脱硫废水多效闪蒸浓缩 + 高温烟道雾化蒸发技术应用中改进提升研讨
梁宗林
云南华电昆明发电有限公司 云南省安宁市 650308
引言
脱硫废水是当前电厂比较突出的问题,可溶盐的处理难题是问题核心。当前闪蒸技术、雾化干燥技术应用成首选,并越来越普及,该工艺的在运维思路在电力系统内属于新颖技术,对运维提出新的挑战,本研讨给脱硫废水零排新技术的营运提供更好的运维建议,提高运行稳定性有现实的指导意义。
1. 行业现状
当前绿色能源占比不断扩大,成本降低,火电受煤碳市场影响较大,已没有成本优势,脱硫废水传统的处理成本越来越突出,同时由于传统的工艺无法解决或处理工艺复杂、费用高,国家对环保的管控,追求绿色效益成趋势。同时随着环保的提升,脱硫指标的严控,对脱硫废水的处理和消纳提出更高的要求,原有的脱硫废水处理逐步的边缘化或作为辅助系统方式运营,老式脱硫废水处理从根本上实现不了零排,因成本高、操作复杂、处理后的危废量大等逐步显淘汰的趋势,在此背景下近年来废水零排已经成为大多数电厂选择方向,同时涌现出不同的工艺路线,目前最直接、简单的工艺采取多效低温闪蒸浓缩 + 干燥塔雾化蒸发技术,该工艺路线也是最成熟、稳定、长效选择,操作简单,没有危废的产生,成为一些电厂的首选。
相比之下,单一的多效低温闪蒸浓缩 浓缩后的高盐废水无法解决、消纳,对前些年选择该工艺的电厂已经很深刻的认识;单 干燥塔雾 的选择 受机组负荷及锅炉运行工况影响较大,现行的竞争电价机制下显现的经 浓缩 + 双流体蒸发技术技术有“前出力大后出力小”弊端,同时双 燥塔雾化蒸发技术,改善单一处理的弊端,完全可以根据不同电厂的脱硫废 行配套设计, 较宽的处理能力、稳定性、低成本、清水回用率高同时回用水品质也高深受行业青睐
2. 工艺流程
多效低温闪蒸浓缩 + 干燥塔雾化蒸发技术由两个分单元执行,先浓缩后蒸发。目前行业浓缩采用三效闪蒸工艺居多,运行稳定;干燥雾化采用干燥塔高速旋转雾化蒸发技术。
2.1 三效闪蒸系统
2.1.1 三效主系统主要包括一效、二效、三效分离系统,每套系统内都由一台分离器、一台加热器和一台强制循环泵组成。
从废水给料泵而来的废水,首先进入到一效分离器。在一效分离器中,废水经一效强制循环泵均匀地通过一效加热器加热管内壁,从下向上流动,废水在加热管内完成吸热,返回至一效分离器。一效分离器在相对应的负压下沸腾,蒸汽析出,形成汽液两相共存的沸腾区,蒸汽在沸腾区内分离,能量随蒸汽带走到二效换热器,给二效提供能量。剩余的液相继续通过强制循环泵进入加热器吸热,回流蒸发,循环运行蒸汽不停的产出。
二效运行原理同一效,蒸汽带着能量到三效换热器,给三效进行换热,提供能量
三效运行原理同一效、二效,不同之处,三效的蒸发后的汽温度较低,采取直接冷却的方式回冷凝罐,由泵直接打出,回用到其他系统。
2.1.2 负压系统
真空是三效低温闪蒸系统实现的根本,关键辅助设备为真空泵,由真空泵给一、二、三效分离器提供负压,运行中成阶梯型,自然平衡。
2.1.3 排除系统
排除系统包括一二效联通管、二三效联通管、浓相排出泵、清水排除泵、浓盐水箱等。
2.1.4 动力系统
可采用蒸汽、热水等作为三效的驱动能量来源。蒸汽一般采用辅汽、抽汽、烟道预热蒸发蒸汽等。
2.1.5 废水供应系统
废水系统包括废水箱、废水泵、预热器等
2.1.6 冷却水系统
冷却系统是三效的稳定运行的重要设备,尾气冷凝器、空冷器、机封水等。
2.2 干燥塔雾化蒸发系统
干燥塔雾化蒸发系统主要包含:烟道系统、干燥塔、雾化器、供料系统、冷却系统等
3. 现工艺流程运用中遇到的问题
3.1 腐蚀性的大
