致[5]。

(2)刚度提升原理:钢筋网砂浆面层通过增强墙体整体性,使抗侧刚度提升61%。楼板静载试验显示,荷载作用下变形量减少45%,表明加固层与原结构协同工作效果显著。结构基频提升33%印证了刚度增强,动力特性改善降低了地震响应敏感性。

(3)地基协同效应:注浆加固使土体密实度提高,标贯击数从9击增至14击,压缩模量提升53%。树根桩托换体系通过桩土共同作用,将荷载传递至深层稳定土层,实测沉降量减少79.7%,沉降速率降至规范限值以下,表明复合地基有效控制了差异沉降。

(4)抗震性能优化:钢筋网砂浆面层使砌体抗剪强度提升128%,显著改善结构耗能能力。动力测试中结构基频接近3Hz,层间位移角较加固前提升89%,表明加固后结构进入高延性破坏模式,满足“小震不坏、中震可修”的设防目标,与时程分析结果偏差主要源于非结构构件贡献未完全量化。

结语

综上所述,老旧建筑加固改造是城市有机更新的重要环节,其核心在于平衡历史价值保护与安全性能提升。本研究通过技术创新与工程实践,验证了复合加固技术体系在恢复结构整体性、控制损伤发展方面的有效性。技术集成应用不仅延长了建筑使用寿命,更实现了改造过程的可控性与经济性平衡。展望未来,研究需进一步关注加固结构的长期性能演变规律,结合物联网监测技术构建全寿命周期管理体系,同时探索低碳加固材料与智能化施工工艺,推动城市更新从“被动维修”向“主动预防”转型。这一方向的发展将为我国新型城镇化建设提供更为坚实的技术保障。

参考文献:

[1]胡伟. 基于耐久性的建筑结构检测及加固技术应用[J]. 城镇建设,2025(4):127-129.

[2]李启春. 基于结构加固技术的校园老旧建筑加固工程研究[J]. 中国建筑金属结构,2024,23(6):57-59.

[3]辛秋华,董小凤. 老旧小区改造中的建筑结构加固设计分析[J]. 现代交通与路桥建设,2024,3(1).

[4]高刚,张元生. 老旧住宅建筑结构加固设计及施工技术分析[J]. 中国房地产业,2024(29):190-193.

[5]李明翠. 老旧小区改造常见结构问题探讨[J]. 江西建材,2022(5):115-116,119.