高炉炉况失常条件下装料制度调整的实践与效果分析
栾立贤
山东石横特钢集团有限公司炼铁厂
1.问题背景:
2024 年下半年4#高炉炉况长期不顺,经常处于炉况不稳定的状态,外在表现在高炉频繁出现管道气流甚至悬料现象,炉墙尤其是7-10 段冷却壁位置渣皮频繁脱落,高炉炉况出现反复波动,产量和指标不断下滑,高炉炉缸状态持续变差,高炉采取多项调整措施后始终没有解决炉况下行趋势。
第一阶段:炉型重塑阶段(2 月 8 日至2 月18 日)
装料制度的节点调整:2 月8 日之前高炉顺行状态较差,炉墙渣皮频繁脱落,高炉气流不稳,炉况调整思路上考虑到中心气流持续偏弱的现象,采用中心加焦的方式引导中心气流进行调整,针对边缘气流的不稳定采取抑制边缘的方式处理渣皮脱落,但受制于烧结粒度的不稳定,并且中心气流一直偏弱,炉缸状态持续偏差,恢复过程中对风量没有及时把控,尤其是炉况在不稳定的状态下急于上风,炉况更容易出现反复,气流的稳定性没有得到有效解决。

作用造成中心气流不稳定的影响。在上部煤气曲线的分布上看,次中心的一氧化碳浓度高,煤气利用较差,通过调整,目的使次中心的CO 煤气曲线往中心移动,使中心气流变强,煤气利用得到改善。
对比看出,2 月8 日之前的思路采用中心加焦,边缘疏导的常规恢复炉况的方式,但是中心气流的不稳定造成炉墙渣皮频繁脱落,区别于之前的中心加焦的模式,2 月 8 日之后炉况恢复初期通过调整内环的焦炭,逐渐使中心焦逐步外移,形成焦炭的“堤坝”作用,阻挡住往中心滚动的矿石,减少因为矿石粒度的变化和矿的滚动

第三阶段:强化冶炼阶段:(2 月22 日-至今)
此次调整侧重于搭建焦炭平台,通过减少外环焦炭的数量实现焦炭的平铺,同时外环矿石不断外扩,内环焦和次内环的焦向外移动起到继续抑制边缘强化中心的目的。调整上,焦炭的圈数由原来的332222 转变为222222,通过焦炭的平铺加重了外环的矿焦比,起到抑制边缘的作用,另外环带上的焦炭量增加也改善了整体料柱的透气性,为增加风量创造了条件。
中心加焦的模式会导致软熔带中心温度下降,软熔带形状形成M 状,中心温度低,高温点向次中心点偏移,中心不活的情况下,死焦堆变大,中心炉芯温度差,外在表象是铁水物理热一直偏低。平台加漏斗的模式转换后,去除中心焦,软熔带的中心温度上移,逐渐形成倒⋀形,软熔带的中心位置温度升高,次中心温度降低,但此次恢复过程中由于炉缸状态一直较差,下部死焦堆在没有得到处理之前,下部中心的通路面积小,气流往中心吹不进去,极易造成边缘的不稳定,反馈出的现象是炉身下部及炉腰7-9 段渣皮出现频繁脱落。
热制度和造渣制度的调整控制:恢复初期高炉团队确定明确的操作控制方针:铁水硅:
,二元碱度 1.16-1.20,物理热 > 1500℃,炉况恢复期间,由于渣皮的频繁脱落和强气流的出现,炉墙渣皮脱落后,水温差短时间内急剧升高(高时4.0℃以上),煤气利用突然下降,透指突然升高,通常伴随着塌滑料的出现,炉缸状态会有一个不断恶化的过程,炉缸中心温度不断降低,此时必须保障炉温、物理热,具体操作上分批次的增加净焦的数量,目的一是凉渣皮进入炉缸后造成炉缸亏热防止炉凉,因此需要补充热量,二是改善料柱透气性。
第二阶段:风量提升阶段(2 月 18 日-2 月22 日)
2 月 19 日夜班开始,针对中心不透的情况,边缘的渣皮持续不稳定的现象,通过调整,中心焦炭圈数增加1 圈,炉况逐步有所好转,高炉吃风能力开始加强,高炉风量逐步稳定,探尺动作开始规律,塌滑料的现象明显减少,这也是高炉逐步向好的一个转折点。同时为解决炉缸状态的问题,夜班开始使用锰矿洗炉,每批 200kg/Ω 批。恢复前期没有使用锰矿或萤石洗炉也是为了炉墙渣皮更稳定一些,随着渣皮的稳定,处理炉缸不活的问题也能加快进程。高炉风量的稳定,炉况的恢复进程明显加快,至2 月22 日,平均风量逐步稳定至 3000m³/min,随着风量的增加,紧跟着不断增加矿批稳定煤气流,同时保持焦炭负荷4.50 不动,目的是保证料柱上的焦炭有一定厚度,保障了料柱透气性。
2 月22 日后,从当日平均水温差看,渣皮的稳定程度较之前明显稳定,渣皮稳定后气流的顺畅程度也有了显著的进步,中心气流不断变强,此阶段开始高炉一步步增加风量扩大矿批进行强化冶炼。2 月22 日7:00 开始尝试使用纯氧,为后续扩矿批、加风创造条件。22 日之前随着矿批的增加,中心气流开始受到抑制,边缘有自动加重的迹象,但随着纯氧的使用,有利于发展边缘气流,缓解了边缘的自动加重,同时,料速加快便于扩大矿批稳定气流。从现象看,高炉的受控程度和探尺动作开始规律,没有明显的大范围渣皮脱落和强气流出现,目前高炉炉况恢复稳步推进。
结语:
复盘分析之前的调整控制,4#高炉操控上迫于产量压力,炉况恢复过程中急于追求大风量,忽视了炉况本身的吃风能力,往往对炉况恢复没有好处,出现越急越乱,越乱越差的现象,而此次恢复期间,前期不追求过大的风量,先搭好布料的平台,随着平台的搭建,让风量逐渐适应料制,虽然过程中伴随着风量萎缩的状态,但是在前期高炉稳定性较差的时候,合理控制入炉风量更有利于稳定炉内煤气流。调整上搭配着四大操作制度,上部疏导中心气流抑制边缘,下部提高炉温、物理热,保证热制度稳定,严格控制渣碱度,保持铁水的流动性,控制好合理的冷却水温和软水流量稳定炉墙渣皮,上部稳定后再处理炉缸问题,配加锰矿洗炉,一步步实现“上稳下活”,一系列操作稳步推进促成炉况逐步向好。
参考文献
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