EVO切梗机刀门压力参数优化
韦斌 梁志远 李茜(通讯作者) 黄家慧
广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂 柳州 545005
摘要:EVO切梗机刀门压力设置不合理,直接会导致跑梗或掉梗头等不良现象的发生,本通过优化EVO切梗机刀门压力参数,成功降低了梗线风选剔除物损耗率。研究结果表明,将刀门压力设定值由原来的50KN~60KN优化为68±3KN,梗线风选剔除物损耗率显著降低,梗线风选剔除物损耗率过程稳定,平均值由原来的3.425%降到1.467%。这一优化策略不仅有效减少了梗线风选剔除物损耗,还显著提升了烘梗后烟丝的质量稳定性,为烟草行业的工艺改进提供了有力支持。
关键词:切梗机;刀门压力;参数优化;物料损耗
0 引言
EVO切梗机具有自动化程度高、切丝质量好、物料造碎小、维护简单等特点,在烟草生产行业的制丝工序中应用广泛。刀门在烟草切丝机中起到定位和导向的作用,确保烟叶、烟梗能够顺利通过并被切割成均匀的烟丝或者梗丝。同时,刀门还起到压实物料的作用,以提高切丝效率和质量。刀门对物料施加压力,适当的刀门压力可以确保物料在切割过程中保持稳定,避免跑梗或掉梗头等不良现象的发生,同时,刀门压力还可以影响切丝的物理指标。张军等在闪蒸膨胀+流化床干燥梗丝膨胀生产线,通过对不同切梗厚度膨胀梗丝的整丝率、碎丝率、整丝转化率、填充值等指标的对比测试,选择较厚的切梗厚度,有利于提高梗丝的整丝率及其转化率。为了提高切梗过程中丝状梗丝比率,稳定梗丝的整丝,邓井青等通过正交试验,分析切梗机刀门压力、刀门间隙、来料高度对梗丝形态的影响,通过优化切梗机加工参数,梗丝形态得到改善,改善后的卷烟物理质量有所提高。以上研究主要是通过针对EVO切梗机该机型的刀门压力参数优化研究较少。
1 存在问题与分析
1.1 存在的问题。
制丝车间切梗丝工序出现多个质量改进点:切出杂物、切丝宽度合格率低、切丝造碎大、切丝宽度波动大等问题,其中以切丝宽度合格率低最为严重,导致梗丝柔性风选剔除量超过工艺要求。为保证切梗质量,降低制造成本,解决制梗线柔性风选剔除物损耗偏高的问题已迫在眉睫。梗线梗丝风选剔除物损耗率为2.5%,远高于同行业先进合作厂家1.1%的水平,而柳州厂生产梗丝的设备、工艺流程、工艺标准以及生产牌号与先进合作厂家基本相同,两者对比可以看出,柳州厂梗线梗丝风选剔除物损耗率有一定的降低空间。烟草切丝机中的刀门及刀门压力是影响切丝质量的关键因素,因此对刀门压力进行分析改进。
1.2 切梗刀门压力改进分析
试验设计:生产时,刀门压力受限于空气压力,刀门压力可调范围为50KN—60KN。将选择测量六个水平的梗头梗块重量数据(kg),水平设置:50KN、52KN、54KN、56KN、58KN和60KN,每个水平重复测量4次,数据如下:
先绘制散点图,从图中发现刀门压力与梗头梗块重量存在线性关系,在无法找到刀门压力最佳值。通过加大空气压力供应,刀门压力最大可增加到70KN。为获得更多的试验数据,决定重新进行试验,将刀门压力调整范围增加到50KN—70KN。小组选择测量五个水平的梗头梗块重量数据(kg),水平设置:50KN、55KN、60KN、65KN和70KN,每个水平重复测量4次,其中50KN和60KN实验已有试验数据,只需要增做其他三个水平即可。数据如下:
先绘制散点图,从图中发现刀门压力与梗头梗块重量明显存在非线性关系,因此对数据进行二次拟合:
从多项式回归分析结果可以得出,回归项P值小于0.05, R-Sq = 99.4% R-Sq(调整) = 99.3%
两者接近且拟合值尚可,说明回归方程拟合度可以接受,因此,确定刀门压力与梗头梗块回归方程式。
2 改进措施
根据上述公式,求得当刀门压力为67.9 KN时,可使梗头梗块重量达到最小值为43.4kg,其最小值的95%的预测区间为[18.41, 62.28]。
最佳参数验证:
取连续生产5批次的梗头梗块重量,从数据表中可以看出数据均落入预测区间,证明所选的模型是有效的。
改善前:刀门压力调整范围为0~60KN,刀门压力设定值为50KN~60KN。 改善后:刀门压力调整范围为0~120KN,刀门压力设定值为68±3KN。
切梗刀门压力的改进,通过在切梗机气路系统安装一个空气增压泵,将刀门压力调节范围由原来的0~60KN升级为0~120KN。再将刀门压力设定值由原来的50KN~60KN优化为68±3KN。
3 改进后效果验证
为了验证改进效果,小组统计了连续生产的45批真龙梗风选剔除物损耗率,具体数据如下图:
从对比图可以看出,改进措施实施后,梗线风选剔除物损耗率过程稳定,平均值由原来的3.425%降到1.467%。
通过改进措施实施后,抽取改进实施后连续生产的50批真龙梗刀门压力值进行统计,绘制的控制图如下:
从控制图可以看出,刀门压力值在要求范围内且靠近中值,过程受控。
4 结论
本研究通过优化EVO切梗机刀门压力参数,成功降低了梗线风选剔除物损耗率。研究结果表明,将刀门压力设定值由原来的50KN~60KN优化为68±3KN,梗线风选剔除物损耗率显著降低,梗线风选剔除物损耗率过程稳定,平均值由原来的3.425%降到1.467%。这一优化策略不仅有效减少了梗线风选剔除物损耗,还显著提升了烘梗后烟丝的质量稳定性,为烟草行业的工艺改进提供了有力支持。
【参考文献】
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第一作者:韦斌(1976-),男,本科,高级技师,工程师,从事烟机设备维护与技术改造工作。
通讯作者:李茜(1996-),女,本科,助理工程师,从事烟草工艺及烟草化学成分检验工作。