凌钢1号烧结机降低固体燃料消耗生产实践
刘祚
凌源钢铁股份有限公司 辽宁省朝阳市 122500
1引言
凌钢炼铁厂 1 号 烧结机通过对生产过程的深入分析以及与行业先进水平的对比,发现仍具备进一步降低固体燃料消耗的潜力。降低 1 号 烧结机固体燃料消耗不仅有助于企业应对当前钢铁市场的激烈竞争,缓解降本增效的压力,还有助于推动钢铁行业朝着绿色低 碳的方向发展,符合国家可持续发展战略的要求。
2实践内容
2.1 厚料层烧结对固体燃料消耗的影响。
在 1 号 烧结机的生产中,为实现厚料层烧结,需要解决多个关键问题。改善混合料透气性、合理控制工艺生产参数、优化原料结构是实现厚料层烧结的重要环节。
2.1.1 进口矿比例对固体燃料消耗的影响。
在进口矿比例改变对固体燃料消耗的影响方面,8 月 1 日至 20 日,1 号 烧结机含铁料中进口矿比例约为 40%,固体燃料消耗累计 53.76kg/t。8 月 21 日至 30 日,进口矿比例提升至 50% 以上后,固体燃料消耗累计为 55.77kg/t,较 8 月 1 日至 20日累计消耗值升高 2.01kg/t。这表明含铁料中进口矿比例增加后,1 号 烧结机固体燃料消耗随之明显升高 。
2.1.2 生石灰耗量的变化对固体燃料消耗的影响。
10 月 27 日 - 31 日,1 号 烧结机生石灰消耗累计为吨矿 74.98kg,固体燃料消耗累计为吨矿 53.81kg。而试验前一周 1 号 烧结机固体燃料消耗累计为吨矿 56.58kg。可见,生石灰消耗的降低并没有直接导致固体燃料消耗升高。
2.1.3 机前混合料水分对固体燃料消耗的影响。
机前混合料水分向 7 . 5 % 控制后,混合料制粒效果有变差趋势,造成混合料透气性变差,生产负压变高,料层厚度降低,影响烧结矿产量。试验证明在现有配矿条件下混合料透气性不理想,水分不宜控制过低,否则对生产状态影响较大,对固体燃料消耗降低的促进作用不明显。但此试验过程中烧结生产碱度及配矿结构多次发生变化,对试验结果的准确性可能产生一定影响。这说明机前混合料水分对固体燃料消耗的影响受到多种因素的制约,需要综合考虑。
2.2 热风烧结作用对固体燃料消耗的影响。
在 1 号 烧结机的生产实践中,经过对热风烧结风量调整试验的深入研究和数据分析,得到了关于固体燃料消耗及生产状态变化的重要结果。在固体燃料消耗方面,当热风风量由 180000m³/h 提高到 190000m³/h 后,通过对试验期间详细的燃料消耗数据统计分析发现,固体燃料消耗并没有呈现出明显的降低趋势。这表明在当前的生产条件下,小幅度提高热风风量,并不能有效地降低固体燃料的消耗。这是由于热风的利用率不高,未能充分发挥其补充热量、促进燃料燃烧的作用。在生产状态方面,观察到热风烟罩出现了轻微的热风烟气外溢现象。这一现象不仅影响了生产环境的安全性和卫生性,还可能导致热量的散失,进一步降低了热风的利用效率。

2.3 燃料质量对固体燃料消耗的影响。
在烧结生产过程中,燃料质量是影响固体燃料消耗的关键因素之一。尤其是燃料的粒度、热值、固定碳以及水分等主要质量指标,对烧结过程中的燃烧效率和能量利用有着直接且显著的影响。对于 1 号 烧结机而言,在对所耗固体燃料的各项主要质量指标进行长期监测和分析后发现,水分波动较大是最为突出的问题。因此,针对 1号 烧结机的实际情况,重点聚焦于固体燃料水分变化对固体燃料消耗的影响。
在对 6 - 8 月收集的大量数据进行深入分析后发现,尽管对固体燃料水分变化与消耗情况进行了详细的记录和研究,具体数据如表 1。
固体燃料来料水分不仅波动幅度大,而且波动频次高,这给准确掌握实时数据带来了极大的困难。在实际生产中,由于水分的快速变化,很难及时调整生产参数以适应水分的变化,导致固体燃料消耗的不稳定 。
3实验结论
在 1 号 烧结机降低固体燃料消耗的研究与实践过程中,暴露出诸多影响固体燃料消耗的问题,这些问题涵盖原料、技术、操作等多个层面,严重制约了节能降耗工作的推进。
3.1 厚料层烧结对降低固体燃料消耗显然是具有积极作用的,但是在目前1 号烧结机的各种实际生产条件下,料层厚度进一步提高的难度较大,原料结构的频繁变动是主要难题。当前 1 号烧结机频繁且大幅度地调整所耗含铁料结构。进口矿比例的频繁改变,使得混合料的烧结性能及混合料的透气性极不稳定,最终使得固体燃料的利用率难以有效提升。通过调整碱度、混合料水分、生石灰质量及用量等方法能在一定程度上改善料层透气性,但不足以抵消含铁料结构频繁大幅度变化对此带来的不利影响。
3.2 热风烧结技术在实际应用中存在局限性。在调整热风烧结风量时,小幅度提高热风量对固体燃料消耗的降低没有明显的促进作用,且烧结机热风烟罩实时条件下能消耗的热风量已基本达到上限。这说明热风烧结系统的设计和运行参数与 1 号 烧结机的实际生产情况未能完全匹配,导致热风的利用效率不高,无法充分发挥该技术在降低固体燃料消耗方面的作用 。
3.3 固体燃料质量波动问题较为突出,主要体现在水分的大幅度多频次波动。水分作为固体燃料的重要质量指标,其不稳定会对燃料的燃烧效率产生直接影响。水分波动还会导致生产操作人员难以准确及时地调整焦粉配加比例,进一步增大了降低固体燃料消耗的难度 。
4下一步工作思路
为了有效解决 1 号 烧结机在降低固体燃料消耗过程中存在的问题,实现节能降耗和降本增效的目标,对未来工作提出以下设想与规划。
4.1 通过工艺优化改善混合料透气性,坚持制粒机蒸汽预热混合料及点火炉前喷吹蒸汽预热混合料的措施。通过提高混合料料温,可以改善混合料的透气性和烧结性能,促进固体燃料的充分燃烧,从而降低固体燃料消耗 。
4.2 严格监督固体燃料的热值、粒度、水份、焦煤比例等质量指标,确保固体燃料质量合格,为降低固体燃料消耗量创造良好的条件 。
4.3 优化烧结机热风烧结系统运行,充分发挥热风烧结作用。通过调整热风的温度、风量、分布等参数,使其与烧结机的规模、料层厚度、混合料特性等因素相匹配,提高热风的利用效率 。