脱硫废水大量的无机盐Cl-、SO4 2-、Na+、Ca2+、Mg+ 等离子,PH 在5-7。废水浓缩设备均与高盐废水接处,根据不锈钢耐腐蚀的原理,结合多年经验,建议三效设备采用 2205 以上材质,废水供给管道采用 316L 材质,浓盐水管道采用2205 以上材质。
3.2 磨损大
三效系统主要磨损产生原因为腐蚀+ 磨损,重点部位为弯头,建议弯头采用2205 以上材质;控制好来水的含固量5% 以下,对废水旋流器的压力做好调整或选用较清洁的滤液水;调整好系统内泵的流速;控制好三效浓缩后的密度。
3.3 管道泄漏
3.3.1 焊接质量问题,要求管道焊接采用氩弧焊工艺,并按照焊接工艺卡实施。
3.3.2 法兰泄露问题,密封垫采用氟橡胶、四氟垫等耐腐蚀材质,废水系统不建议采用石棉、金属缠绕垫。
3.3.3 阀门选型错误,极易出现内漏问题,废水、浓盐水管道冲洗水阀门的门板采用316L 以上材质。
3.4 真空度不够
3.4.1 真空泵出力不足,可能原因设备本身问题,水环温度过高。
3.4.2 三效系统有漏点,整套启动前对三效系统进行气密性试验,压力0.2MPa。3.4.3 真空泵抽取点有热蒸汽流动到泵体内,真空度越低沸点会越低,末端冷凝水箱温度高。二三效换热器冷凝水出口没有设计水封,设计不合理造成未利用的蒸气直接泄漏到末端冷凝罐。
3.4.4 真空泵防临界抽气流通面积过大。
3.5 真空度不稳定
3.5.1 真空泵的水环温度变化引起,一般发生在补水期间,补进的水温度一般在 20 度左右(除盐水或工水一般温度稳定)。
3.5.2 蒸汽不稳定,一效蒸汽供给突然增大,造成热量传递不平衡,一效急剧下降,此时应立刻关闭蒸汽供给,带能量平衡后缓慢投入蒸汽。
3.5.3 三效系统有人误动作对外排空门,该种状态一般有异响,及时排除。
3.6 电导率异常
3.6.1 过渡沸腾,大于设计出力,热量过大,起泡严重,甚至冒顶,要求在设计出力以下运行。
3.6.2 废水水质变化、三效设备分离器内壁因起泡、液位变化,污染内壁,需要定期冲洗,必要时加消泡剂,停机注清水静泡。
3.6.3 对三效内除沫装置需要冲洗。
3.6.4 起泡严重适当喷洒冲洗水,减少起泡起沫问题。
4. 运行常遇到其他紧急情况
4.1 液位异常
异常增高:检查负压是否不在正常范围内;是否有其他补水异常降低:检查是否有连锁未触发;是否有排空;
液位计失准:如果强制循环泵的电流出现波动,一般认为不失准,查找原因。
4.2 压差异常
真空泵原因:检查真空泵是否正常;
供热量原因:系统供热过量一效负压急冷却原因:空冷器缺水或异常;
多效蒸发的压差异常:热量输入大、浓缩密度过高、废水是否浓缩饱和状态、真空度不稳定、内部流通不畅、热交换器堵塞;
其他原因:检查是否有漏点,是否有误动作;
4.3 电导率异常、迅速变大
一般控制在600 以下,大于800,取样必要时切换到废水箱;
检查系统出力:出力过大超过设计值25T/ 小时;
检查真空度是否有波动:具体分析原因;
4.4 真空泵突然停运
检查末端冷凝罐水位是否有超量程,满水位现象;检查电气,分析原因。无异常或排除故障后可启动或切换另一台真空泵,启动前关闭热源输入,检查一、二、三效的负压情况,现负压与运行负压无异常偏差(短时间停运),可以直接启动;如果负压与正常运行负压偏差较大,需要对三效进行降能、排热、制冷,具体操作:断热源,自然运行,自然冷却;打开排空降低液位;补充温度较低的冲洗水,待三效温度到36 度以下可以直接启动真空泵。
4.5 强制循环泵跳闸
分析原因,如因液位联锁引起,密度在1200 以下,停运一小时内,可以直接启动;如果其他原因查明后确认条件后再启动。
