缩略图
Mobile Science

动车组转向架检修专用升降设备结构优化与可靠性提升方案分析

作者

宋程荣

中国铁路成都局集团有限公司成都动车段 四川成都 610051

引言:

随着高速铁路网络的快速发展,动车组的安全性与维护效率成为了铁路运营中至关重要的因素。转向架作为动车组的核心部件,其检修工作不仅对动车组的性能影响深远,也直接关系到整体运输的安全。传统的检修升降设备虽然在一定程度上解决了转向架的检修需求,但随着技术的进步和作业需求的提升,其结构和可靠性仍存在一定的短板。如何提高这些设备的安全性、可靠性及操作效率,已成为当前铁路设备维护领域的一个热点问题。本文针对动车组转向架检修专用升降设备,提出了从设备结构优化和可靠性提升两个角度出发的创新方案,旨在为未来的动车组检修作业提供更高效、安全的设备支持。

一、动车组转向架检修升降设备的现状与问题分析

动车组转向架检修升降设备在动车维修作业中发挥着至关重要的作用,尤其是在动车组转向架的检修和部件组装过程中,它提供了必不可少的支撑力和精准的操作平台。然而,现有的检修升降设备在长期使用中暴露出了一些结构性问题和可靠性隐患。主要问题集中在设备的稳定性和安全性上,许多设备在承载大负荷时容易出现倾斜、抖动等现象,影响作业人员的操作精度和工作效率。随着动车组技术的不断发展,检修设备的性能和技术要求也日益提高,但部分传统设备未能及时适应这一变化,其设计往往存在不合理之处,导致了长期使用后的磨损和故障频发,增加了设备的维修成本和安全风险。如图1 :

图1 :动车组转向架检修升降设备应用场景

现有的升降设备大多依赖机械控制,操作过程不够灵活,容易受到人为因素的影响,这对维修过程中的精确度和工作效率提出了较高的挑战。在一些较为老旧的设备中,控制系统老化严重,缺乏必要的安全监控与反馈机制,存在一定的安全隐患。加之现有设备在维修过程中往往需要大量的人工干预,容易导致设备在使用过程中的故障率提升。综合来看,现有检修升降设备虽然可以满足基本的工作需求,但仍无法满足日益严格的动车组检修标准,亟需在结构设计、控制系统和可靠性等方面进行系统性的优化与升级。

二、结构优化方案设计与实施

针对动车组转向架检修升降设备的现状问题,结构优化方案的设计旨在提升设备的稳定性、操作便捷性和安全性。通过对设备现有结构进行深入分析,识别出影响设备性能的关键因素。传统的升降设备普遍存在结构刚度不足、承载能力有限等问题,容易导致在升降过程中出现震动、倾斜等现象,影响设备的工作效率和作业安全。优化方案的首要任务是加强设备的支撑结构,采用高强度合金材料,结合计算机辅助设计(CAD)与有限元分析(FEA)技术,对升降平台的结构进行合理化设计。通过优化支撑梁、支撑柱的几何形状和材质,使设备在大负荷下依然能够保持稳定,减少外部震动的影响,确保作业精度。

考虑到设备在使用过程中需要频繁进行高度调节,优化方案着眼于改进升降机构的设计,尤其是传动系统的可靠性。现有设备多采用单一的电动液压系统,操作复杂且可靠性差。通过引入双电动驱动和液压辅助系统,结合智能化控制技术,使设备在升降过程中具备更高的平稳性与精确度。改进升降结构的快速调节功能,使得设备的高度调节更加高效与灵活,减少了操作人员的劳动强度,提高了工作效率。通过多维度优化设计,提升了设备的工作稳定性和操作的安全性。

为了进一步提升设备的使用寿命和维修便利性,优化方案还包括对设备的控制系统进行升级。传统的机械控制系统已逐渐无法满足现代检修需求,而新的方案则引入了数字化控制系统,能够实时监控设备的运行状态、负载情况和故障信息。通过增加传感器和智能反馈机制,系统能够及时发现潜在故障并自动调整工作参数,确保设备在最佳状态下运行。控制系统还具备远程诊断和故障报警功能,能够在设备出现异常时,快速定位问题并采取相应措施,降低了故障发生的风险和维修成本。通过这一系列结构优化和系统升级,设备的整体性能得到了显著提高,达到了更高的可靠性和安全性要求。

三、优化方案的可靠性分析与性能验证

优化方案的可靠性分析与性能验证是确保设备稳定运行的关键。通过多维度的模拟测试,包括负载、振动和疲劳测试,对优化后的设备进行全面评估。在负载测试中,设备能够承受更高负荷,支撑结构的强度和刚度显著提升,有效避免了传统设计中的结构变形。在振动测试中,设备震动幅度大幅减少,特别是在高速升降过程中,平台的稳定性和精度得到显著提升,满足了严格的铁路维修标准。疲劳测试结果显示,优化后的设备在长时间连续工作后,未出现明显损伤或性能衰退,验证了其在高频使用下的可靠性。整体上,优化方案显著提升了设备的性能,确保了长期稳定运行。

在性能验证方面,除了传统的机械性能测试,还引入了基于智能控制系统的实时监控与反馈机制。通过对设备进行实地测试,验证了新设计在实际操作中的高效性和稳定性。设备的高度调节过程变得更加精准,操作人员通过数字化控制界面能够实时了解升降设备的各项参数和工作状态,确保了作业的高效与安全。新的液压辅助系统和双电动驱动系统在测试中表现出色,能够有效避免液压系统出现过载或失灵的现象,操作过程更加平稳。系统的智能反馈功能也能在设备运行过程中实时调整参数,进一步保障了设备的可靠性。

为确保优化方案在长期使用中的持续性和稳定性,还进行了长期的耐用性和环境适应性测试。在各种极限工况和复杂环境下,优化后的设备展现出了较高的适应能力。无论是在高温、低温,还是在高湿度环境下,设备的控制系统和机械结构均能够正常运行,未发生任何故障或性能下降。长期运行中的数据也表明,设备的故障率远低于传统设备,维护成本得到了有效控制。通过这些综合性验证,优化方案不仅提高了设备的整体性能,还增强了设备在不同环境下的可靠性,为动车组转向架检修升降设备的长效运行提供了有力保障。

结语:

本文通过分析动车组转向架检修升降设备的现状与问题,提出了结构优化方案,并通过可靠性分析与性能验证对其进行了全面评估。优化后的设备在承载能力、稳定性和操作精度等方面取得了显著提升,且具备更高的安全性与可靠性,能够满足现代动车检修的需求。该优化方案为设备的长效运行和高效检修提供了坚实的技术支持,具有广泛的实际应用前景。

参考文献:

[1] 冯子超 . 动车组检修用工艺转向架的优化设计与研究 [J]. 上海塑料 ,2024,52(06):38-43.

[2] 张晓磊 . 铁路专用设备溯源 助推高铁检修能力提升 [J]. 中国计量 ,2024,(05):59-61.

姓名:宋程荣,性别:男,民族:汉,籍贯:,出生年月:1990年11月,学历:本科,职称:工程师,研究方向: