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Frontier Technology Education Workshop

城轨车辆地板布面铆螺母失效问题的技术优化与应用研究

作者

刘聪

中车南京浦镇车辆有限公司 江苏 南京 210031

一、引言

城市轨道交通发展推动城轨车辆制造对工艺精度与效率要求提升,电器柜作为核心控制单元,其安装稳定性关乎车辆运行安全。目前行业常用铆螺母连接电器柜与地板,但地板布铺设后铆接作业中,铆螺母脱出问题频发,导致电器柜安装及拆除时铆螺母跟转,无法紧固与拆卸。据某生产基地2023 年数据,此类返工占电器柜安装总量 25% ,单次返工耗时2 小时/台,年均浪费人力物力超 30 万元。因此,解决该问题对提升城轨车辆生产质量与效率意义重大。

二、问题描述与原因分析

(一)问题表现

地板布铺设后,按工艺铆接铆螺母并安装电器柜,但后续检验或调试中, 20%-30% 铆接点出现铆螺母松动、脱出。具体为螺栓拧入阻力异常,或紧固后短期松脱,严重时铆螺母从地板基材脱落,导致电器柜固定失效。

(二)原因溯源

1. 铆接成型不完整:铆接需枪头套与铆接面贴合,地板布厚 5mm ,虽提前配孔与锪孔(深度 6mm, ),但现有枪头套工作平面直径,大于锪孔面积,枪头套无法贴合,铆接受力不均,铆螺母未有效翻边,仅靠摩擦力固定,螺栓紧固时易松动。

2. 地板布配切工艺缺陷:为解决贴合问题,初期尝试二次配切地板布至直径 15mm (大于枪头套直径),但仅能手工用美工刀切割。 40% 配切孔开口过大(超 20mm )或边缘毛糙,破坏地板密封性,且地板布与基材出现缝隙,进一步影响铆接稳定性。

三、技术难点分析

(一)铆接面贴合度与垂直度矛盾

地板基材为铝合金,地板布为阻燃 PVC,有弹性。枪头套需与铆接面绝对贴合,否则铆螺母受力偏移。现有枪头套平面大,直接铆接时边缘压覆未切地板布,因弹性变形无法贴合,铆螺母翻边不对称,有效承载面积减 50% 以上,导致后期紧固时螺栓扭矩未达到要求时铆螺母脱出。

(二)地板布配切工具与效率瓶颈

5mm 厚 PVC 地板布专用圆形开孔工具,通用金属开孔器易使材料融化粘刀;手工切割每块地板需30-40 孔,单台车耗时 8 小时,占电器柜安装工时 35% 。且 15% 配切孔位置偏差,需重打孔,增加成本。

(三)批量生产的一致性难题

城轨生产需工序参数统一,但地板布配切靠人工,尺寸、平整度差异大,铆接质量不稳定。不同人员铆螺母不合格率差异 15%-45% ,不符合标准化制造要求。

四、解决方案设计与实施

(一)方案设计思路

核心为“优化工具结构,消除二次工序”,即改变铆螺母枪头套工作面积,使其匹配地板布锪孔尺寸,无需二次配切,保证铆接垂直度与成型质量。

(二)具体技术方案

1. 枪头套尺寸优化:对 M6 铆螺母枪头套(原平面直径 20mm ,高 2mm )数控车床加工,平面直径减至 12mm (与锪孔一致),保留导向部分(直径 8mm )保证定位精度,加工后镀锌防锈耐磨。

2. 工艺参数验证:正交试验确定最佳参数,铆接力如 M6 柱形铆螺母 3KG,此时

铆螺母翻边直径 14-15mm 、高 2-3mm ,符合《城轨车辆车体连接工艺规范》中“翻边有效面积≥基材孔径 1.2 倍”要求。

3. 作业流程调整:取消“锪孔→地板布配切→铆接”,优化为“锪孔→铆接”两步,简化流程。

(三)实施步骤

1. 工具试制与测试:试制 10 个优化枪头套,实验室测试,拉力试验机显示铆接点抗拉强度 12-15kN,较原工艺提升 30% 以上,满足强度要求。

2. 现场小批量验证:选 1 台车试生产,10 个铆接点铆接后,M6 螺栓扭矩稳定7-10N·m,无松动,地板布完好、密封性佳。

3. 批量推广应用:批量加工 100 个优化枪头套,分发班组推广,培训人员规范操作。

五、实施效果评估

(一)生产效率提升

1. 工序耗时减少:单台车电器柜安装工时从22 小时缩至 13 小时,效率提升 40% ,年产 500 台车省 4500 小时,相当于减2 人年工作量。

2. 流水线节奏优化:铆接与前序衔接顺畅,流水线节拍从60 分钟/台缩至 45 分钟/台,提升整体效率。

(二)产品质量改善

1. 不合格率显著降低:铆接不合格率从 25% 以上降至 1% 以下,成型问题失效占比<1% ,低于行业平均 10% 。

2. 质量稳定性提升:工艺依赖工具,人员间不合格率差异缩至 1%-3% ,符合标准化要求。

(三)经济效益节约

1. 直接成本节约:年省耗材费 8 万元、人力成本 22 万元,合计30 万元。

2. 间接效益提升:避免地板布、基材损坏,降维修成本;缩短周期,加快交付,提升客户满意度。

(四)推广应用价值

方案已在 6 城轨项目推广,覆盖 600 余台车,无失效问题,还可拓展至高铁电器柜安装、客车地板连接等场景。

六、结论与展望

(一)研究结论

本文通过分析问题,提出铆螺母枪头套优化方案,实现消除二次配切、提升效率40% ,降不合格率至 1% 以下,年省30 万元,为铆接工艺优化提供实践经验。

(二)未来展望

. 工具材质升级:用高强度合金制枪头套,提升耐磨性,降更换成本。

2. 智能化改进:铆螺母枪加装传感器与数据模块,实时监控参数,实现质量

3. 多规格适配:设计不同型号铆螺母的优化枪头套,形成系列工具,满足更多场景。

通过持续改进,可进一步提升城轨车辆制造工艺,推动行业高效、高质、低成本发展。

4.以上观点仅供参考,若有任何建议或意见,欢迎随时提出,共同探讨。