高应力条件下地下洞室群开挖扰动效应与协同优化研究
杜超
中国葛洲坝集团第二工程有限公司 四川成都 610031
引言
随着我国能源、交通工程向深部地层拓展,高应力条件下地下洞室群开挖工程日益增多。当前研究一般是聚焦单一洞室开挖效应,对洞室群交叉、相邻部位的耦合扰动机制分析不足,且优化方案缺乏开挖和支护协同设计。本研究以西南某深埋水电站洞室群为对象,通过数值模拟与现场监测,揭示高应力洞室群开挖扰动规律,提出协同优化方案,为类似工程提供参考。
1 工程背景与研究方法
1.1 工程背景
研究对象为西南某水电站地下洞室群,埋深580~650m,地层以花岗岩为主,饱和单轴抗压强度85~105MPa,地应力测试显示,最大主应力 σ1=28~32MPa ,最小主应力
,应力比值3.0~4.0,属于典型高应力地层。洞室群由主厂房、副厂房、母线洞及尾水洞组成,洞室间距8~12m,存在多处交叉。
1.2 研究方法
1.2.1 数值模拟方法
采用 FLAC³D 软件构建洞室群三维计算模型,尺寸 300mx200mx180m,模型网格划分采用 tetrahedral 单元,总单元数约120 万个,边界条件设置为底部固定位移,四周施加均布地应力, σ1=30MPa , σ2=15MPa3 =9MPa,顶部模拟上覆岩层自重,按埋深600m 计算,容重26kN/m³,围岩本构模型选用弹塑性模型,u ϕ⋅-42∘参数通过室内试验确定:弹性模量E=35GPa,泊松比 =0.25,黏聚力 c=3.5MPa,内摩擦角 °,抗拉强度 t =2.8MPa[1]。开挖模拟采用分步开挖方式,按工程实际施工顺序,先开挖母线洞、尾水洞、副厂房、主厂房,每次开挖进尺 3m,开挖完成后延迟 0.5~1.0 倍洞径长度,约12.5~25m 施加支护,锚杆参数为长度4.5m,直径 25mm,间距 1.2mx1.2m,弹性模量 210GPa,喷射混凝土参数:厚度 25cm,弹性模量 28GPa,抗压强度 25MPa。
1.2.2 现场监测方案
在洞室群关键部位主厂房顶拱、母线洞与主厂房交叉段、尾水洞边墙布设监测点,监测内容包括:应力监测。采用振弦式应力计,精度±0.1MPa,监测围岩内部应力变化,每24h 采集 1 次数据;位移监测。采用全站仪精度±2mm 与多点位移计精度±0.1mm,监测洞周表面位移及深部位移,表面位移每3d 测1 次,深部位移每7d 测1 次。3、损伤监测。采用声波测试仪分辨率0.1 μs ,测试围岩纵波速度变化,损伤区判定标准为纵波速度降低率 ⩾15% ,每开挖5m 测试1 次。
2 高应力洞室群开挖扰动效应分析
2.1 应力重分布规律
首先,数值模拟结果。以主厂房与母线洞交叉段为例。原始应力状态下,围岩应力均匀分布,首次开挖母线洞后,洞周出现应力释放区,应力降至10~15MPa 与应力集中区,集中于洞室拱肩,应力25~28MPa,集中系数2.3~2.5,开挖主厂房后,交叉部位应力进一步叠加,最大应力达 85~90MPa,集中系数升至2.8~3.2,远超花岗岩抗压强度下限,存在岩爆风险,而洞室顶拱、底板出现应力松弛,应力降至8~12MPa,容易引发围岩剥落;其次,现场监测验证。主厂房拱肩监测点S1 在开挖完成后 7d 应力达88.6MPa,集中系数3.1,与数值模拟结果85~90MPa 吻合度达 95%以上,母线洞边墙监测点 S3 应力 26.3MPa,集中系数2.4,与模拟值 25~28MPa 一致,验证了数值模型的可靠性[2]。
2.2 围岩位移演化特征
