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Frontier Technology Education Workshop

双螺杆泵变频调速自控系统在节能改造中的应用研究

作者

段欢欢

天津君宇科技股份有限公司 天津市 300402

引言:当前工业领域节能降耗需求日益迫切,双螺杆泵作为石油化工、污水处理等行业核心输送设备,其传统运行模式已成为能耗管控短板。传统模式下,泵体运行与实际工况匹配度低,不仅导致能源浪费,还加剧设备老化,制约企业绿色发展。开展双螺杆泵变频调速自控系统节能改造研究,可突破传统运行局限,推动设备运行与工况精准适配,对提升行业能源利用效率、助力企业降本增效、实现可持续发展具备重要现实意义。

1 双螺杆泵变频调速自控系统原

1.1 双螺杆泵工作机理

双螺杆泵是容积式转子泵,主要包含两根相互啮合螺杆、泵体及传动机构。工作时主动螺杆通过齿轮带动从动螺杆同步反向旋转,两螺杆与泵体间形成密闭容腔。随着螺杆旋转,容腔沿轴向从吸入端向排出端移动,容腔内介质被连续推送。因螺杆啮合间隙极小且容腔密封性能强,介质在输送过程中无回流,可实现稳定流量输出。

1.2 变频调速基本原理

变频调速依托电机转速与电源频率的关联性实现。交流异步电机转速由电源频率、磁极对数及转差率决定,磁极对数固定时转速与频率成正比例关系。 变频调速 统通过整流电路将工频交流电转换为直流电,再经逆变电路将直流电转换为频率可调交流电,改变电机输入 电源频率进而调节电机转速。该过程中系统需维持电机电压与频率比例关系,确保电机磁场强度稳定,避免磁饱和或效率下降。

2 双螺杆泵变频调速自控系统在节能改造中的关键技术

2.1 系统设计要点

系统设计需优先匹配双螺杆泵运行特性,核心是变频电机与变频器选型。双螺杆泵输送高粘度介质时启动转矩明显高于稳定运行转矩,需选用带独立散热装置的变频专用电机,且电机容量需依据实际工况下负载转矩测定值预留富裕量,避免启动失败或过载损坏。变频器选型需契合泵类平方转矩负载特性,优先选择具备大启动转矩补偿功能的矢量控制型产品,确保低频运行时转矩稳定。同时,传感器配置需兼顾精度与抗干扰能力,减少电磁干扰与温度变化对数据采集影响,液位控制场景可搭配常闭型浮球传感器实现干烧防护。

2.2 控制策略

控制策略需围绕泵组与工况动态适配构建。基础控制采用电压频率比例控制,维持电机磁场强度稳定,避免磁饱和导致效率下降。针对介质粘度波动与负载突变,引入自适应控制算法,实时调整转速参数,缩短系统响应时间,提升鲁棒性。高粘度介质输送场景可融合模糊控制技术,通过模糊推理处理非线性工况,优化转速调节精度。此外,需结合双螺杆泵容积式输送特点,建立多参数联动机制,将流量、压力信号与转速控制关联,实现按需供能,避免传统节流调节造成的能耗浪费,同时减少螺杆啮合间隙因过载产生磨损[1]。

2.3 通信数据处理技术

通信架构需满足工业自动化集成需求,优先采用标准化协议保障兼容性。变频器与控制器间可通过ModbusRTU 或Profibus 协议实现数据交互,三菱PLC 配套系统可选用FR-Link 协议提升通信效率。数据处理环节需重点解决实时性与可靠性问题,采用滤波算法消除传感器采集数据中干扰噪声,通过插值与回归分析优化数据完整性。

3 双螺杆泵变频调速自控系统在节能改造中的应用效果评估

3.1 数据分析

数据分析应围绕改造前后泵组运行核心参数展开,重点采集转速、功率消耗、介质输送量及设备运行温度等指标,借由纵向对比验证系统适配性与稳定性。数据采集周期应覆盖高、中、低三种典型负载工况,每种工况连续监测72h,剔除瞬时干扰数据后取均值计算。改造前后关键运行参数对比需通过量化表格呈现,表格需包含工况类型、改造前参数、改造后参数及变化幅度,明确反映系统对不同负载的适配能力。应分析设备运行状态数据,重点关注螺杆啮合处温度、轴承振动频率等指标,评估改造后设备磨损程度。改造前后设备状态参数对比见表1:

表1 改造前后设备状态参数对比

数据分析过程中应采用统计学方法,通过方差分析验证改造后参数波动幅度,保障系统运行稳定性提升;利用相关性分析明确转速与功率、流量的关联规律,验证控制策略的合理性[2]。

3.2 节能效果验证

能耗节约验证应以单位输送量能耗为核心指标,对比改造前后相同介质、相同输送量下的总能耗。以月输送量 12000m³高粘度介质为例,改造前月均耗电 42800kW ⋅h ,改造后月均耗电21500kW·h,月均节约能耗21300kW·h,折算年节约能耗255600kW·h,节能率达 49.8% 。该结果应通过连续3 个月的实测数据验证,排除季节、介质粘度波动等外部因素干扰。成本降低验证应涵盖直接能耗成本与间接设备维护成本。按工业用电单价0.65 元/kW·h 计算,年节约能耗成本约166140 元;设备维护成本方面,改造后螺杆更换周期从6 个月延长至18个月,轴承更换频率从每季度1次降至每年度1次,年减少维护成本约82000元,综合年节约成本达248140元。能源利用效率提升验证应计算改造前后泵组运行效率,通过实测流量、压力数据,结合功率消耗,依据泵效率计算公式 ,其中 ρ 为介质密度, g 为重力加速度,Q 为流量, H 为扬程, P 为输入功率,得出改造前泵组平均运行效率为 58.3% ,改造后提升至 79.5% ,效率提升21.2 个百分点[3]。

结束语:综上所述,本研究针对双螺杆泵传统运行能耗高、磨损大问题,研发的变频调速自控系统通过适配泵体特性的设计、动态控制策略及可靠通信数据处理技术,实现节能改造。改造后不同负载工况下功率显著降低,设备温度、振动及故障次数减少,年节能率达 49.8% ,泵组效率提升21.2 个百分点,年节约成本超24 万元。该系统适配性强、节能效果显著,为工业领域双螺杆泵节能改造提供可靠技术方案,具备广泛推广价值。

参考文献:

[1]贾树楷."互联网+"螺杆泵智能直驱装置系统节能增效[J].石油石化节能与计量,2024,14(6):20-23.

[2]高志鹏.螺杆泵潜油电机变频调速效率优化控制与实验研究[J].电子元器件与信息技术,2024,(12):244-249.

[3]高镇.油田开发中螺杆泵采油技术的应用探究[J].石油石化物资采购,2023(23):70-72.