一般为排除系统问题,检查排除系统的阀门开关、泵是否正常运行等,迅速启动排除系统;检查联锁保护,是否正常。
4.7 供料泵压力降低到正常值以下
4.8 出料泵出力下降。
4.9 干燥塔雾化器异常。
4.9.1 雾化器振动值变大:废水泵停用,关闭浓盐水泵入口门,打开冲洗水进行冲洗 20 分钟以上,与运行状态一致。
4.9.2 振动大跳机:直接停运系统,关闭高温烟气入口门,关闭出口门,雾化器停运吊出对雾化盘进行清理;或直接投运冲洗水冲洗,如不能及时投运冷却水及其他冷却系统不能停运,做好应对措施。
4.10 烟气停运
直接停止废水供给,进行清水冲洗,连锁保护停止冲洗,雾化器运行处于冷却空转状态,确认烟气温度降到50 度以下,可以停止雾化器冷却运行状态,正常后进行冲洗,无异常后正常投运。
5. 工艺改进方法
鉴于脱硫废水复杂性,同时多年实践经验对该工艺提出几点改进方案:
5.1 从工艺流程出发
有些人认为三效的出力只关注能吸收来的热量多少,包括中间换热面积、速度等,未充分的考虑最后做完功的能量怎么去平衡,低负荷时该问题不显现,一旦到了高负荷该问题非常突出,严重影响三效闪蒸的出力、可持续时间,工况会越来越差,直到逼停。
分析:二效换热器冷凝水、三效换热器冷凝水均为温度较高的成品水, 三效分离后的蒸汽进入空冷或尾气冷凝器等装置,温度较低,三种水汇合 低温度的成品水。实际中,在低负荷是平衡的,在高负荷时一、 效分离 高,对应的二效、三效加热器的冷凝水温度也会升高,三效后的冷凝水温较为 8KPa(以太原为例)时,沸点约为33 度,该沸点极易达到,同时夏季会更明显。 成沸腾后的蒸汽进入真空泵造成,水环温度升高,负压逐渐下降,三效出力逐渐下降,造成整体出力不达标的假象。
改进方向:
1、二效换热器、三效换热器冷凝水进行二次冷凝,可以考虑增加换热装置,例如:废水预热器、闭式冷却装置等。
2、汇合后的成品水进行整体冷却。
3、真空泵水环冷却水稳定,选大出力泵,水环水能够平衡掉尾气冷凝水罐内流入泵体的能量。
4、尾部冷凝水泵采用热水泵、活塞泵,减少汽蚀带来的噪音和磨损。
5.2 从整体布局上
从成本角度出发,采用空冷器或冷却器工艺工艺路线的,建议尾气空冷器布置在地面,优点:可以考虑一二效做功完的冷凝水或不凝结蒸汽直接进空冷或冷却器;设计对热量的总投入和后续总冷却量计算简单。空冷器的投入体积较大,效果好,动力设备多,散热效果好等特点;冷却水采用常用闭式水或其他冷源,动力设备少,维护量少。
脱硫废水零排大多改造项目场地有限,布置非常拥挤,建议真空泵布置在二层以上,减少了 0 米布置拥挤状态;尾气冷凝罐可以布置到0 米以下,0 米层布置阀门控制组等。
5.3 干燥雾化系统的几点建议
5.3.1雾化器下的烟气下旋风筒由于流速高且含灰量大,磨损量大,检修不易,需要对该部位设计进行改进。
5.3.2 烟气挡板门建议采用单板,双板随密封性好,安装位置选择不对,容易积灰卡涩。
5.3.3 双机单塔建议出口上弯隔绝门布置在上弯斜段,不会有积灰问题。
5.3.4 低温烟道返回空预器后烟道易从烟道顶进入,一般该位
5.3.5 保温的优化设计,减少抽取烟气和干燥塔的温损。
总结
低温闪蒸工艺 + 旋转雾化干燥适用条件相对宽广,对废水成分的要求不高,介质能源为低温低压蒸汽,旋转雾化干燥有一定量的烟气热源。工艺系统简单,从已建成的该工艺工程操作简单,故障率低,运行维护成本低,满足各类工矿企业,目前在脱硫废水处理领域已成功应用,未来也将是其他行业有条件企业的首选。
参考文献:
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