蒸汽冷凝水回收系统改造技术分析
陈波
四川中烟工业有限责任公司西昌卷烟厂动力车间 四川西昌 615042
引言:
工业生产中的蒸汽冷凝水回收系统,其运行效率对能源以及资源的利用效果存在直接影响,实现对这一系统的科学改造,有助于促进能源、资源的利用率提升,减少能源、资源浪费问题。在技术快速进步以及工业生产需求日益增长的背景下,如何高效改造蒸汽冷凝水回收系统已然成为企业增强竞争力的重要考量内容,因此,有必要深入探究蒸汽冷凝水回收系统改造技术,有助于强化工业生产整体效率。
1. 蒸汽冷凝水回收系统改造必要性分析
传统蒸汽冷凝水回收系统通常涉及能量损失大、回收效率低等问题,经过合理的改造,能够优化系统结构,提高冷凝水回收与利用成效,大幅降低企业能源消耗及运营成本,有助于强化生产效率与产品质量。实现冷凝水的高效回收和利用可以减少生产过程中的水分损失,使生产设备更稳定、安全地运行,促进产品生产效率及质量稳定性进一步提升。在人们环保意识日益增强的背景下,改造蒸汽冷凝水回收系统也是企业需要履行的社会责任之一,是推动其可持续发展的必然要求,依托合理改造,能够大幅减少废水排放,降低对环境的影响,从而优化企业社会形象及品牌价值[1]。
2. 蒸汽冷凝水回收系统改造前后工艺
围绕每个装置使用蒸汽的状况展开了全面分析,深入研究分析,积极探索管线冗余问题解决对策,并要实现对主管廊蒸汽冷凝水的合理回收,在降低蒸汽损失的同时,优化蒸汽质量,且需要构建蒸汽冷凝水回收系统,增强节能效果。
2.1 改造前
A 企业在蒸汽冷凝水回收系统改造之前,制丝车间的蒸汽供应与回收流程存在一系列问题,包括蒸汽管道压力波动较大,影响烘丝机等关键设备的稳定运行,尤其是在生产高峰期,蒸汽压力不稳定导致热风温度波动,进而影响烟丝品质;冷凝水的回收效率较低,部分冷凝水未能及时回收再利用,造成能源浪费。
2.2 改造后
A 企业制丝车间的蒸汽供应与回收流程得到了显著的优化,蒸汽管道压力波动得到了良好控制,确保了烘丝机等关键设备的稳定运行,即使在生产高峰期,蒸汽压力也能保持在稳定范围内,减少了热风温度波动,优化了烟丝品质;冷凝水回收效率也得到大幅提升,使用改造冷凝水回收系统,更多的冷凝水得到及时回收再利用,减少能源浪费的同时,降低了生产成本。这一改造满足绿色低碳环保理念要求,也促进了企业经济效益提升。另外,改造后蒸汽冷凝水回收系统的自我调节能力得到提升,若蒸汽压力或温度发生变化时,系统能够自动调整冷凝水的回收量及回收方式,以确保蒸汽供应的稳定以及冷凝水利用效果。
3. 蒸汽冷凝水回收系统改造技术应用
3.1 优化蒸汽损失与计量装置
在本次改造期间,蒸汽冷凝水回收系统的低压蒸汽管线以及副产蒸汽减压阀组,主要将副产蒸汽管线拆除并重新设置在热电蒸汽进口位置,使两股蒸汽变为一股,经过蒸汽减压后和低压减压阀组进行连接,确保蒸汽压力下降到0.3MPa 以后再应用到其他设备以及公用项目中。移除原有汽化器装置中的低压蒸汽管线以及生产区域内的闲置管线,移除管线总长度超过 50m 。改造以后有效解决了管线冗余问题,大幅减少了蒸汽的浪费。
同时,在改造过程中,A 企业对生产区域内的蒸汽流量计系统进行了全方位的优化,更换了旧的孔板流量计,引入了更先进的涡街流量计,这种新型计量工具的可测量范围更广、精度也更高,稳定性较强,可以将实际蒸汽流量更准确地反映出来。为了进一步提高计量数据可靠性,还对流量计实施了压力与温度补偿,从而消除因蒸汽压力与温度变化导致计量结果不准确的可能性。对整个蒸汽管网实施了重新标定,合理设计流量计安装位置,防止由于安装不合理引发计量偏差等问题。
3.2 建设蒸汽冷凝水回收系统
