螺杆的高效挤出及其寿命延长办法研究
赖祥彬
广东奥马冰箱有限公司,广东 中山
摘要:随着行业大型冰箱片材挤出机不断发展,节能、高效挤出技术不断更新,设备能耗、效率已经完全更新至一个新台阶,挤出机效率已达:1000~1500kg/h。制造产能日益提升,需求不断增长,对挤出机的稳定性依赖越来越高,结合目前设备的现状,挤出机关键元件:螺杆,其稳定性需重点关注,故对螺杆挤出稳定性、寿命延长办法进行研究分析。
关键词:片材挤出机;高产量;螺杆;稳定性;寿命延长;
0引言
随着制造产能需求的不断提升,高产量挤出机的应用已成为行业首选。螺杆是挤出机的核心部件之一,如螺杆运行不稳定的,整个机台就处于低效、低品质状态。结合数据分析,目前螺杆的寿命普遍2~3年,在寿命期后,螺杆不稳定,直接造成挤出效率大幅下降、产品品质无法保证、人工操作机台劳动强度大幅增加, 故如何提高效率、延长螺杆寿命?已成为挤出设备设备管理、结构设计上的关键课题。
1螺杆的基本结构简介
第一段是加料段,也称为输送段,具有等距等深的螺杆设计。第二段是熔融段,这里的螺杆是等距不等深,以适应物料物态的变化。第三段是熔体输送段,也称为计量段,其设计再次是等距等深,但螺槽深度比加料段浅,如下图:
2螺杆故障分析
2.1故障展示,如下图:
(1)加料段机筒磨损;(2)加料段螺杆螺棱磨损;(3)熔化段螺杆碳化;(4)熔化段、输送螺棱崩裂
2.2结合螺杆结构进行受力分析:
加料段:材料未熔化,机筒摩擦力、螺杆推力均较大,该区域易磨损
熔融段:材料逐渐熔化,螺杆槽深由深到浅,材料进入流体状态,阻力较小,螺杆磨损速度较下料慢
熔体输送段:材料已完全塑化,需均匀流动,机械不易磨损
2.3结合生产分析,原因如下:
① 螺杆闭环控制不稳定,压力、转速波动
②螺杆吃料区域不稳定,料粒不均匀
③螺杆温控不稳定,材料融化不均匀,造成稳定性低
④螺杆材料强度不足,使用过程造成快速磨损
④原材料差异大,材料内部熔体状态差异大,造成稳定性低
⑤人为调试经验不足,运行过程中随意调试
3结合故障展示及原因分析,特进行研究分析
3.1现场生产稳定性调研
结合3年的设备数据、工艺调试过程调研评估总结如下:
3.2原材料差异调研
3.2.1挤出板材类型配比材料差异:
箱板:原料30%、回收料70%混合,原料颗粒均匀,混合后整体较均匀,螺杆稳定性高,挤出产量高
门板:回收料100%,材料颗粒不均匀,螺杆挤出稳定性较低,挤出产量低
3.2.2HIPS原料特性的差异
通过12个月的调查研究总结:赛科品牌材料挤出稳定性强,温控波动影响较小,挤出产量高;INEOS 品牌材料较赛科品牌稳定性相对较低,受材料颗粒均匀性存在一定波动,挤出产量箱门板差异较大;KUNHO品牌材料稳定性差,受温控影响极大,波动大,无法实现高效挤出
4改善办法
4.1工艺调试稳定性指导如下:
①固化稳定调整步骤,确保指导温度确保在:180~220之间
②匹配原材料特性,固化工艺温度参数,不允许调整超差范围,如下:
③固化材料品牌,不允许交叉使用
④定期检测工艺温度偏差,及时校准
4.2设备管理手段提升
①定期校准检测硬件,确保检测可靠
②确保冷却水路畅通、冷却风机运行正常,保证工艺温控偏差≤±5%
③结合设备维保,定期对大型硬件:电机、波箱,进行检测,确保硬件正常
4.3结构设计改善
①增加冷水水路管径由φ12mm增加至φ16mm,提升1~3区的快速温控能力
②采用永磁同步电机替代直流电机,改善输出稳定性
③螺杆易磨损区域采用高强度双金属合金材料制作,增加结构强度
5、总结
通过上述研究分析可知,挤出稳定性受温控、材料变动影响比较大,同时螺杆的寿命与挤出稳定性成正比,结合上述改善后,通过12个月的验证时间,目前公司普通φ130螺杆均已达850kg/h,新型挤板机已达1100kg/h,稳居行业前列,新高强度双金属材料应用将对螺杆寿命将会有进一步提升。
6结语
通过此次现场测试、数据分析总结可知,高效挤出需稳定的工艺调试、材料及硬件功能,减少材料变更、固化准确的工艺参数、定期检测硬件功能是保证高效挤出的关键条件,在结构设计上,应用行业新型耐高温、高强度金属材料对挤出寿命提升是最直接的办法。
参考文献:
[1] 塑料挤出成型(第四版)
[2] 塑料材料与配方(第四版)
[3] 塑料工业手册.热固性塑料加工工艺与设备