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火电厂热控仪表故障类型及检修分析

作者

黄腾云

中国电建集团福建工程有限公司 福建省福州市 350000

中图分类号:TU756 文献标识码:A

1、引言

火电厂热控仪表是监测与控制锅炉、汽轮机等核心设备运行参数的关键装置,其可靠性直接影响机组运行安全与经济性。据统计,热控系统故障占火电厂非计划停运事件的30%以上,其中仪表故障占比超过 60% 。随着火电机组向高参数、大容量方向发展,热控仪表的测量精度与响应速度要求日益提高,故障风险也随之攀升。本文通过分析典型故障案例,系统归纳热控仪表故障类型,提出基于全生命周期管理的检修策略,为提升火电厂热控系统可靠性提供理论支持。

2、典型热控仪表故障类型分析

2.1、压力测量仪表

(1)温度漂移故障

弹簧管式压力表设计使用温度范围为-40~60℃,当测量锅炉顶棚、汽轮机抽汽管道等高温部位压力时,环境温度超限会导致弹簧管弹性模量变化引发故障。

(2)安装偏差故障

低压系统中,压力表与取源点存在液柱差会产生附加误差。在凝结水系统调试过程中,压力表安装高度比取压点低1.2m 时,测量值较实际值偏低1.1kPa,导致给水泵再循环阀误动。

(3)引压管堵塞故障

磨煤机出口压力测点因煤粉沉积导致引压管堵塞,表现为压力值固定在某一数值不变。托电一期机组通过装反吹扫装置,使吹扫周期从每日3 次减少至每周 1 次,故障率下降 76% 。

2.2、流量测量仪表

(1)电磁流量计波动故障

给水流量计在变负荷工况下出现周期性波动,经频谱分析发现波动频率与给水泵转速同步。进一步检查发现,流量计接地电阻达15Ω(标准值<1Ω),电磁干扰导致信号失真。

(2)差压变送器零点漂移

主蒸汽流量变送器在运行18 个月后出现零点漂移,导致流量测量值偏低 3.2% 。拆解发现,冷凝罐内硅油挥发导致液位下降,正负压侧冷凝液高度差变化引发零点偏移。

2.3、液位测量仪表

(1)假水位现象

锅炉汽包液位测量中,当蒸汽流量突增50t/h 时,差压式液位计显示值会出现10-15 秒的滞后下降,易误导运行人员。可以通过引入蒸汽流量前馈补偿,将液位控制响应时间缩短至3 秒内。

(2)电容式液位计故障

锅炉除氧器液位计频繁跳变,检查发现液位探头表面结垢厚度达2mm,导致介电常数变化引发测量误差。用超声波清洗后,测量稳定性恢复至±5mm。

2.4、温度传感器

(1)热电偶冷端补偿失效

汽轮机排汽温度测点采用K 型热电偶,因冷端补偿电阻老化,冬季环境温度变化时产生12℃的测量偏差。改用智能温度变送器后,补偿精度提升至±0.5℃。

(2)热电阻三线制接线故障

水泵电机温度测点采用PT100 热电阻,因接线端子松动导致两线制连接,测量值比实际值偏低 40℃。采用红外热成像仪定期检测接线状态后,此类故障率下降 89% 。

3、典型事故案例分析

事故经过:汽轮机转速表传感器接线松动,信号波动触发ETS 保护动作,导致机组非计划停运。

(1)原因分析

设备老化:传感器安装支架振动疲劳断裂,接线松动率达 60% 。

设计缺陷:转速信号未采用三取二冗余配置,单一信号故障即触发保护。

人员失误:运行人员未执行“信号异常时先确认后处理”规程,误判为转速失控。

(2)改进措施加冗余转速监测装置,采用三取二逻辑判断。修订运行规程,明确信号异常处理流程。实施传感器支架

加固改造,降低振动影响。

3.2、锅炉水位计失灵导致满水事故

事故经过:锅炉水位计未定期校准,显示值与实际值偏差达 300mm,导致蒸汽带水进入汽轮机,造成叶片损坏。

(1)原因分析

设备老化:水位计使用年限超期10 年,测量误差随时间呈指数增长。

维护缺失:未执行“每日零点校准、每周全面检查”制度。

人员依赖:运行人员过度依赖单一仪表,未结合给水流量、蒸汽流量等参数综合判断。

(2)改进措施

实施水位计定期更换计划,寿命周期控制在 8 年以内。建立“三冲量”水位控制系统,减少对单一仪表的依赖。加强运行人员培训,提高参数综合分析能力。

4、热控仪表检修策略优化

4.1、预防性维护体系构建

分级管理:根据仪表重要性划分为 A、B、C 三级,A 类仪表(如汽轮机转速、锅炉水位)实施每日巡检,类仪表(如辅助系统压力)实施月度巡检。

状态监测:采用振动分析、红外测温等技术,对仪表关键部件进行实时监测。例如,通过振动频谱分析提前30 天预警传感器松动故障。

寿命预测:建立仪表老化模型,对热电偶、热电阻等易损件实施剩余寿命评估。电厂应用该模型后,仪表意外故障率降低 45% 。

4.2、冗余配置与故障隔离

硬件冗余:对关键参数(如转速、水位)采用三取二冗余配置,电厂实施后保护误动率从0.3 次/年降至0.05次/年。

软件冗余:在 DCS 系统中设置信号校验模块,对异常值进行自动滤波处理。电厂通过增加中值滤波算法,可以有效抑制了电磁流量计的瞬时干扰。

快速隔离:采用模块化设计,实现故障仪表的在线更换。电厂应用快速接头技术后,仪表更换时间从 2 小时缩短至15 分钟。

4.3、智能化检修技术应用

AI 诊断系统:基于深度学习算法,对仪表历史故障数据进行训练,实现故障类型自动识别。电厂 AI 系统对压力变送器故障的诊断准确率达 92% 。

数字孪生技术:构建仪表虚拟模型,模拟不同工况下的运行状态。电厂通过数字孪生优化了液位计的安装位置,测量误差从±50mm 降至±15mm。

AR 辅助检修:利用增强现实技术,为检修人员提供实时操作指导。电厂应用AR 系统后,检修效率可以提升 30% ,人为失误率可以降低 50% 。

4.4、人员培训与管理

技能认证:实施仪表检修人员分级认证制度,要求高级技师掌握振动分析、红外测温等先进技术案例教学:建立典型故障案例库,通过VR 技术模拟事故场景,提升运行人员应急处理能力。

绩效考核:将仪表故障率、检修及时率等指标纳入绩效考核体系,电厂实施后仪表可用率从92%提升至 98%。5、结束语

火电厂热控仪表故障类型多、成因复杂,提升可靠性需综合施策,包括预防性维护、冗余配置、智能化监测及人员培训等。环境、安装工艺与设备老化是主要诱因,需强化防护;冗余配置要兼顾经济与可靠;智能化技术是未来方向,可提升故障处理效率;人员技能与意识至关重要,需长效培训。未来可聚焦物联网全生命周期管理,推动 PHM 融合,保障火电厂稳定运行。

参考文献:

[1]刘金梁.火电厂热控仪表常见的故障类型分析及故障排查方法[J].自动化应用,2023,64(14):101-103.

2]任涛.火电厂热控仪表故障类型及检修方案分析[J].机电工程技术,2023,52(07):191-193+210.

[3] 孔 思 维 . 火 电 厂 热 控 仪 表 常 见 故 障 类 型 分 析 及 故 障 排 查 方 法 研 究 [J]. 机 械 管 理 开发,2023,38(01):240-241+246.