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卷烟制丝线梗丝膨胀设备运行优化与故障预防实践研究 

作者

宋会师 王海坤

红云红河烟草集团有限责任公司乌兰浩特卷烟厂 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 137400

一、引言

在卷烟生产过程中,梗丝膨胀工艺是提高烟草原料利用率、改善卷烟品质的重要环节。梗丝膨胀设备作为该工艺的核心装备,其运行状态直接影响梗丝的质量和生产效率。然而,在实际生产中,梗丝膨胀设备常面临能源消耗大、设备故障导致停机频繁、产品质量不稳定等问题。作为制丝车间一线工人,凭借多年的设备操作、维护经验,对梗丝膨胀设备运行过程中的问题有深入了解,通过对设备运行状况的研究与分析,提出针对性的优化与改进措施,旨在提升设备运行效率,保障产品质量,降低生产成本。

二、梗丝膨胀设备运行现状分析

2.1 设备基本结构与工作原理

梗丝膨胀设备主要由预热装置、膨胀塔、干燥系统、控制系统等部分组成。其工作原理是将梗丝先在预热装置中进行预热处理,使梗丝吸收一定的热量和水分,然后进入膨胀塔,在高温、高压蒸汽环境下,梗丝内部水分迅速汽化膨胀,最后通过干燥系统去除多余水分,达到梗丝膨胀的目的 。

2.2 运行中存在的主要问题

1. 能源消耗过高:在实际生产中发现,预热装置和膨胀塔的蒸汽消耗量较大,且存在蒸汽泄漏现象;干燥系统的热风循环效率低,导致能源浪费严重 。经统计,单位产品蒸汽消耗比行业平均水平高 15% 左右。

2. 设备故障频发:设备运行过程中,预热装置的加热元件容易损坏,膨胀塔的蒸汽阀门密封性能下降导致蒸汽泄漏,干燥系统的风机轴承磨损严重等问题较为常见,平均每月因设备故障导致的停机时间达12 小时,影响生产进度。

3. 产品质量不稳定:梗丝膨胀的均匀性较差,部分梗丝膨胀过度或不足,导致梗丝填充值波动较大,影响卷烟的卷制质量和吸味。同时,梗丝的水分控制精度不足,产品水分合格率仅为 88% 。

三、梗丝膨胀设备运行优化方案

3.1 工艺参数优化

1. 预热阶段参数调整:通过多次生产试验,确定不同批次梗丝的最佳预热温度和时间。将预热温度从原来的 65C-70C 调整为 60qC-65qC ,预热时间由8 分钟延长至10 分钟,使梗丝在预热阶段能够更均匀地吸收热量和水分,为后续膨胀过程奠定基础。

2. 膨胀阶段参数优化:优化膨胀塔内的蒸汽压力和温度参数,将蒸汽压力从 0.8MPa-1.0MPa 调整为 0.7MPa-0.9MPa ,温度从 调整为 ,并延长梗丝在膨胀塔内的停留时间至 30 秒,使梗丝能够充分膨胀,提高膨胀均匀性 。

3. 干燥阶段参数控制:根据梗丝膨胀后的水分含量,精确调整干燥系统的热风温度和风速。将热风温度控制在 ,风速调整为 12m/s-15m/s ,确保梗丝水分能够稳定控制在 12%±0.5% 的范围内。

3.2 设备结构改进

1. 预热装置改造:对预热装置的加热元件进行升级,采用新型高效节能的加热管,提高加热效率,降低能耗。同时,加强预热装置的保温性能,在设备外壳增加隔热保温材料,减少热量散失。

2. 膨胀塔密封优化:更换膨胀塔的蒸汽阀门密封件,采用高性能的密封材料,并对蒸汽管道接口处进行密封处理,有效减少蒸汽泄漏现象。此外,在膨胀塔内部增设导流装置,使蒸汽分布更加均匀,提高梗丝膨胀效果 。

3. 干燥系统升级:对干燥系统的风机进行改造,选用高效节能型风机,并安装变频调速装置,根据生产需求实时调整风机转速,降低电能消耗。优化热风循环管道布局,增加热风回收装置,提高热风利用率。

3.3 自动化控制系统完善

引入先进的自动化控制系统,实现对梗丝膨胀设备各工艺参数的实时监测与自动调节。通过安装温度、压力、湿度等传感器,将设备运行数据实时传输至控制系统,当参数出现异常时,系统自动报警并进行相应的调整,提高设备运行的稳定性和产品质量的一致性 。

四、设备故障预防措施

4.1 建立设备状态监测体系

在梗丝膨胀设备的关键部位,如预热装置加热元件、膨胀塔蒸汽阀门、干燥系统风机轴承等,安装振动传感器、温度传感器和压力传感器,实时采集设备运行状态数据。利用数据分析软件对采集到的数据进行处理和分析,建立设备运行状态模型,预测设备故障发生的可能性,提前采取维护措施 。

4.2 完善设备维护保养制度

制定详细的设备维护保养计划,明确各设备部件的维护周期、维护内容和维护标准。加强日常巡检工作,安排专人负责设备的日常检查,及时发现设备存在的隐患并进行处理。定期对设备进行全面的检修和保养,对磨损严重的零部件及时更换,确保设备始终处于良好的运行状态 。

4.3 开展操作人员培训

定期组织操作人员进行设备操作和维护培训,提高操作人员的技能水平和故障判断能力。培训内容包括设备的工作原理、操作规程、常见故障排除方法等。通过培训,使操作人员能够正确操作设备,及时发现设备运行中的异常情况,并采取有效的应对措施 。

五、优化方案实施效果分析

5.1 生产效率提升

经过优化改进后,梗丝膨胀设备的平均生产效率提高了 20% ,设备每月因故障导致的停机时间从 12 小时缩短至 3 小时以内,有效保障了制丝线的连续稳定生产。

5.2 产品质量改善

梗丝的膨胀均匀性得到显著提高,梗丝填充值波动范围缩小,产品质量稳定性增强。梗丝水分合格率从原来的 88% 提升至 96% ,提高了卷烟的卷制质量和吸味。

5.3 能耗降低

通过工艺参数优化和设备结构改进,单位产品的蒸汽消耗降低了 20% ,电能消耗降低了 18% ,有效降低了生产成本,提高了企业的经济效益 。

六、结论

本文基于卷烟厂制丝车间一线生产实践,对梗丝膨胀设备的运行优化与故障预防进行了深入研究和实践探索。通过对设备运行现状的分析,提出了工艺参数优化、设备结构改进和故障预防等一系列措施,并取得了显著的应用效果。研究表明,从一线生产实际出发,结合设备运行特点进行针对性优化改进,能够有效提升设备运行效率,保障产品质量,降低生产成本。在今后的工作中,将继续关注制丝线设备的运行情况,不断总结经验,持续改进,为卷烟生产的高质量发展提供有力支持。

参考文献:

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