缩略图

基于精细化管理的选煤厂介质消耗控制研究

作者

华高超

河南省平顶山市卫东区田庄选煤厂 河南省平顶山市 467000

摘要:随着煤炭工业的快速发展,选煤厂作为煤炭加工的重要环节,其介质消耗问题日益突出。介耗过高不仅造成介质的浪费,更重要的是影响重介系统稳定性,脱介不好易污染精煤,增大精煤灰分。降低介耗可以提高精煤的产品质量,提高资源回收利用率,同时降低选煤厂的生产成本,因此选煤厂降低介耗具有重要的意义。

一、介质消耗现状

重介选煤厂介质消耗主要由管理损失和技术损失两部分组成,其中技术损耗是介质消耗的主要来源。

田庄选煤厂重介质分选系统主要由块煤斜轮分选+末煤三产品重介旋流器主选+中煤两产品重介旋流器再选组成,其中斜轮分选系统两组、三产品重介旋流器五组、二产品重介旋流器一组。配套的主要介质回收设备有可翻转固定弧形筛、固定棒条筛、直线振动筛、磁选机等。

统计2023年3-7月生产及介质消耗数据,发现吨原煤介质消耗在0.40-0.63之间,介质消耗不稳定,平均值为0.53kg/t,介耗偏高。

二、原因分析

原因1:介质质量波动大。通过统计5-7月的介质化验报表,发现来厂介质的真密度、-0.045mm粒级含量、-0.075mm粒级含量、磁性物含量等几个关键指标波动较大,介质质量的波动会造成介质消耗的波动。

原因2:悬浮液配制缺乏统一标准。经过使用过程检测,发现介质库配制的浓介质存在数量、密度变化大的现象。在重介系统中,配制的浓悬浮液如果固相体积分数小,密度则不足,使用过程中需要通过打分流二次浓缩提高分选密度。

原因3:弧形筛、脱介筛脱介效果不理想,产品带介量大。由于弧形筛倒头、更换不及时导致弧形筛在生产过程中存在窜料现象;  直线筛现场观察喷水管高度高低不一致、喷水角度也有偏差,导致喷水穿透性不一,个别直线筛脱介效果差;个别直线筛挡水堰数量不够或挡水堰不连续,物料在筛上速度过快,脱介时间不足,导致产品带介。

原因4:磁选机分选效果差。重介系统在用的16台磁选设备工艺效果试验结果显示,有4台设备磁选尾矿中介质含量较高,磁性物含量在2%以上,磁性物回收率普遍低于98%。

原因5:悬浮液密度调节准确性差。由于悬浮液密度一直采用人工调节方式,因此受个人操作水平影响,往往因分流量大小操作不当造成介质损失增大,从而造成介耗偏高。

原因6:入选原煤质量波动大。因田庄选煤厂入选原煤来自十几个矿井,原煤的粒度组成、密度组成变化较大,当块矸石、末精煤或末矸石某一产品产率过高时,会导致相应的脱介设备超负荷运转,造成介质消耗增加。

三、改进措施

综合分析了上述存在的问题的主要原因后,我们制定了相应的对策对介质系统进行优化。

(1)介质质量波动。 根据生产实际状况制定我厂用介质质量标准,对-0.045含量、磁性物含量、真比重等几个关键指标进行规定,要求供应商提供符合质量要求的介质,同时对来厂介质进行化验复查。

(2)悬浮液配制缺。 严控磁铁矿粉的添加量,在悬浮液配制环节,精确计算磁铁矿粉和清水的添加比例,杜绝过量或缺量,确保悬浮液固相体积分数合格;同时对鼓风和搅拌时间进行规定,确保悬浮液性质均匀稳定在一个合理的范围内;安装浓介桶密度计,保证密度不低于2.1g/cm³。

(3)弧形筛、脱介筛脱介效果。 对弧形筛入料曲线溜槽有磨损的进行更换,将原来的三层隔板曲线溜槽更换为两层隔板的曲线溜槽,减少堵塞情况;定期翻转弧形筛筛面,确保预脱介能力;直线筛合格介质段增设一道挡水堰,提高一段合介脱除量;直线振动筛挡水堰进行统一标准,对非连续的挡水堰、距离喷水管距离过近的进行整改;对所有直线筛喷水管高度和角度进行测量,并要求调整高度至200-270mm高度,角度90°,确保喷水能穿透物料层;加强喷嘴管理,运转班记录,停车班进行清理;

(4)磁选机分选效果 通过在生产中定期检查磁选机工况,对磁选机磁偏角进行合理调整,确保磁偏角磁极法线在磁选精矿排料堰高度的45~50mm处;通过采用开孔大小合适的调节板,使磁选过程中尾矿溢流量保持在总给料量的25%以上,确保磁选机槽体内液面的稳定;田庄选煤厂采用直接磁选工艺,入料量与喷水量有直接关系,对所有脱介筛喷水闸门进行标注,保证磁选机入料量稳定;

(5)悬浮液密度调节。对影响介质系统稳定的几个关键点进行摸排统计,作为岗位操作员日常必查项目,确保悬浮液准确性;对影响密度计显示的混料桶液位进行统一规定,确保密度计显示正常。

(6)入选原煤质量影响。 与化验室结合,对入厂各矿别原煤建立煤质台账,并绘出质量曲线判断煤质变化趋势;与调度室结合,在满足生产前提下避免极差或极好煤集中配选,保持配煤质量稳定,减少介质系统密度波动;生产过程中发现矸石筛或精煤筛带介情况时,与调度协调修改配煤方案,确保各筛上物带介稳定。

四、效果检查

2023年6-8月,田庄选煤厂通过陆续实施上述一系列技术、管理措施,并在生产中加强介质管理,最终使系统介耗逐渐下降。田庄选煤厂介耗统计数据见图3。

由图中数据可知,重介系统介质消耗由7月份之前的0.55kg/t左右降低至0.40kg/t左右。田庄选煤厂年处理原煤量1000万吨,磁铁矿粉价格按照1200元/t计算,则每年可节约生产成本1.2*(0.55-0.40)*10000000=180万元,经济效益明显。

参考文献:

[1]吴林. 重介质选煤厂技术工艺与管理.文化科学,2017-12.

[2]雷卫. 选煤厂煤泥重介质分选工艺分析.,2023-06.