面向冲击地压的掘进机液压系统动态响应与主动抑爆控制
孙鹏
枣庄恒通橡塑有限责任公司
我国煤炭资源埋深超过800 m 的储量占比超过 60% ,深部开采普遍面临高地应力、高瓦斯、强扰动等多重灾害耦合威胁。冲击地压瞬间释放的能量可达 10∧6-10∧8J ,造成掘进空间急剧收缩、装备挤压损毁,并诱发瓦斯异常涌出与爆炸二次灾害。传统“被动支护+事后卸压”模式已难以满足深部安全高效掘进需求。
一、掘进机液压系统冲击耦合建模
(一)系统构型
以EBZ-260 型纵轴掘进机为对象,其液压系统采用“负载敏感变量泵+多路阀+容积调速”架构,主要回路包括截割(280 kW)、行走 (2×55kW) )、星轮一运(45 kW)及油缸支护(25 MPa)子系统。关键元件参数见表1。
(二)冲击载荷谱
基于微震监测统计,将冲击地压简化为“三角形”加速度脉冲:幅值a_max=50g,上升时间t_r=40 ms,持续时间t_d=120 ms,作用于截割头质心。通过模态试验获得截割臂第4 阶固有频率42.35 Hz,与脉冲频带重叠,存在共振放大风险。
(三)耦合动力学模型
二、(1) 液压子模型:考虑流体可压缩性、阀口非线性及软管粘弹效应,建立流量连续性方程与力平衡方程;三、(2) 机械子模型:采用集中质量法描述截割臂-回转台-机架的多体动力学,引入Hertz 接触模拟截割头-煤岩互作用;四、(3) 耦合接口:以液压缸活塞位移与负载力为边界,实现双向数据交换。模型在 AMESim 中离散为1 847个节点,求解步长10 μs,经验证压力峰值误差
。
五、动态响应特性分析
无控工况下,冲击载荷使截割回路压力在 80 ms 内升至 48.7 MPa,超调量 96% ,并诱发18 Hz 压力振荡,持续2.1 s,极易触发软管疲劳失效。
(二)流量再分配
由于负载敏感阀芯惯性,泵流量调节滞后 120ms ,导致行走回路出现瞬时吸空(真空度-0.06 MPa),星轮回路流量倒灌,造成复合动作失稳。
(三)能量注入路径
冲击瞬间,截割电机转速跌落 15% ,泵输入扭矩下降,系统惯性动能通过液压油转化为压力能,能量注入速率高达 3.2kJ/ (log⋅s) ),为油雾爆炸提供了点火能量。
六、主动抑爆控制策略(⟶) 总体架构
提出“三级防控”体系:①感知层——多参数融合(压力、流量、加速度、瓦斯浓度);②决策层——边缘计算节点嵌入冲击识别算法;③执行层——高速开关阀+惰性气体微胶囊+局部泄压阀协同动作。
(二)冲击在线识别
采用小波包-能量熵与 LSTM 组合模型,对截割头三轴加速度信号进行 0-100Hz 特征提取,实现冲击事件
发生前 12 ms 预警,准确率达 96.4%(三)快速隔断与限压
在截割主回路增设响应时间 <5 ms 的高速锥阀,当识别到冲击且压力>35 MPa 时,阀芯快速关闭,将系统分割为“高压危险区”与“低压安全区”,阻断能量传播路径;同时触发并联蓄能器吸收压力峰值,使超调量降低 42% 。(四)惰化抑爆
利用液压油箱顶部预装的 N₂微胶囊(粒径
,壳层厚度 200nm ),当压力上升率 dp/dt>200 MPa/s 时,胶囊破裂释放 6.8 L N₂,在0.18 s 内将油箱上部氧浓度稀释至 12%以下,抑制油雾爆炸链反应。
(五)控制逻辑实现
基于STM32H7 双核控制器,采用时间触发架构,中断周期 100μs ,实现“感知-决策-执行”闭环延时<18 ms。系统具备4G/5G 远程升级与数字孪生接口,可与矿井智能管控平台对接。
五、仿真与试验验证
(一)联合仿真
在 AMESim-Simulink 平台搭建机-电-液-控一体化模型,模拟冲击地压全历程。结果表明:采用主动抑爆控制后,截割回路压力峰值降至28.3 MPa,行走回路无吸空现象,油箱气相温度上升幅度减小 55% ,爆炸当量指数由 2.4 降至 0.3。
(二) 工业试验
于 2024 年10 月在山东某矿-980 m 水平运输巷开展工业试验。试验期间共经历3 次能量级>1×10^5 J 的冲击事件,系统均成功触发主动抑爆,最末次冲击后掘进机无液压外泄,瓦斯浓度峰值 0.38% ,未发生燃烧与爆炸。与传统“二通插装阀+溢流”方案相比,装备停机时间由 8 h 缩短至 1.5 h,直接经济效益约316 万元。
六、结论与展望
(1) 建立了冲击地压下掘进机液压系统的机-液耦合动力学模型,揭示了压力瞬变与能量注入路径的耦合规;
(2) 提出了基于“高速隔断-蓄能限压-惰化抑爆”的主动控制策略,将系统压力超调量降低 42% ,抑爆响应时间缩短至 0.18 s;
(3) 通过井下工业试验验证了所提方法的有效性,为深部智能掘进装备的安全设计提供了理论依据与技术原型。
未来工作将围绕以下方面展开:①研究多场(应力-瓦斯-温度)耦合下的液压元件疲劳寿命预测;②开发基于数字孪生的在线健康监测与剩余寿命评估系统; ③ 探索氢氟醚等难燃液压液在井下高温环境的适用性,进一步提升掘进装备的固有安全水平。
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