实际改造期间引入了 DN80 碳钢管道,将公用管廊周边区域的蒸汽输水阀组安装在主蒸汽管道下方,并和冷凝水回收管线相连,构成完整的回收系统,将回收后的冷凝水应用在循环水补水之中。系统构建过程中,特别考虑了冷凝水流动效率及回收效果,为确保冷凝水的回收顺畅,引入了现代化的管道设计与连接方式,避免冷凝水在管道中积聚或者堵塞。同时,在回收系统的关键部位安装压力表和温度计,持续监测冷凝水压力及温度,使其能够在适宜的条件下被回收以及利用。为进一步提高冷凝水回收利用率,还构建了自动控制系统,根据生产需求与冷凝水的产生情况,自行调整回收系统运行参数,在优化冷凝水回收效率的同时,有利于减少能源浪费及环境污染等问题,为企业创造更多环境与经济效益。
3.3 引入汽化器APC 管控技术
为提高汽化器的人工操作便捷性,优化装置性能,并降低因设备负荷波动对蒸汽总管造成的影响,A 企业使用了 APC 过程控制系统,这一系统可以持续监测与精准控制汽化器的运行,利用现代化的传感设备以及算法技术,可以自行变更设备操作参数,包括蒸汽的温度、压力以及流量等,确保系统能更好地适应实际生产需求,减轻了人工操作压力与困难性,且使设备运行的效率及稳定性大幅提升。另外,此系统还可以实现对潜在故障的预测及预防,依托数据学习及大数据分析,识别异常操作、分析故障发生概率,及时预警并告知维修人员,减少响应时间,有助于提高修复效率,延长设备使用寿命。在引入汽化器 APC 管控技术后,A 企业的蒸汽冷凝水回收系统整体性能得到了显著提升,汽化器温度始终保持在 55∘C 左右,但不低于 55∘C ,同时蒸汽利用率提高,能源浪费减少,生产过程也更为稳定与安全 [2]。
4. 改造效果分析
蒸汽管线改造结束以后,蒸汽管线可以实现更为便捷的切换,系统稳定性与可靠性均大幅提升,消除了传统蒸汽管道频发的蒸汽泄漏、散发、溢出以及滴落等问题,减小了对设备运行环境与周围自然生态的不良影响,经济效益有所增加,在计算经济效益的过程中,可以使用如下公式:
Qt={[2π (TV-TA)]/[LnD0/DD/λ+2/(D0α]}* Z *1.3= 401.53(W |m)
式中,Q 代表蒸汽管线表面的热损失量, kJ/h ; λ 表示管线保温材料的导热系数, W/(m∙K);D 代表蒸汽管线的外径,m ;d 表示蒸汽管线的内径,m ;TV 代表蒸汽管线的内壁温度, °C ;TA 表示蒸汽管线的外壁温度,℃;L 为蒸汽管线的长度,m。改造中总计拆除蒸汽管线长度为 85m ,则节约总热量为:
85*401.53*24*365=298979238(W)
经过换算可得,A 企业在蒸汽冷凝水回收系统改造以后年均节约蒸汽量τ=8.3*107kJ ,在 0.35MPa 的压力条件下,蒸汽热焓值 =2725kJ/kg≈30t ,获取总经济效益在 6000 元左右,且通过优化系统结构以及引入现代化的回收技术,冷凝水回收率也得以大幅提升。
结语:
蒸汽是生产中的主要能源之一,对成本需求较高,解决蒸汽浪费、提高蒸汽利用率的表面目的为减小泄漏损失,但从本质上分析是为优化蒸汽品质,从源头处降低工艺换热及其他伴热设备的实际蒸汽需求,同时,实现对冷凝水的高效回收利用。本次改造关注技术引入、科学设计,选用设备均为最高标准,节能效果明显。
参考文献:
[1] 许亦杰 , 刘龙 , 付佳兵 , 等 .M310 核电厂核辅助蒸汽冷凝水回收系统的放射性风险分析与优化措施 [J]. 电工技术 ,2025,(09):255-258.
[2] 周锦德 , 皮小伟 . 高温树脂制水装置在高温蒸汽冷凝水余热回收综合利用方面的应用 [J]. 盐科学与化工 ,2024,53(12):52-54.