(一)位移时空分布。洞室群位移主要集中于主厂房顶拱与交叉段,主厂房顶拱最大位移 19.8mm,开挖完成后15d 稳定,母线洞与主厂房交叉段最大位移22.3mm,稳定时间20d,尾水洞边墙位移较小。位移演化分为三个阶段,分别是快速增长期,开挖后0~7d,位移占总位移 60%~70% ;缓慢增长期,7~15d,位移占比 20%~25% ;稳定期,15d 后,位移变化量 <0.5mm/d 。(二)深部位移特征。主厂房顶拱深部位移随深度增加呈递减趋势,0~1.5m深度位移 18~20mm(损伤区),1.5~3.0m 深度位移 5~8mm(弹性区),3.0m 以深位移 <2mm (原始应力区),说明开挖扰动导致的位移影响深度约 3.0m,与损伤区深度一致。
2.3 围岩损伤特征
开挖前围岩纵波速度 Vp=5200~5400m/s ;开挖后,洞周 0~2.5m 范围内 Vp 降至 4300~4500m/s,降低率15%~20%(损伤区),2.5~3.0m 范围内 Vp=4800 ~5000m/s,降低率 5%~8%(轻微损伤区),3.0m 以深 Vp 基本不变,无损伤区。损伤区主要分布在主厂房拱肩、交叉段边墙,深度 2.5~3.0m,与位移影响深度匹配。
3、开挖与支护协同优化方案
3.1 开挖顺序优化
方案优化后调整为“尾水洞→副厂房→母线洞分左、右两段→主厂房分上、下两层,其中母线洞左段开挖完成并支护稳定后,再开挖右段,主厂房先开挖上层,支护稳定后开挖下层,避免上下层同时扰动。
3.2 支护时机与参数优化
将原方案“开挖完成后 10~12d 支护调整为“开挖后 5~7d,位移快速增长期结束前,此时位移仅占总位移60%~70% ,可有效抑制后续位移。交叉段、主厂房拱肩等高危区,锚杆长度从4.5m 增至6.0m,间距从1.2mx1.2m加密至1.0mx1.0m,喷射混凝土厚度从 25cm 增至30cm,同时增设锚索,长度 10m,预紧力 150kN,增强深部围岩约束。
3.3 优化效果验证
优化后数值模拟结果显示,交叉段最大应力降至58~62MPa,应力集中系数1.8~2.2,较优化前降低 25%-30% ;主厂房顶拱最大位移8~10mm,交叉段位移9~11mm,较优化前减少 40%45% ;损伤区深度缩减至1.2~1.5m,较优化前减少 40%~50% ,扰动效应显著减弱。优化方案在工程中应用后,与模拟结果一致,且施工期间未发生岩爆、大变形等灾害,验证了方案的安全性与有效性。为进一步量化协同优化方案的长期效果,对监测数据进行了为期6 个月的持续跟踪。结果显示,优化后各关键监测点的位移速率始终稳定在 0.05mm/d 以下,远低于优化前0.3 mm/d 的峰值,且未出现任何回弹或突变,表明围岩处于稳定状态。在交叉段,优化后的最大应力值在开挖后7 天达到峰值60.2MPa,随后缓慢下降并在30 天后稳定在58.5MPa 左右,应力集中系数稳定在 2.1,较优化前的峰值(88.6MPa,系数3.1)降低了约 32% 。声波测试数据表明,开挖扰动影响范围由原来的3.0m 缩减至 1.4m,损伤区纵波速度降低率≥ =15% ,深度控制在 1.5 m 以内,且支护结构与围岩形成了良好的承载体系。现场施工记录显示,优化方案实施后,交叉段及主厂房拱肩等高危区域的施工效率提升了约 15% ,单位洞室开挖成本降低了 8% ,实现了安全与效益的双赢。
4 结语
综上,在高应力地下洞室群开挖中,交叉部位应力集中最显著,位移与损伤区最大,是工程安全控制的关键部位。提出的分序开挖和支护时机协同以及参数优化方案,可使应力集中系数降低,位移减少,损伤区深度缩减,为高应力洞室群安全开挖提供可行路径。后续研究可以引入微震监测与实时反演分析,构建数字孪生体实现动态优化,以应对复杂地质条件下的不确定性,进一步提升工程安全性与经济性。
参考文献:
[1]江浩,姚华彦,李仁杰,等.某大型地下厂房洞室的分层开挖方案对比研究[J].安徽建筑, 2024, 31(11):134-136.
[2]丁宝晶,孙俊明.青海某抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩稳定性及支护效果研究[J].大坝与安全,2024(2):57-63.