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加热炉鼓风机变频软启动系统的设计与实现

作者

尹东

中国石油大连石化公司

引言

加热炉鼓风机作为加热炉运行的关键设备,其稳定运行对生产至关重要。传统的直接启动或降压启动方式,会在启动瞬间产生较大的冲击电流,不仅对电网造成影响,还可能损坏电机及相关设备。随着电力电子技术的发展,变频软启动技术因其能实现电机的平滑启动、降低启动电流等优势,在加热炉鼓风机启动领域得到了广泛应用。

1 立项的背景

蒸馏加热炉鼓风机由 6KV 高压变频器(常压炉和减压炉各一台)驱动,配有工频的备用回路。该变频器是西门子-罗宾康公司的产品。2006 年与生产装置同步安装运行,2010 年 6 月投入自动控制。变频器投用之后,因为主控板故障造成了几次停机,而工频电源又不能自动投入,使得加热炉自保停炉,造成装置生产波动,恢复生产需手动投入工频回路,严重影响装置安全运行,因而被弃用至 2014 年停检前。由于变频器停用,使其不能发挥节能作用,也造成装置自控率降低,对下一步投用先进控制形成障碍。

2 加热炉鼓风机变频软启动系统的设计

2.1 变频器的选择与硬件配置

采用矢量控制技术(FOC),精确调节电机转速与扭矩,确保启动时电流波动控制在 20% 以内,降低电网冲击。启动时,电流限制与过载保护功能确保电机在负载极端情况下安全运行,防止设备损坏。通过 ModbusRTU协议,变频器与控制单元实现实时数据传输,支持远程监控与故障诊断,提升系统可靠性与智能化水平。

2.2 系统软件设计

(1)软件整体架构。蒸馏加热炉鼓风机变频软启动系统软件采用分层架构设计,主要分为数据采集层、控制层、人机交互层和通信层四个部分。该架构确保系统各模块功能独立又协同工作,满足 6KV 高压变频器驱动的常压炉和减压炉鼓风机的控制需求。数据采集层负责实时获取电机运行参数,包括电流、电压、温度、转速等关键数据;控制层实现核心控制算法与逻辑,完成软启动过程控制和运行状态调节;人机交互层提供友好的操作界面,支持参数设置与状态监控;通信层实现各设备间的数据交互,确保系统协调运行。(2)启动流程实现。初始启动阶段( 0-5Hz ):采用恒转矩控制,确保电机输出足够转矩克服静摩擦,此阶段持续时间可根据负载情况通过参数设置(1-5 秒可调)。加速阶段( 5-50Hz ):采用指数曲线加速方式,避免速度突变造成的冲击,加速度可通过 HMI 设置,确保炉内风压平稳变化。额定运行阶段( soHz ):自动切换至矢量控制模式,实现高精度转速控制,满足蒸馏工艺对风量的稳定要求。(3)故障诊断与保护功能实现。过流保护:当电流超过额定值 120% 时,立即限制输出;超过 150% 时,延时 0.5 秒停机。过压/欠压保护:监测电网电压,超出额定值 ±15% 范围时触发保护。过热保护:根据温度传感器数据,实现电机和变频器的过热分级保护。故障诊断:通过故障代码准确定位故障类型,记录故障发生时间和相关参数。故障自恢复:对于瞬时性故障,尝试自动恢复运行;永久性故障则停机报警。

2.3 工/变频自动切换功能的实现

(1)工/变频切换装置的逻辑设计:组织工艺、仪表、电气相关专业进行大范围讨论,提出建议、问题,确定切换逻辑的设计原则。经电气技术人员自主研发,设计完成了工/变频电源自动切换逻辑,对风机工、变频控制回路进行了相应的改造。(2)改造现有电气一次设备,使其满足切换要求:增加电动机电源工/变频切换柜两台:包括工/变频电源切换装置、工/变频电源切换断路器、机端电压互感器各两套;改造原有变频器甲刀闸柜两面:变更为机端电压互感器柜;(3)电气切换时间与工艺允许切换时间及仪表联锁的配合:原工艺联锁:监测风机运行状态,风机停止则启动联锁停炉。工艺与仪表专业配合,在停检前经实际测试:风机停止后,炉膛风压、含氧量等数据显示在 15 秒内可维持运行,为电气工/变频切换时间提供了依据。(4)完成后的工/变频切换程序: ① 实现了由变频器故障启动切换至工频的自动切换功能。电动机工作于变频状态下,切换装置自动检测变频器工作状态,如装置检测到变频器发出的故障信号,启动切换程序,跳开工/变频切换开关,延时投入工频开关。 ② 工艺操作停机闭锁切换程序。切换装置在接收到手动停机信号时将闭锁切换功能。 ③ 电气手动操作闭锁切换程序。需要将切换装置退出运行的情况下,电气维护人员可手动操作闭锁切换程序。

3 实际工况下的模拟试验

2014 年 5 月 22 日,各专业配合进行了实际工况下的动态试验,结果满足工艺要求。(常压炉风量不低于 46.5m3/min 、减压炉风量不低于36.8m3/min )1)风机由变频运行至工频运行的切换:电机在变频状态下运行,电机频率 37Hz ;风机风量 65m3/min 。电气专业模拟变频器故障:工/变频电源切换装置瞬时切断变频电源,经 5 秒延时后,自动投入工频电源,电机转换为工频运行,风机风量升至 70m3/min ,工艺运行平稳。2)风机由工频运行至变频运行的切换:电机在工频状态下运行,电机频率 sohz ,风机风量 70m3/min 电气专业通过工/变频电源切换装置发出切换命令,瞬时切断工频电源,经 2 秒延时自动投入变频电源,变频器自检后输出给定频率,电机转换为变频运行,风机风量降至 65m3/min3 )在两次切换试验前,炉膛风压为-110pa,切换过程中炉膛风压在- -100pa~-40pa ,工艺安全值 0pa,满足要求。

4 实际运行效果

将变频软启动系统应用于实际的加热炉鼓风机上进行运行测试。经过一段时间的运行,结果表明,该系统能够实现加热炉鼓风机的平稳启动,启动电流得到了有效限制,对电网的冲击明显减小。在运行过程中,系统能够根据加热炉的工艺要求,准确地调节鼓风机的风量和风压,运行稳定可靠。同时,系统的故障诊断与处理功能也发挥了重要作用,能够及时发现并处理各种潜在故障,保障了加热炉的正常生产。

结语

综上所述,在系统设计过程中,合理选择和设计硬件电路,采用先进的控制算法和软件架构,能够确保系统的可靠性和性能。通过实际应用案例的验证,变频软启动系统在提高设备运行效率、降低能耗、延长设备使用寿命等方面取得了良好的效果,为钢铁企业的高效、稳定生产提供了有力保障。随着电力电子技术和自动控制技术的不断发展,加热炉鼓风机变频软启动系统将不断优化和完善,在钢铁行业中具有广阔的应用前景。未来,还可以进一步研究和探索如何将智能控制技术,如人工智能、大数据分析等,应用于加热炉鼓风机变频软启动系统,实现系统的智能化运行和故障预测诊断,进一步提高系统的性能和可靠性。

参考文献

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