缩略图
Frontier Technology Education Workshop

连续重整装置防泄漏安全风险管控技术分析与对策思考

作者

童彦彰 王俊玲 陈强宇

中国石油兰州分公司炼油一部,甘肃省兰州市 730060

2.3 断根整治机制:彻底消除泄漏源

(1)“四新” 技术应用。装置部分法兰使用双金属自密封垫片,将反再系统高温法兰的普通金属缠绕垫片更换为自密封垫片,利用介质压力补偿密封应力,实现2019-2023 年检修周期内零泄漏。

热油泵作为化工厂中输送高温介质(如导热油和热油原料)的核心设备,热油泵存在较高的泄漏风险(特别是由于密封失效引起的介质泄漏),这很容易引发火灾,是工厂安全控制的重点。这次改造通过四项措施“源头切断 + 阀门升级 + 泄漏预防和控制”系统地消除了泄漏火灾的风险。

(2)小接管与隐蔽部位整治建立 555 个小接管、盲肠死角台账(含尺寸、材质、介质等信息),2023 年大检修时加固 25 个、拆除 23 个;对无丝扣焊接阀门攻丝整治,增设丝堵或盲板,消除潜在泄漏点。

(3)“清、标、切、堵” 治理涉苯泄漏针对苯系物微报警,清理明沟油泥、标注分液界位线、严格切水操作、封堵排放口,使报警次数从每周 20 余次降至 0-1 次,实现近零排放。

2.4 排查奖励机制:激发全员参与

精准激励:每月对班组排查的漏点按重要程度加奖,结果纳入季度、年度考核。

公司级奖励申报:对技术含量高的隐患(如涡流扫查发现的壁厚减薄点),撰写报告申报公司奖励。

经验分享:通过交接班会、工作群推广优秀做法,形成 “全员查漏” 氛围。

3 实施效果

3.1 安全环保受控与长周期运行

首次实现反再系统 “四年一修” 周期内高温临氢法兰零泄漏;排查整治显现漏点 8处,LDAR 检测 >6000ppm 的泄漏源 15 处。

涡流扫查发现 4 处壁厚减薄点,均在 2023 年大检修更换;涉苯系统微报警基本消除,环保指标持续达标。

3.2 经济效益显著提升

通过全方位、全流程标准化防泄漏管理机制的实施,生产经营业绩不断改善,现场管控水平持续提升,经济效益大幅增长。防泄漏措施实施后,装置加工损失率由 0.08% 下降至 0.07% 。

1、重整处理量按 75t/h 、汽油价格按 8300 元/吨(2023 年时价)计算,装置年运行8000h,年节约 49.8 万元: 75t/h* ( 0.08%0.07% ) *8000h*8300 元/吨 =49.8 万元。

2、抽提溶剂负压系统运行平稳,年减少了1 次环丁砜溶剂更换频次。抽提系统溶剂藏量 193 吨,环丁砜溶剂价格1.7 万/吨,年节约 328 万元:193 吨 *1.7 万/吨 :=328 万元。

综合考虑,年创效 377.8 万元: 49.8+328=377.8 万元。

参考文献

[1] 李勇,张伟。连续重整装置临氢系统安全风险评估与控制 [J]. 石油化工安全技术,2021, 37 (4):1-5.

[2] 王军。炼油装置氢气系统风险分析与管控 [J]. 安全、健康和环境,2021, 21(5):12-15.

[3] 赵刚,刘芳。石化装置高温法兰泄漏原因分析及防治措施 [J]. 炼油技术与工程,2020, 50 (8):53-56.