原煤仓防堵装置研究与应用
周辉
大唐宝鸡热电厂 陕西宝鸡 721300
摘要:近几年随着煤价大幅增长,火电企业为了降低发电成本,普遍采用配煤掺烧方式以提高企业的经济效益。由于配煤掺烧,煤质变差,经常引起原煤仓堵塞现象,严重影响了机组安全稳定运行,同时增加了人员劳动强度,为了彻底解决原煤仓堵煤现象,我们先后采用了疏松机、旋转防堵装置、气锤+电锤防堵装置,通过使用和市场调研,采用了气锤+电锤防堵装置不仅彻底解决了原煤仓堵煤问题,而且设备维护成本和工作量比较小。
关键词: 原煤仓; 防堵装置; 研究;应用
一、原煤仓堵煤原因分析
1.1从煤的物理特性分析,发生堵煤的主要原因是灰分和水分较大,煤中灰分遇水后,煤粘度增大,流动性相应降低,容易引起堵煤。近几年配煤掺烧后,煤内含有煤泥,使煤内水分增加,煤的粘度更大,加剧了原煤仓堵煤。
1.2原煤仓结构性引起堵煤,目前火电原煤仓都是钢板制造,其形状为上大下小,上部为圆柱体,下部为圆锥或双曲线形,煤在原煤仓内靠自重自上而下流动,越向下,流通面积减小,流动阻力越大,这也是发生堵煤的一个重要原因。
1.3煤内有大块煤、矸石或异物进入原煤仓,也是引起原煤仓堵煤的一个客观原因。
二、原煤仓及防堵装置概述
2.1疏松机防堵装置概述
我厂1、2号机组共安装十台原煤仓,原煤仓上部为圆柱体,下部为双曲线型,每台原煤仓在双曲线处对称安装了2台型号为T-01疏松机,用来疏通原煤仓堵煤。原煤仓堵煤时,疏松机工作,通过油缸动作带动原煤仓内耙子疏通煤粉。
通过几年运行,发现煤比较湿时,原煤仓容易堵煤,疏松机清堵效果比较差,清堵区域也比较小,经常需要人工对原煤仓堵煤进行清理,增加了人员劳动强度。
2.2旋转防堵装置概述
2014年通过技改,安装了3台旋转防堵装置, 2015年后随着开始配煤掺烧,煤中含有煤泥,经常出现原煤仓堵煤现象,清堵效果比较差,设备缺陷率也比较高,动静密封结合面漏粉、刮刀变形、齿轮磨损、防堵装置内衬板磨损等问题比较多。
2.3气锤+电锤防堵装置概述:
2020年技术人员通过市场调研,对疏松机、旋转防堵装置、空气炮等进行了对比,提出了采用气锤+电锤振打原煤仓仓壁方案进行疏通原煤仓堵煤的方案,设计方案如下:
(1)给煤机入口电动门以上原煤仓采用分体,并将刚性原煤仓通过柔性连接改成活体式原煤仓,振动电机敲打原煤仓时,活体原煤仓晃动比较大,有利于原煤仓内的煤疏松,同时柔性连接在振动电机动作时,对原煤仓也起到一定的保护。
(2)原煤仓通流截面从上到下由渐缩圆形变为渐缩方形,采用多段楔形组合而成,多次改变煤流受力方向,破坏了煤拱结形成条件。
(3)给煤机入口电动门以下至给煤机入口落煤管水平加装2个气锤。
(4)自动和手动控制,自动投入时,给煤机运行且堵煤信号发出时,防堵装置自动运行动作顺序:气锤1动作→气锤2动作→电锤动作。
2021年9月改造对3台原煤仓防堵装置进行了改造,使用了近3年,清堵效果良好,未出现堵煤现象,设备暂无任何缺陷。
三、几种防堵装置性能比较
通过市场调研,结合本厂目前使用的防堵装置,对几种防堵装置性能进行了比较,性能比较如下表:
3.1清堵效果比较:疏松机清堵面积比较小,清堵效果比较差,特别煤中有煤泥时,基本没有效果。单个空气炮清堵面积比较小,300MW机组一个原煤仓圆锥部位基本需要安装6-8个空气炮,才能解决原煤仓圆锥部位堵煤问题。旋转防堵装设备高度约2米左右,解决堵煤范围比较小。通过使用原煤仓堵煤问题无法彻底解决,清堵效果一般。气锤+电锤防堵装置设备高度约为5米左右,清堵范围比较大,且给煤机入口上方原煤仓通过柔性连接,由固定式变为活体式,清堵效果比较好。
3.2设备故障率:疏松机设备故障率比较高,经常出现油管路接头漏油,油缸渗漏油。空气炮防堵装置设备故障率比较高,经常出现排气阀不畅、空气炮密封件老化漏气、空气炮充气时间长等问题。旋转防堵装置设备故障率比较高,上下动静结合面密封失效、频繁漏粉、刮刀磨损、变形、齿轮磨损。气锤+电锤防堵装置设备基本无故障。
3.3维修难度、风险及成本:疏松机和空气炮处理故障难度一般,但基本都是高空作业,存在一定的风险,维修人工成本比较高。旋转防堵装置更换结合面密封,难度比较大,且费时,更换刮刀,在有限空间中进行,存在很大的风险,更换齿轮难度更大,需要对设备解体后才能进行更换。备件和维修人工成本高。气锤+电锤防堵装置振动电机基本无需维修和维护,气锤需要定期对气锤密封件进行更换,维修难度一般。维修人工和备件成本比较低。
通过对几种防堵装置性能比较,疏松机清堵效果比较差,设备故障率比较高,维护成本比较高。空气炮清堵效果比较好,但日常缺陷比较多,维修工作量比较大,维护成本比较高。旋转防堵装置清堵效果一般,缺陷比较多,维修工作量和难度都比较大,维护成本高。气锤+电锤防堵装置清堵效果比较好,设备缺陷比较少,维护工作量和成本比较小,设备稳定性和可靠性好。
四、应用情况
气锤+电锤防堵装置使用经过3年多实际运行检验,在配煤掺烧情况下,未出现原煤仓堵煤和设备缺陷,运行稳定可靠,达到原煤仓清堵预期的效果。运行人员平时仅只需要将防堵装置自动投入,不需进行操作,减少运行人员的工作量,检修人员只需对设备外观进行常规检查,确保配煤掺烧工作顺利进行。
五、经济性分析
目前因为疏松机清堵效果比较差,已经基本很少有企业使用,空气炮由于原煤仓上安装的数量比较多,维护工作量比较大,而且基本都是高空作业,企业使用的比较少,据从兄弟单位了解,300MW机组的一个原煤仓上部圆柱体安装了12台空气炮,下部椎体安装了6台空气炮,平时空气炮缺陷比较多。现在企业使用最多的防堵装置是旋转防堵装置,通过我们对旋转防堵装置和气锤+电锤防堵装置的使用,发现气锤+电锤防堵装置不仅减少了人员的劳动强度,而且节约了维护成本和备件费用,现将单台旋转防堵装置和单台气锤+电锤防堵装置使用的经济效益进行对比,对比如下:
六、总结
通过对原煤仓防堵装置研究和应用,不仅降低了备件和检修费用,而且彻底解决了原煤仓堵煤问题,提高的设备的运行可靠性和安全性,为配煤掺烧、机组多发、稳发提供了保障。
参考文献
[1]疏松机使用说明书
[2]旋转防堵装置操作维护手册
[3]气锤和电锤防堵装置安装使用书