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薄板烘丝机蒸汽管道系统改造与应用

作者

马辉 吴涛 杨从干

河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 河南驻马店463000

引言

薄板烘丝机蒸汽管道系统改造以提高热能利用效率为核心目标,蒸汽管道的优化设计直接影响烘丝工艺的稳定性和产品质量。改造工程需综合考虑系统压力损失、热交换效率及温度控制精度等要素。科学的管道布局能够减少热量损耗,提升蒸汽利用率。合理选择保温材料和安装工艺可有效降低能源消耗。系统改造应确保与原设备的兼容性,同时满足生产工艺的严格要求。

1 薄板烘丝机蒸汽管道系统现状分析

1.1 现有管道系统结构

薄板烘丝机现有蒸汽管道系统采用传统碳钢材质构成,主支管采用法兰连接方式。管道网络呈现树状分布结构,主管道直径固定,分支管道存在多次变径现象。管道支撑间距设置遵循常规工业标准,固定支架与滑动支架混合布置。保温层采用矿物棉材料包裹,外覆铝皮保护壳。阀门配置以手动闸阀为主,关键节点未设置流量调节装置。管道系统整体布局受限于设备原始安装空间,存在多处直角转弯与爬升段。

1.2 蒸汽输送效率问题

现有蒸汽管道系统的输送过程伴随显著热能损耗现象。管道长距离输送导致蒸汽干度逐渐降低,影响终端热交换效率。支路分配不均造成部分烘丝单元供汽压力波动,工艺稳定性受到影响。管道局部阻力增大引发蒸汽流速变化,形成不稳定的流动状态。保温层老化导致表面温度升高,辐射散热损失持续加剧。冷凝水排放不畅在管道低洼处形成积水,阻碍蒸汽正常流通。阀门内漏问题导致高压蒸汽直接进入低压回路,破坏系统压力平衡。

1.3 管道系统能耗状况

蒸汽管道系统的能源损耗主要体现在输送过程的无效热损失。未优化的保温结构使管道表面热散失量超过行业允许标准。蒸汽泄漏点长期存在导致额外能源补充需求增加。冷凝水回收效率不足造成大量高温水资源浪费。压力调节手段缺失使系统长期处于超压运行状态,增加锅炉负荷。管道局部腐蚀增大了流动阻力,提升输送能耗需求。

1.4 对烘丝机性能影响

蒸汽管道系统的缺陷直接制约烘丝机的工艺性能发挥。不稳定的蒸汽供应导致干燥区温度波动超出工艺允许范围。压力变化影响薄板传热均匀性,造成物料含水率分布差异。冷凝水排放不及时引发水锤现象,威胁设备机械结构安全。蒸汽干度不足降低热交换效率,延长工艺处理时间。管道振动传递至烘丝机本体,干扰精密传感器的测量精度,系统响应迟缓难以适应不同物料的工艺参数快速切换需求。

2 薄板烘丝机蒸汽管道系统改造方案

2.1 管道材质与规格优化选择

改造采用不锈钢无缝钢管替代原有碳钢管道,提升耐腐蚀性能与使用寿命。主管道统一采用等径设计消除变径造成的湍流损失,分支管路按蒸汽流量需求精确计算管径。高压段管道壁厚增加以满足强度要求,低压段采用轻量化设计降低自重负荷。法兰连接处升级为带石墨垫片的密封结构,减少接口泄漏风险。保温层改用纳米气凝胶复合材料,降低导热系数并增强防水性能。管道支撑件采用低热传导合金材质,避免形成冷桥效应。关键节点增设锻造三通与弯头,减少局部阻力损失。

