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滇中引水工程深埋长隧洞施工关键技术研究与实践

作者

陈梦

中国水利水电第一工程局有限公司 吉林省长春市 130033

岩溶发育类型主要为溶蚀型裂隙和小型溶洞,局部发育泥质充填。在这种地质条件下,隧洞开挖后容易出现三种情况:一是岩溶突水突涌诱发的突水突泥;二是单次突水量可达 50m3/h ;三是隧洞开挖后的突水突泥;软弱破碎围岩自身稳定性差,初支钢拱架沉降变形超过 30mm ;传统的支护方式(全断面钢拱架+锚杆)施工效率低、造价高。滇中引水工程楚雄段鲁支河隧洞的关键工程之一,洞身段穿越了 2.3km 的岩溶泥岩层段,工程地质条件十分复杂。在施工初期,由于没有采取针对性的加固措施,导致初支钢拱架扭曲变形和侧墙收敛变形,致使工程被迫进行整改。基于此,项目组基于"超前加固-动态控制-监测信息化"的思想,研发适合岩溶地质条件的关键施工技术,实现隧洞安全高效掘进,为整体推进奠定基础。

1.岩溶地质段深埋长隧洞施工难点分析

岩溶泥质板岩段围岩以强风化泥质板岩为主,夹有薄层灰岩,岩体完整性较差,节理裂隙发育(间距 ,充填泥质( 15‰ )。在开挖结束后,在 4 小时以上的时间内,围岩就会发生塌落;初支施工 72 小时内,侧壁的收敛变形量达 25~35mm ,大大超过规范规定的 15mm, 。由于泥页岩夹持力不足,常规锚杆支护仅能达到设计值的 60% ,不能对围岩进行有效的控制。

在岩溶发育区,由于存在着“缝-洞”连通系统,隧洞开挖暴露岩溶通道后,容易产生高压水突涌现象。在鲁支河隧洞 K12+350 段施工中,曾因揭露 1.2m 长的溶隙,造成突水量 42m3/h ,并携带泥砂淤积掌子面,造成 3 天工期延误。此外,岩溶水长期浸水使泥岩围岩软化,强度进一步降低,形成“突水—围岩弱化—变形加剧”的恶性循环。

2.岩溶地质段施工关键技术研发

2.1 径向锁腰大管棚超前加固技术

针对岩溶地区软弱围岩变形难题,将传统的沿洞轴布置管棚法改造成“径向锁腰”布置形式,形成与钢拱架协同工作的支护体系,并在此基础上提出了一种新的思路。管棚材质为 Φ108mm ,壁厚 6mm,长度根据岩溶发育程度而定,完整段取 3m,溶蚀裂隙段 5m,钢管端部加工螺纹,便于与保护帽连接;布置形式为:在隧洞上部和中部台阶初支钢拱架(I20b 工字钢)两侧墙布置,相邻钢拱架间距 1.2m ,以避免与超前小管棚( Φ42mm )发生碰撞的风险;连接结构采用 10mm 厚钢板制作,与管棚钢管、钢拱架翼缘焊接在一起,焊缝高度为 8mm ,保证了一个刚性受力的整体。

在施工工艺方面,采用 351 钻机分二次钻孔,一号孔与二号孔间隔布置,孔径为 120mm,孔深比管棚长 0.3m ,孔内 1m 处扩孔至 150mm ,便于套管的安装;钻孔后 1 小时内下入钢管,先将长度为1m、直径为 114mm 的套管作为导向件,钢管末端加一个钢质保护帽(内径 108mm,槽深 50mm ),用卡特 320 D 型挖掘机进行顶进,顶进速度控制在 5 厘 m 分以内,以防止钢管发生弯曲;注浆环节,采用 GY30 手持注浆机(水灰比 1:1、水玻璃 3% ,注浆压力保持在 0.8~1.2MPa ,稳定 10 分钟后停止施工,单孔注浆量按公式 (Q=π×R×L×β )计算(其中 R 为注浆半径 0.8m ,L 为管棚长度 3-5m,β 为填充率 0.6),保障浆液充分填充岩溶裂隙。

2.2 动态注浆堵水技术

建立“探知—封堵—验证”三级堵水系统,对岩溶通道进行精细治理。在超前探测阶段,利用 MALA

ProEx 地质雷达(百兆赫天线)对掌子面 10m 范围内的岩溶裂隙分布进行探测,在雷达图像中发现强反射信号(幅值>50 dB),判断可能存在的突水点。在疑似突水的 6m 处钻一个 Φ90mm 的探测孔,记录涌水量和水压,当涌水量大于 10m3/h 时,马上停钻,安装孔口管。

2.3 信息化监测技术

建立“围岩变形—支护应力—涌水监测”三位一体的监测系统,实时掌握施工安全状况。在监测内容和设备配置上,采用全站仪对隧洞周围的收敛值(测点间距为 5m )和拱顶沉降进行监测,频率设置为开挖后 1~3 天每 6 h 一次,3~7 天 1 次;在钢拱架和管棚板上粘贴 0~50MPa 的振弦型应力传感器,对其协同受力进行监测;在开挖面布置流量传感器,对涌水量的变化进行实时记录。

3.工程实践效果

鲁支河隧洞( K12+100-K14+400 )岩溶地质段采用以上关键技术,取得了良好的效果。在安全性方面,采用径向锁定式大管棚与钢拱架协同工作,使边墙收敛变形控制在 8~12mm 以内,拱顶沉降控制在 10mm 以内,满足规范要求;采用动力灌浆技术对 12 个岩溶突水点进行了治理,平均堵水率为 92.3% ,没有出现大的突水事故;监测结果表明:钢拱架和管棚均受力均匀分布,最大应力为 28MPa ,低于钢材设计强度 345MPa ,支护结构基本稳定。

在最优施工效率方面,采用径向锁腰管棚法施工速度比传统工艺缩短 2.5 小时,每循环 8 小时,月进尺 80m 到 100m ,效率提高了 25% ;在成本控制上,单循环材料和人工费用合计为 4777 元,比传统工艺(6354 元)减少 25.8% ,岩溶 2.3 公里路段累计节省了 465.8 万元。

社会效益方面,本技术体系已获得国家实用新型专利(专利名称:软岩水工隧洞大变形支护结构),其创新之处是将管棚功能由“超前导向”扩展到“径向锁固”,为深埋长隧洞群岩溶地质地段的建设提供了新思路。实践成果得到了业主和监理单位的高度认可,并向滇中引水工程(如云南楚雄大白者乐隧洞)推广应用,促进了水利隧洞建设技术的发展。

结束语

综上所述,本文以滇中引水工程深埋长隧洞为研究对象,针对“变形—涌水—高效”三个关键科学问题,通过研发“径向锁定式管棚”、“动态注浆堵水”和“信息化监测”等关键技术,形成如下关键结论:“径向锁定式管棚与钢拱架刚性连接能显著提高支护体系整体刚度,使岩溶软弱围岩变形控制在 15mm 以内,是解决大变形难题的有效途径。”动态灌浆技术与超前探测相结合,能对岩溶通道进行精确封堵,水堵水率达 90% 以上,能有效防治突水突泥;信息化监控能够实时保障施工安全,并建立分级预警机制,及时发现和处理危险。

参考文献

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