基于改性天然聚合物的绿色环保净水剂制备及驱油效率提升研究
卢春梅 张大涌 杨瑞 尚璇 刘邦
身份证号:650205198210260020 克拉玛依市弘智油田技术服务有限公司 身份证号:652601197304183517 克拉玛依市弘智油田技术服务有限公司 身份证号:62222319950
一、引言
油田开发中,回注水处理与驱油效率直接影响水资源利用率(回注水占采出水 80% 以上)与原油采收率(传统水驱效率 <50% )。传统处理模式存在三大痛点:一是净水剂功能单一,聚合氯化铝等仅能去除部分油污与悬浮物(率
),无法提升驱油效果;二是环境风险高,化学合成药剂生物降解率 <40% ,易造成地层堵塞与生态污染;三是协同性不足,净水与驱油环节需分别投加药剂(成本增 30% ),与《油田含油污水处理设计规范》SY/T 0097“绿色高效、协同优化” 要求不符。天然聚合物(淀粉、壳聚糖等)因来源广、可降解(生物降解率 gtrsim80% )成为理想基材,通过改性引入功能性基团(如氨基、羧基),可同步实现高效净水与驱油增效,对推动油田绿色高效开发意义重大,是石油环保领域核心研究方向。
二、现存问题与研究目标
2.1 现存核心问题
一是净水效能不足,传统天然聚合物(未改性)吸附能力弱(油污去除率 <70% ),絮体松散(粒径 <0.5mm, ),沉降效率低(需 >2 小时);二是驱油功能缺失,未改性聚合物无法降低油水界面张力( >30mN/m ),对残余油剥离能力弱(驱油效率 <50% );三是改性工艺粗放,化学改性中试剂用量超理论值 40% (成本增 25% ),产物稳定性差(储存期 <3 个月);四是环境适配差,高矿化度( > 10×104mg/L )油田水中,药剂易失活(净水效率降 30% )。
2.2 核心研究目标
体系优化需达成四目标:一是净水高效,除油除悬浮物率 ≈99% ,絮体粒径 0.8-1.2mm ,沉降时间 ⩽30 分钟;二是驱油增效,油水界面张力降至 ⩽10mN/m ,驱油效率 ≈75% ;三是工艺绿色,改性试剂用量误差 ⩽10% ,产物储存期 ⩾6 个月;四是环境适配,高矿化度下效能衰减 ⩽5% ,生物降解率≈85% ,回注水回用率 ≈90% 。
三、基于改性天然聚合物的绿色净水剂制备机理
3.1 基材选择与改性路径
突破单一功能局限:一是优选天然基材,选用淀粉(来源广,成本低)、壳聚糖(含氨基,易改性)按 7:3 比例复配,基材生物降解率 ≈85% ,为绿色性奠定基础;二是化学改性优化,采用 “醚化 - 接枝” 两步法:先通过环氧丙烷醚化引入羟基(提升水溶性,溶解度从 30% 升至 ≈90% ),再接枝丙烯酰胺与 2 - 丙烯酰胺 - 2 - 甲基丙磺酸(AMPS),引入吸附与驱油功能基团(氨基、磺酸基),改性试剂用量精准控制(摩尔比 1:0.8:0.2),成本降低 25% 。
3.2 净水 - 驱油协同机理
实现双功能协同:一是净水机理,改性后聚合物通过 “电中和 - 吸附架桥” 作用,氨基(带正电)中和油污与悬浮物(带负电),磺酸基增强吸附能力,絮体粒径增至 0.8-1.2mm ,除油除悬浮物率≈99% ;二是驱油机理,聚合物分子链可降低油水界面张力(从 35mN/m 降至 ⩽10mN/m ),剥离岩石表面残余油,同时三维结构可形成 “堵水调驱” 效应(提高水驱波及系数),驱油效率从 50% 提升至 ≈75% 。
四、性能优化与应用策略
4.1 制备工艺优化
提升产物效能与经济性:一是反应参数调控,控制醚化温度 50-60℃(反应速率提升 40% )、接枝反应 pH7-8 (接枝率从 60% 升至 gtrsim90% ),反应时间缩短至 3 小时(传统需 6 小时);二是试剂回收利用,采用减压蒸馏回收未反应丙烯酰胺(回收率 gtrsim80% ),降低试剂损耗(用量误差 ⩽10% );三是产物后处理,通过喷雾干燥(温度 120-130℃)制成粉末状药剂(含水率 ⩽5% ),便于储存与投加(投加精度 ±2% )。
4.2 应用场景适配
适配油田差异化需求:一是投加方式优化,采用 “一次投加 - 分段起效” 模式,回注水处理段(投加量 20-30mg/L )实现快速净水,驱油段(药剂随回注水进入地层)同步增效,无需额外投加驱油剂(成本降 30% );二是水质适配调整,低矿化度(
)水体减少交联剂用量 (0.5%) ),高矿化度水体增加 AMPS 接枝比例(0.3),确保全场景效能稳定;三是协同设备应用,与撬装式水处理设备(如气浮装置)联动,净水效率再提升 10% ,回注水回用率从 70% 升至 gtrsim90% 。
4.3 环境与经济性能保障
确保绿色与效益平衡:一是环境安全性,通过急性毒性测试(鱼类死亡率 ⩽1% )、土壤淋溶实验(药剂残留
),生物降解率 ≈85% ,无二次污染;二是经济性分析,药剂制备成本约 8000 元/ 吨(低于进口药剂 30% ),年处理 100 万方回注水可节约成本 200 万元,同时原油采收率提升8%-12% ,新增产值超千万元。
五、结论
基于改性天然聚合物的绿色环保净水剂通过 “基材优选 - 精准改性 - 工艺优化”,实现了 “净水- 驱油 - 环保” 三位一体功能,解决了传统药剂单一、高耗、污染的问题。当前需突破超高分子量聚合物制备(分子量 ⩾107 )、极端工况(超高温 >80% )效能稳定、规模化生产(年产万吨级)等瓶颈。
未来,需推动技术与数字孪生(模拟地层条件优化配方)、AI(智能预测药剂用量,准确率 ≈95% )融合,开发 “制备 - 应用 - 监测” 一体化平台,完善行业标准(如油田用改性天然聚合物净水剂技术规范),为油田绿色开发与 “双碳” 目标实现提供支撑,助力石油行业可持续转型。
参考文献
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