2.2 管道布局与走向重新设计

新管道系统采用环形管网布局提升蒸汽分配均匀性,消除末端压力衰减现象。主管道沿最短路径敷设减少输送距离,分支管路以 45 度斜接方式降低流动阻力。爬升段设置合理倾角保障冷凝水自然回流,避免气液两相流阻塞。管道固定支架采用三维可调结构,确保热膨胀位移有效吸收。疏水阀组布置密度增加,每个低点均配置自动排水装置。蒸汽分配站重新定位至烘丝机组中心位置,缩短支路输送距离。检修通道宽度按标准要求拓展,预留足够维护操作空间。

2.3 蒸汽控制阀门改进措施

关键节点更换为气动调节阀实现流量精准控制,执行机构采用防爆型设计。主管道进口安装自力式压力调节阀,维持系统压力恒定。分支管路配置电动比例阀,支持远程设定开度参数。快速切断阀增加至每个工艺单元入口,满足紧急停机需求。阀门流通能力按照最大蒸汽负荷计算选型,避免节流损失。阀杆密封采用波纹管与填料双重结构,杜绝外漏现象。阀位反馈信号接入中央控制系统,实现运行状态实时监控。

2.4 配套监测与调节装置配置

蒸汽主管道安装多参数变送器,同步检测压力、温度与流量数据。分支管路配置热式流量计,精确计量各单元蒸汽消耗量。管道关键点布置振动传感器,预警机械松动异常。保温层外表面加装红外温度监测点,定位保温失效区域。控制室增设触摸屏操作终端,集中显示系统运行参数。数据采集模块支持 Modbus 通讯协议,实现历史数据存储分析。安全联锁系统达到 SIL2 等级,具备超压自动卸放功能。

3 薄板烘丝机蒸汽管道系统改造应用效果

3.1 蒸汽输送效率提升表现

改造后系统实现蒸汽从锅炉到烘丝终端的稳定输送,干度保持率显著提高。环形管网设计使各烘丝单元入口压力偏差控制在允许范围内。优化后的管道走向有效降低流动阻力损失,蒸汽流速趋于均衡。新型保温结构使管道表面温度达到设计标准,辐射热损失大幅减少。气动调节阀的快速响应特性确保工艺参数变化时及时调整流量。实时监测系统可立即发现异常流动状态,便于快速干预处理。

3.2 能源消耗降低数据呈现

系统整体蒸汽消耗量呈现持续性下降趋势,单位产品能耗指标改善明显。保温性能提升使得辅助加热设备启动频率显著减少。精确的压力控制降低锅炉运行负荷,燃料消耗量稳定在合理区间。冷凝水回收率提高减少软化水补充需求,水资源利用率优化。阀门密封性能增强杜绝跑冒滴漏现象,避免无效能源损失。智能控制系统根据生产计划自动调节供汽参数,减少空载能耗。

3.3 烘丝机运行稳定性改善

改造后烘丝机工作温度波动幅度缩小,工艺稳定性达到质量控制要求。蒸汽压力恒定保障薄板传热效率一致,物料干燥均匀性提升。消除水锤效应后设备机械振动值回归正常范围,延长部件寿命。快速响应的控制系统能够适应不同品种烟丝的工艺切换需求。设备故障报警次数同比减少,计划外停机时间大幅压缩。操作人员可通过人机界面实时监控运行状态,及时进行工艺微调。

3.4 产品质量相关指标变化

烟丝成品含水率标准差缩小,批间一致性得到明显改善。干燥过程的温度稳定性促进烟丝色泽均匀度提升。降低过热蒸汽比例后,烟丝香气物质保留率提高。物理指标如填充值与抗碎性测试结果趋向稳定。产品感官评吸评价显示杂气减少,香气质感更加纯正,工艺参数的精准控制使得不同批次产品品质差异显著缩小。

结束语

薄板烘丝机蒸汽管道系统改造通过优化设计提升了热能传递效率,实现更稳定的工艺控制。改造后的系统在节能降耗、减少维护成本方面展现出明显优势。工程实践证明,科学合理的管道改造方案能有效提升设备运行效能,为烟草加工企业创造长期效益。

参考文献

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